新型复合脱硫杀菌剂的制备及其对油井中含硫化氢气体的处理效果

付博睿, 周立辉, 张璇, 许路, 柴铖, 吴晨曦, 金鹏康. 新型复合脱硫杀菌剂的制备及其对油井中含硫化氢气体的处理效果[J]. 环境工程学报, 2021, 15(5): 1783-1791. doi: 10.12030/j.cjee.202008258
引用本文: 付博睿, 周立辉, 张璇, 许路, 柴铖, 吴晨曦, 金鹏康. 新型复合脱硫杀菌剂的制备及其对油井中含硫化氢气体的处理效果[J]. 环境工程学报, 2021, 15(5): 1783-1791. doi: 10.12030/j.cjee.202008258
FU Borui, ZHOU Lihui, ZHANG Xuan, XU Lu, CHAI Cheng, WU Chenxi, JIN Pengkang. Development of a new composite desulfurization fungicide and its application in the treatment of oil wells containing hydrogen sulfide[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(5): 1783-1791. doi: 10.12030/j.cjee.202008258
Citation: FU Borui, ZHOU Lihui, ZHANG Xuan, XU Lu, CHAI Cheng, WU Chenxi, JIN Pengkang. Development of a new composite desulfurization fungicide and its application in the treatment of oil wells containing hydrogen sulfide[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(5): 1783-1791. doi: 10.12030/j.cjee.202008258

新型复合脱硫杀菌剂的制备及其对油井中含硫化氢气体的处理效果

    作者简介: 付博睿(1994—),男,硕士研究生。研究方向:油田硫化氢气体综合治理。E-mail:172519658@qq.com
    通讯作者: 金鹏康(1974—),男,博士,教授。研究方向:水与废水的深度处理技术。E-mail:pkjin@hotmail.com
  • 中图分类号: X511;TE39

Development of a new composite desulfurization fungicide and its application in the treatment of oil wells containing hydrogen sulfide

    Corresponding author: JIN Pengkang, pkjin@hotmail.com
  • 摘要: 以静态脱硫和杀菌性能评价为依据,通过脱硫主剂与杀菌主剂的筛选、优化及复配,最终研制出一种新型复合脱硫杀菌剂。实验结果表明,该药剂的表观硫容与杀菌效率分别达800 mg·L−1和99%,且不具有金属腐蚀性,与原油及油田各类助剂的配伍性良好。现场应用结果表明,油井硫化氢质量浓度可由8 000 mg·m−3降至0,硫酸盐还原菌的数量由100 000 个·mL−1降至10 个·mL−1以下,并能维持1~7 d,治理效果显著。上述结果可为油气田硫化氢的高效、低成本防治提供参考。
  • 我国是印染大国,纺织印染行业是我国的支柱产业之一。2016年,我国规模以上印染企业印染布产量9.7×1010 m[1],在环保压力提升的背景下,中小企业因环保压力被动停产或寻求兼并,印染行业的区域集中度逐渐提高。我国印染行业主要集中在东部沿海地区,截至2015年,浙江地区已经汇集了全国接近63%的印染行业产能[2]。印染行业在带来巨大经济利益的同时,也带来了非常严重的环境污染问题[3],尤其是VOCs的污染问题。印染行业作为纺织行业的关键行业,生产过程中需要使用大量挥发性助剂,目前我国印染助剂年使用量为1.2×105 t[4],助剂的大量使用导致了严重的VOCs污染,2012年,长江三角洲区域纺织印染行业VOCs总排放量达到7.5×104 t[5]。VOCs与PM2.5的形成有密切关系,也是光化学烟雾的源头,如果未经治理的印染废气大量排放,会直接影响大气环境,部分有毒VOCs长期累积排放会直接影响企业职工的身体健康,容易造成职工的呼吸道疾病,甚至发生癌变,还会影响周边居民的生活质量[6],印染行业的VOCs排放问题也因此获得重点关注。我国于2015年推出了《纺织染整工业大气污染物排放标准》[7],其中关于VOCs的各项标准相比于之前沿用的《大气污染物综合排放标准》[8]和《恶臭污染物排放标准》[9]更加严格。目前,我国缺乏印染废气尤其是VOCs的产生特征及去除特性研究,这增加了印染废气的处理难度,因此,研究印染行业VOCs产生特征是十分必要的。本研究以浙江省内一家典型的印染企业为研究对象,着重对该企业内3个分厂进行废气监测,以了解其VOCs的产生特征,为进一步了解印染VOCs产生特征以及提高印染废气治理效果提供参考,为解决印染VOCs污染提供技术支持。

    本研究选取了浙江省印染企业高度集聚区的一家典型印染企业。该企业每年印染布产量达7.8×107 m,每年印染布产量为2.5×104 t。本研究对该企业3个印染分厂(产品分别为针织布、梭织布以及化纤涤纶布,编号为A分厂、B分厂、C分厂)及印染污水站进行VOCs产生特征的探究。有组织废气源主要包括定型机、配料间及污水站。该企业对A分厂和B分厂定型机废气采用“间接冷却+静电除尘”装置进行治理,对C分厂定型机废气采用“水喷淋+静电除尘”装置进行废气治理,对各分厂配料间废气及污水站废气采用“次氯酸钠洗涤+碱洗”二级喷淋装置进行治理。

    印染行业的工艺流程主要包括胚布准备、前处理、后整理和成品4个阶段,各个印染企业使用的工序及原料会有所不同,但是整体工艺流程[10]相似。

    该企业各废气源如图1所示。该企业共有45台定型机,定型机废气主要来自胚布表面溶剂的受热挥发[11];配料间包括配料车间和染料仓库,配料间产生的废气主要是来自于配料过程中助剂染料的挥发,也包括染料仓库中存放的助剂及染料的自然挥发;该企业污水站恶臭气体的主要产生单元包括调节池、水解酸化池及污泥浓缩池,所产生的废气经负压管道收集后经过处理直接排放。故选择以上3个有组织废气源作为废气监测点。经过现场调研了解到,印染企业中无组织废气主要来自设备运行以及配料间的配料过程,所以选取染色定型车间以及定型车间进行无组织废气特征测定。同时,污水站内未封闭的处理单元也会产生一定的无组织废气,故污水站无组织废气测定点选择好氧池、厌氧池、初沉池。在无组织废气测定过程中,车间内依据印染设备不同距离各取3个点位进行测定,对污水站各处理单元附近上下风向各取3个点位进行测定。针对该企业各分厂的废气处理装置,测定点位选取在各废气装置的进出气口,监测指标为VOCs浓度及H2S浓度。

    图 1  该印染企业的定型机、配料间及污水站
    Figure 1.  Heat-setting machine, dosing room and WWTP in a printing and dyeing enterprise

    废气测定指标包括温度、湿度、流量、VOCs浓度、VOCs组分。其中温度采用Testo 905-T1-温度计测量。湿度采用Testo 605-H1-温湿度仪测量。废气流量通过废气气速与废气排风管横截面积计算,流速使用Testo 416 -精密型叶轮风速仪进行测量。VOCs浓度采用PhoCheck Tiger VOC检测仪进行现场测定。VOCs采样方法采用固相微萃取采样(SPME),采样点设在各测定点尾气收集管道内,将SPME萃取头伸入废气管道内部,吸附采样时间为10 min。VOCs组分测定采用国家标准方法(HJ 73-4-2014),即“SPME+气相色谱质谱联用仪(GC-MS)”检测方法[12]。采用安捷伦气相色谱/质谱联用仪,将SPME萃取头插入进样口,吸附在萃取头上的VOCs物质随着高纯氦气(纯度99.999%)进入HP-5ms色谱柱(30 m×0.25 mm×1 μm,Agilent Technologies,美国)中进行分离。气体经分离后进入ECD检测器、FID检测器、质谱监测仪,依据各物质停留时间以及峰面积,对VOCs组分进行定性半定量分析。针对废气处理装置增加了进出气H2S浓度指标的测定,采用HND88式便携式H2S检测仪进行检测分析。

    由于染色和漂洗过的纺织品需要在定型机内进行烘干拉幅和热处理[13],同时纺织品上携带的水分受热大量蒸发,所以定型机所产生的废气平均温度和湿度较高,平均温度为135 ℃,相对湿度已饱和;配料间内无加热装置,产生废气的温度为24 ℃,与室温相近,废气湿度随配料间配料时间的改变而变化;污水站废气温度约为26 ℃,湿度为60%~70%。

    该企业各有组织废气的废气特征如表1所示,定型机、配料间及污水站产生的有组织废气流量分别为8.6×105、7.4×104、2.8×104 m3·h−1,产生的VOCs平均浓度分别为14.7、9.0和14.9 mg·m−3。《纺织染整工业大气污染物排放标准》对VOCs限值为40 mg·m−3,《大气污染物综合排放标准》对非甲烷总烃的限值为120 mg·m−3,排放速率限值为15 kg·h−1,各废气源的VOCs浓度均满足排放标准的要求。

    表 1  各有组织废气源废气特征
    Table 1.  Characteristics of organized exhaust gas from different sources
    废气源分厂废气产生量/(104 m3·h−1)VOCs浓度/(mg·m−3)总气源数量/个总废气产生量/(×104 m3·h−1)总VOCs产生速率/(kg·h−1)
    定型机A1.9±0.314.5±0.64586.9±9.912.8±1.6
    定型机B1.7±0.215.7±0.5
    定型机C2.0±0.214.1±0.9
    配料间B1.8±0.48.8±0.157.4±2.96.57±0.31
    配料间C1.3±0.49±0.2
    污水站2.8±0.214.9±0.712.8±1.54.13±0.6
     | Show Table
    DownLoad: CSV

    由于该印染企业配料间及污水站废气产生量较低,且配料间为非连续运行模式,每天工作时间不定,平均为3 h,所以印染企业生产过程中,定型机是最大的VOCs产生源。通过调研了解到,企业每年运行约300 d,定型机和污水站每天运行约20 h,配料间每天工作约3 h,由此计算得该企业每年定型机总VOCs产生量约为76.8 t,配料间VOCs年产生量约为0.6 t,污水站VOCs年产生量为2.5 t,企业每年VOCs产生总量约为79.9 t,印染过程中VOCs产生量约为31.9 kg·t−1 (产品)。

    各无组织废气源的VOCs浓度如图2所示。染色车间VOCs平均浓度在0.16 mg·m−3左右。相比染色车间,定型车间内的VOCs浓度要高得多,浓度为0.1~1.9 mg·m−3,平均浓度约为0.66 mg·m−3,污水站的VOCs浓度为0.1~1.1 mg·m−3,平均浓度约为0.59 mg·m−3。定型车间和污水站产生无组织VOCs浓度具有区域性,不同测定点VOCs浓度差异较大。

    图 2  各无组织废气源VOCs浓度
    Figure 2.  VOCs concentration of unorganized exhaust gas sources

    在热定型过程中,纤维布料上残留的有机物受热挥发,产生大量VOCs气体,VOCs气体组分易受到定型过程中助剂成分的影响。各分厂定型机VOCs组分如图3所示。A分厂定型机所产生的VOCs中氟代烃为主要物质,包括占比为22.7%的五氟丙酸三十八烷酯以及占比为23.3%的五氟丙酸三十烷酯。这是由于印染行业中经常会使用含氟的有机润滑剂(如氯化三氟乙烯、氟硅类、二酯、矿物油等物质),染色过程也会使用含氟的活性染料[14],其他VOCs还包括烷烃、异喹啉等。B分厂定型机的VOCs与A分厂定型机VOCs组分类似,同样是以卤代有机物为主,卤代有机物中的卤素为氯与氟,典型组分包括占比为12.2%的五氟丙酸三十八烷酯,以及占比为3.7%的三氯甲烷,其他VOCs组分包括乙二醇丁醚、二十一烷等物质,乙二醇醚类是印染过程常用的有机溶剂[15]。相关毒理学研究[16]表明,乙二醇醚类对人具有血液毒性、肝肾毒性等的不良影响。C分厂定型机废气VOCs检测出的成分以苯系物为主,VOCs中典型污染物为苯甲酸苄酯,约占为72%,苯甲酸苄酯主要用作乙酸纤维和硝酸纤维的溶剂,塑料增塑剂[17]。C分厂定型机VOCs的成分与A、B分厂有很大差异,主要原因为C分厂的加工产品为化纤布,在化纤布印染过程中会大量使用苯类助剂[18]

    图 3  定型机VOCs成分谱图
    Figure 3.  Component spectra of VOCs from heat-setting machine

    配料间所挥发出的VOCs组分取决于使用助剂的成分及挥发性,配料间非连续的工作时间及不同的配料方式也易对VOCs的组分产生影响,所以B分厂及C分厂的VOCs组分测定目的仅为确定印染配料间的典型VOCs组分,各分厂配料间组分如图4所示。B分厂配料间检测出的VOCs组分主要包括苯系物、卤代烃,VOCs组分与B分厂定型机测出的组分十分类似,如图4所示,VOCs主要包括含氟有机物、苯甲酸苄酯等物质。C分厂配料间所产生VOCs的组分十分复杂,VOCs主要为苯系物,主要成分包括蒽、甲基萘、甲基菲、甲基芴等。

    图 4  配料间VOCs组分谱图
    Figure 4.  Component spectra of VOCs from dosing room

    印染企业配料间VOCs与定型机所产生VOCs组分类似,表明定型机所挥发出的VOCs组分受使用助剂种类影响较大,所以降低定型机产生的VOCs应该重点关注印染配料所使用的原料助剂的种类。

    印染企业耗水量大,且其中含有高浓度的染料、印染助剂等有机物,污水处理过程中挥发出的VOCs组分也因为污水中的多种溶剂变得十分复杂[19],VOCs的成分特征如图5所示。印染污水处理过程所产生的VOCs包括蒽、乙醛、甲基辛基醚、十八腈等物质,甲基辛基醚占总VOCs比例为12%;其余VOCs包括1-醋酸-8-甲基-9-十四烯酯,占比为33.50%,蒽占比为16.30%。蒽类芳香族有机化合物同样也是印染污水中的主要污染物[20],十八腈常用作印染布料的表面活性剂[21]

    图 5  污水站VOCs组分谱图
    Figure 5.  Component spectra of VOCs from WWTP

    该企业针对印染废气安装了“间接冷却+静电除尘”、“喷淋+静电除尘”和“次氯酸钠洗涤+碱洗”3类处理系统。根据卢滨等[22]对杭州市工业源VOCs治理设施的调研结果,在杭州市的纺织印染企业的废气治理设施中,“静电除尘”和“水/酸/碱吸收”占比分别为46.47%和20%。说明静电除尘及“水/酸/碱吸收”是印染企业常用的废气治理设施,对该企业各废气处理装置的测定结果具有一定的代表意义。各处理装置对VOCs的处理效果如图6所示。“间接冷却+静电除尘”装置对定型机的VOCs去除率仅为2%~6%,“水喷淋+静电除尘”装置对VOCs去除率为15%~40%,其中“水喷淋”阶段对VOCs去除率较高,去除率为13%~32%,水喷淋之后的静电除尘装置对VOCs去除率依然很低,表明印染企业增设的静电除尘装置对VOCs几乎没有去除能力。“次氯酸钠洗涤+碱洗二级喷淋”装置对VOCs具有一定的去除效果,但是各分厂配料间所挥发出的VOCs组分不同,喷淋装置对VOCs处理率差异较大,去除率为8%~58%。二级喷淋装置对污水站的H2S仅有57%的去除率。

    图 6  不同废气处理装置对VOCs的去除率
    Figure 6.  VOCs removal efficiencies by different treatments

    定型机产生废气气量较大,不仅含有油滴等颗粒物,也含有浓度较低的VOCs污染物,虽然静电除尘装置对定型废气中颗粒物的去除具有一定效果,但是该技术对VOCs去除效果较差。企业单台静电除尘装置投资费用为250万元,企业总静电除尘装置每日所耗电费约为1.5万元,且每套装置每天需停止运行0.5 h进行人工清洁,存在着能耗较大,维护成本较高等问题,定型机废气处理技术的提升方向应该重点关注这几方面的问题。

    配料间为非连续废气源,废气产生量较小,VOCs浓度较低,“次氯酸钠+碱洗”二级喷淋塔投资较低,配料间所配置的喷淋塔投资为20万元,且二级喷淋塔运行灵活,适合配料间的废气治理。

    污水站所产生的废气量较大,目前使用的二级喷淋塔对于大风量的废气处理,存在药剂量消耗大、产生大量废液的问题,该企业污水站的二级喷淋装置每天需要消耗20 kg次氯酸钠溶液,10 kg碱液。生物法已经在各行业污水厂废气治理领域得到广泛应用,对于印染企业污水站所产生的大风量、低浓度VOCs的废气,可以选择生物法作为印染污水厂的废气治理技术,生物法对印染污水站所产生的苯系物、酯、醚、H2S等物质去除效果较好[23],污水站的VOCs的产生特征符合生物法的应用条件。

    1)定型机废气具有高温、高湿的物理特征,且定型机废气是印染废气的主要来源,该企业各废气定型机、配料间及污水站产生的有组织废气流量分别为8.6×105、7.4×104、2.8×104 m3·h−1,产生的VOCs平均浓度分别为14.7、9.0和14.9 mg·m−3。该企业每年总VOCs产生量可达79.8 t,经估算得,印染过程中VOCs产生量约为31.9 kg·t−1 (产品)。印染企业各车间无组织VOCs平均浓度较低,但是VOCs浓度分布具有区域性,需要对定型车间中VOCs浓度较高的区域增加相应的处理措施。因此,建议增大通风量,或者完善定型机废气收集系统。

    2)印染行业VOCs成分复杂,且多为大分子物质,虽然不同分厂VOCs组分相差较大,但是各有组织废气源VOCs组分种类类似,VOCs中的苯系物主要包括苯甲酸苄酯、蒽类、喹啉类等,氟代有机物包括五氟丙酸酯及氯代有机物,印染VOCs主要来源于印染助剂的挥发。

    3)印染企业各类废气处理装置对印染VOCs的去除效果差异较大,对于VOCs产生量最大的定型机,所采用的废气治理技术主体为静电除尘装置,静电除尘对印染VOCs去除率仅为2%~6%,说明印染企业针对定型机VOCs并未采取有效的控制措施,同时静电除尘装置存在着能耗大、维护成本高等问题。二级喷淋对配料间及污水站的VOCs去除率为8%~58%,对于印染污水站的VOCs治理,生物法是应用前景较好的技术。

  • 图 1  静态脱硫装置

    Figure 1.  Static desulfurization device

    图 2  不同脱硫剂脱硫效果对比

    Figure 2.  Comparison of desulfurization effects of different desulfurizers

    图 3  优化前后脱硫主剂的性能对比

    Figure 3.  Performance comparison of main desulfurization agent before and after optimization

    图 4  不同杀菌剂的杀菌效果对比

    Figure 4.  Comparison of sterilization effects of different fungicides

    图 5  复配药剂性能评价

    Figure 5.  Performance evaluation of compound medicament

    图 6  配伍性实验效果

    Figure 6.  Experimental effect after mixing

    图 7  新型复合脱硫杀菌剂动态脱硫效率

    Figure 7.  Dynamic desulfurization efficiency of new composite desulfurization fungicides

    图 8  新型复合脱硫杀菌剂杀菌性能

    Figure 8.  Bactericidal performance of a new composite desulfurization fungicide

    图 9  新型复合脱硫杀菌剂与几种常见药剂的性能对比

    Figure 9.  Performance comparison of new composite desulfurization fungicides with commonly used reagents

    图 10  新型复合脱硫杀菌剂现场应用效果

    Figure 10.  Field application effect of new composite desulfurization fungicide

    图 11  线性分析

    Figure 11.  Linear analysis

    表 1  正交试验的因素和水平

    Table 1.  Factors and levels of orthogonal experiment

    水平因素
    互溶剂表面活性剂水解抑制剂
    1H1M1S1
    2H2M2S2
    3H3M3
    水平因素
    互溶剂表面活性剂水解抑制剂
    1H1M1S1
    2H2M2S2
    3H3M3
    下载: 导出CSV

    表 2  正交表及实验结果

    Table 2.  Orthogonal experiment design and correponding results

    实验序号互溶剂表面活性剂水解抑制剂表观硫容/(mg·L−1)
    水相油相
    1H1M1S11 3191 122
    2H1M2S11 4821 362
    3H1M3S21 2211 068
    4H2M1S2926774
    5H2M2S1981850
    6H2M3S1948741
    7H3M1S1904817
    8H3M2S2959796
    9H3M3S1872730
    实验序号互溶剂表面活性剂水解抑制剂表观硫容/(mg·L−1)
    水相油相
    1H1M1S11 3191 122
    2H1M2S11 4821 362
    3H1M3S21 2211 068
    4H2M1S2926774
    5H2M2S1981850
    6H2M3S1948741
    7H3M1S1904817
    8H3M2S2959796
    9H3M3S1872730
    下载: 导出CSV

    表 3  水相表观硫容数据极差分析结果

    Table 3.  Range analysis result of water phase sulfur capacity data mg·L−1

    序列互溶剂表面活性剂水解抑制剂
    K14 0213 1496 506
    K22 8553 4223 106
    K32 7353 040
    k11 3401 0501 084
    k29521 1411 035
    k39121 013
    极差42912749
    序列互溶剂表面活性剂水解抑制剂
    K14 0213 1496 506
    K22 8553 4223 106
    K32 7353 040
    k11 3401 0501 084
    k29521 1411 035
    k39121 013
    极差42912749
    下载: 导出CSV

    表 4  油相表观硫容数据极差分析结果

    Table 4.  Range analysis result of oil phase sulfur capacity data mg·L−1

    序列互溶剂表面活性剂水解抑制剂
    K13 5532 7135 623
    K22 3653 0082 637
    K32 3432 539
    k11 184904937
    k27881 003879
    k3781846
    极差40315658
    序列互溶剂表面活性剂水解抑制剂
    K13 5532 7135 623
    K22 3653 0082 637
    K32 3432 539
    k11 184904937
    k27881 003879
    k3781846
    极差40315658
    下载: 导出CSV

    表 5  不同温度下脱硫剂腐蚀实验

    Table 5.  Corrosion test of desulfurizer at different temperatures

    实验温度/℃试片规格/(mm×mm×mm)面积/cm2试片质量/gΔm/g腐蚀速率/(mm·a−1)
    挂片前挂片后
    8050×13×316.7812.340 412.335 40.005 30.010 5
    9050×13×316.7813.658 013.653 70.004 30.008 5
    实验温度/℃试片规格/(mm×mm×mm)面积/cm2试片质量/gΔm/g腐蚀速率/(mm·a−1)
    挂片前挂片后
    8050×13×316.7812.340 412.335 40.005 30.010 5
    9050×13×316.7813.658 013.653 70.004 30.008 5
    下载: 导出CSV

    表 6  实验油井概况

    Table 6.  Overview of experimental oil wells

    油井编号液量/(m3·d−1)药剂体积浓度/(L·m−3)硫化氢质量浓度/(mg·m−3)初始SRB数量值/(个·mL−1)
    A-13016 2581 000
    A-23057 91610 000
    A-35108 14610 000
    A-45508 081100 000
    油井编号液量/(m3·d−1)药剂体积浓度/(L·m−3)硫化氢质量浓度/(mg·m−3)初始SRB数量值/(个·mL−1)
    A-13016 2581 000
    A-23057 91610 000
    A-35108 14610 000
    A-45508 081100 000
    下载: 导出CSV
  • [1] 胡廷. 渤海油田注水用液体脱硫剂的筛选和现场应用[J]. 油田化学, 2019, 36(2): 277-279.
    [2] 宜延军. 油气田硫化氢的危害与防范技术研究[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2012, 32(3): 19-20. doi: 10.3969/j.issn.1673-4076.2012.03.009
    [3] 油气田开发与炼化企业硫化氢危害分析与预防[J]. 油气田开发与炼化企业硫化氢危害分析与预防[J]. 安全、健康和环境, 2006, 6(12): 16-20. doi: 10.3969/j.issn.1672-7932.2006.12.009
    [4] 尹忠, 廖刚, 梁发书, 等. 硫化氢的危害与防护[J]. 油田环境保护, 2004, 14(4): 37-39.
    [5] 何毅. 长庆油田硫化氢油区集输工艺技术研究[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2017.
    [6] 王兴伟. 辽河油田杜84区块SAGD开发中硫化氢成因探究与防治[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2014.
    [7] 马志鑫, 王沛甫, 关文韬, 等. 彭阳油田硫化氢成因与防治对策[J]. 油气田地面工程, 2013, 32(6): 28-29. doi: 10.3969/j.issn.1006-6896.2013.6.014
    [8] 张鹏军, 丁保宏, 夏裴文, 等. 原油化学脱硫剂的研究进展[J]. 当代化工, 2018, 47(2): 338-340. doi: 10.3969/j.issn.1671-0460.2018.02.032
    [9] 吴松. 杀菌剂在油田含聚污水中使用效果的研究[D]. 大庆: 大庆石油学院, 2007.
    [10] 王加祥. 油溶性脱硫剂的合成及油田H2S治理研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2013.
    [11] 李岩, 刘沛华, 张璇, 等. 一种油井用有机类除硫剂的除硫率测定装置及测定方法: CN110376332A[P]. 2019-10-25.
    [12] 嵇文涛, 郝坚. 安塞油田注入水杀菌剂的效果评价[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2013, 33(22): 144. doi: 10.3969/j.issn.1673-4076.2013.22.145
    [13] 王晗, 胡兴华, 张博廉. 复合配方杀菌剂在气田回注水应用研究[J]. 四川环境, 2016, 35(2): 10-13. doi: 10.3969/j.issn.1001-3644.2016.02.003
    [14] 张点. 三嗪除硫剂的合成与性能评价[D]. 西安: 西安石油大学, 2018.
    [15] 司伟, 王长守, 王军, 等. 原油H2S脱除剂YD的研制与应用[J]. 应用化工, 2018, 47(4): 746-749. doi: 10.3969/j.issn.1671-3206.2018.04.028
    [16] 刘洋, 郭兵兵, 祝月全. 脱硫剂的研究进展[J]. 当代化工, 2013, 42(6): 827-829. doi: 10.3969/j.issn.1671-0460.2013.06.041
    [17] 杨光, 薛岗, 蒋成银, 等. 国内外三嗪类液体脱硫剂的研究进展[J]. 石油化工应用, 2018, 37(10): 19-23. doi: 10.3969/j.issn.1673-5285.2018.10.005
    [18] 王峥, 王建国, 邴守启, 等. 石灰石-石膏湿法烟气脱硫效率影响因素[J]. 煤气与热力, 2011, 31(9): 1-4. doi: 10.3969/j.issn.1000-4416.2011.09.001
    [19] 李艳贵. 酸性天然气H2S脱除技术探讨[J]. 中国石油和化工标准与质量, 2012, 32(8): 37. doi: 10.3969/j.issn.1673-4076.2012.08.027
    [20] 王长守, 司伟, 王军, 等. 第三代液体硫化氢脱除剂YD-002的研制与应用[J]. 应用化工, 2018, 47(3): 545-547. doi: 10.3969/j.issn.1671-3206.2018.03.031
  • 加载中
图( 11) 表( 6)
计量
  • 文章访问数:  4975
  • HTML全文浏览数:  4975
  • PDF下载数:  64
  • 施引文献:  0
出版历程
  • 收稿日期:  2020-08-29
  • 录用日期:  2021-01-17
  • 刊出日期:  2021-05-10
付博睿, 周立辉, 张璇, 许路, 柴铖, 吴晨曦, 金鹏康. 新型复合脱硫杀菌剂的制备及其对油井中含硫化氢气体的处理效果[J]. 环境工程学报, 2021, 15(5): 1783-1791. doi: 10.12030/j.cjee.202008258
引用本文: 付博睿, 周立辉, 张璇, 许路, 柴铖, 吴晨曦, 金鹏康. 新型复合脱硫杀菌剂的制备及其对油井中含硫化氢气体的处理效果[J]. 环境工程学报, 2021, 15(5): 1783-1791. doi: 10.12030/j.cjee.202008258
FU Borui, ZHOU Lihui, ZHANG Xuan, XU Lu, CHAI Cheng, WU Chenxi, JIN Pengkang. Development of a new composite desulfurization fungicide and its application in the treatment of oil wells containing hydrogen sulfide[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(5): 1783-1791. doi: 10.12030/j.cjee.202008258
Citation: FU Borui, ZHOU Lihui, ZHANG Xuan, XU Lu, CHAI Cheng, WU Chenxi, JIN Pengkang. Development of a new composite desulfurization fungicide and its application in the treatment of oil wells containing hydrogen sulfide[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(5): 1783-1791. doi: 10.12030/j.cjee.202008258

新型复合脱硫杀菌剂的制备及其对油井中含硫化氢气体的处理效果

    通讯作者: 金鹏康(1974—),男,博士,教授。研究方向:水与废水的深度处理技术。E-mail:pkjin@hotmail.com
    作者简介: 付博睿(1994—),男,硕士研究生。研究方向:油田硫化氢气体综合治理。E-mail:172519658@qq.com
  • 1. 西安建筑科技大学环境与市政工程学院,西安 710055
  • 2. 长庆油田分公司油气工艺研究院,西安 710018

摘要: 以静态脱硫和杀菌性能评价为依据,通过脱硫主剂与杀菌主剂的筛选、优化及复配,最终研制出一种新型复合脱硫杀菌剂。实验结果表明,该药剂的表观硫容与杀菌效率分别达800 mg·L−1和99%,且不具有金属腐蚀性,与原油及油田各类助剂的配伍性良好。现场应用结果表明,油井硫化氢质量浓度可由8 000 mg·m−3降至0,硫酸盐还原菌的数量由100 000 个·mL−1降至10 个·mL−1以下,并能维持1~7 d,治理效果显著。上述结果可为油气田硫化氢的高效、低成本防治提供参考。

English Abstract

  • 硫化氢具有强毒性和腐蚀性,是油气开发过程中最为常见的有害气体。该气体不仅会腐蚀管道、设备[1],同时由于其剧毒性和挥发性,极易造成环境污染,并直接威胁着作业人员的健康和安全[2-4]。随着采油技术及工艺的发展,油井中硫化氢的成因也越来越复杂。硫化氢气体的产生一部分来自于地层物质在高温高压条件下的反应,另一部分则是由于油井内环境的变化,促进了硫酸盐还原菌生长进而滋生硫化氢。越来越多的油井受到生物和非生物成因共同作用产生硫化氢的威胁[5-7]。针对这类油井,只进行单独脱硫或者杀菌处理,已无法达到预期治理效果,而需同时进行高效脱硫与杀菌处理。然而,市场上的脱硫剂主要为胺类脱硫剂,不具备杀菌功能,并且脱硫后不稳定;而杀菌剂则主要是非氧化型杀菌剂,例如季铵盐类和杂环化合物类,但均无脱硫性能。因此,目前主流脱硫剂或杀菌剂均为单一性能药剂[8-9],无法满足复杂成因下的硫化氢治理需求。

    本研究中,通过药剂筛选与复配、脱硫与杀菌性能评价以及现场应用,研发出一种复合脱硫杀菌剂,以满足油井硫化氢治理中对于脱硫与杀菌的双重需求。

  • 1)主要试剂。羟乙基六氢均三嗪、杀菌剂1227、甲基六氢均三嗪、二乙醇胺以及乙醇胺均为工业级试剂;硫化钠、盐酸、碘、硫代硫酸钠以及淀粉指示剂等均为分析纯。

    2)主要仪器。硫酸盐还原菌测试瓶为北京华兴化学试剂厂生产的SRB-HX-7型细菌测试瓶。其他仪器有Smart pro10-H2S型泵吸式硫化氢检测仪、1 mL无菌注射器以及电热恒温培养箱等。

  • 1)静态脱硫装置及方法。药剂研制过程以静态脱硫实验为主,采用表观硫容[10]即单位体积药剂所吸收的硫化氢量为评价指标,对比不同药剂的脱硫性能。静态脱硫实验装置(见图1)主要由磨口平底烧瓶、瓶塞、分液漏斗、检测口以及泵吸式硫化氢检测仪等构成。实验方法:将1 mL浓度为5 g·L−1的硫化钠溶液加入到含有30 mL纯水或原油的锥形瓶中,并充分摇匀;向锥形瓶中加入1 mL盐酸并盖紧瓶塞,同时将测样口用止水夹密封;通过分液漏斗向锥形瓶中加入脱硫剂,并开启磁力搅拌器搅拌5 min,再静置1 min;打开测样口,使用硫化氢检测仪测定硫化氢浓度。

    2)动态脱硫装置及方法。现场投加药剂时,由于硫化氢气体在套管中会不断运动,脱硫剂由套管加入后与硫化氢气体的接触为动态过程,所以,为更好地评价脱硫剂的性能,在得到最佳的复合脱硫杀菌剂后,进一步使用动态脱硫装置对其脱硫效率进行分析。具体测定方法参考文献中的方法[11]进行。

  • 杀菌性能的评价根据中国石油天然气集团公司企业标准《油田用杀菌剂技术要求》(Q/SY 49-2010)及中华人民共和国石油天然气行业标准《油田注入水细菌分析方法绝迹稀释法》(SY/T 0532-2012)中的规定进行[12]。通过测定使用杀菌剂前后水样中细菌的含量来计算各药剂的杀菌效率[13](见式(1))。

    式中:C为杀菌剂的杀菌率;B0为加杀菌剂前水样中细菌含量,个·mL−1B1为加杀菌剂后水样中细菌含量,个·mL−1

  • 新型复合脱硫杀菌剂的基本性质包括外观、颜色、气味、pH、密度、水溶性、油溶性、腐蚀性以及配伍性等。通过目观鼻嗅法检验药剂的外观、颜色以及气味;参照《化学试剂pH值测定通则》(GB/T 9724-2007)检测药剂的pH;利用比重法检测药剂密度;将药剂与纯水和原油分别混合,判断其水溶和油溶性;依据石油天然气行业标准《油田采出水用缓蚀剂性能评价方法》(SY/T 5273-2000)和国家标准《金属和合金的腐蚀—腐蚀试体上腐蚀产物的清除》(GB/T 16545-1996)对药剂的腐蚀性进行测定[14];将药剂与油田助剂混合,观察是否发生反应,进而判断其配伍性的优劣[15]

  • 1)脱硫主剂的筛选与优化。根据市场调研以及文献资料[16-17],初步筛选出4种综合性能较好的脱硫剂,包括羟乙基六氢均三嗪、甲基六氢均三嗪、二乙醇胺以及乙醇胺。对4种脱硫主剂的静态脱硫性能进行分析与对比,结果如图2所示。羟乙基六氢均三嗪在水相和油相中的表观硫容分别为1 500 mg·L−1和500 mg·L−1,均明显优于其他3种备选脱硫主剂的表观硫容。由此说明,羟乙基六氢均三嗪在水相和油相中均具有较好的脱硫性能。因此,最终选择羟乙基六氢均三嗪作为最佳脱硫主剂开展后续研制。

    虽然羟乙基六氢均三嗪具备高选择性、反应迅速、产物无毒以及水溶性好等优点,但其在酸性条件下容易发生水解反应[18-19],且油溶性极差,这会影响其在实际应用中的脱硫效果。为弥补上述不足,尝试通过加入互溶剂、表面活性剂及水解抑制剂对纯羟乙基六氢均三嗪进行优化,并采用正交实验法对这3类助剂进行筛选[20],正交实验的因素和水平如表1所示,正交表及实验结果见表2

    表3表4中数据可知,互溶剂的极差最大,表面活性剂的极差次之,水解抑制剂的极差最小。这一结果表明,3类助剂中互溶剂对羟乙基六氢均三嗪脱硫性能的影响最大,而表面活性剂与水解抑制剂的影响相对较弱。进一步根据表中各助剂与其对应的k1k2k3数值进行分析可知,互溶剂为H1、表面活性剂为M2及水解抑制剂为S1时,得到优化后的脱硫剂具有最佳脱硫性能,其在水相和油相中的表观硫容分别高达1 482 mg·L−1和1 362 mg·L−1

    图3(a)为羟乙基六氢均三嗪在优化前后的脱硫性能对比,从该图可以看出,优化前后脱硫主剂在水相中的表观硫容略有下降,由1 500 mg·L−1降至1 482 mg·L−1。这主要是由于3类助剂的添加导致药剂中有效脱硫成分的含量有所降低。相反,优化后的脱硫剂在油相中的表观硫容由之前的500 mg·L−1大幅提高至1 362 mg·L−1,这可能与脱硫剂油溶性的提高有关。图3(b)表明,未优化主剂的亲油性较差,无法与原油均匀混合致使其与原油中的硫化氢接触难度大,进而导致纯的羟乙基六氢均三嗪在油相中的脱硫性能较差;在加入助剂优化后,药剂能与原油充分混合,其在油相中的脱硫性能得到大幅提升。

    2)杀菌主剂的筛选。经过调研,初步筛选出3种油田常用杀菌剂,包括杀菌剂1227、异噻唑啉酮以及戊二醛。在不同初始硫酸盐还原菌浓度下,对比了3种药剂的杀菌性能,结果如图4所示。在杀菌剂的质量浓度均为50 mg·L−1,初始硫酸盐还原菌含量分别为1 000、10 000及100 000 个·mL−1时,杀菌剂1227的杀菌效率分别为79.7%、75.2%以及69.44%,明显优于其他2种药剂的杀菌性能。因此,最终选择杀菌剂1227作为最佳杀菌主剂进行后续实验。

    3)脱硫剂与杀菌剂复配实验。2种药剂进行复配的脱硫效果如图5(a)所示。当脱硫主剂与杀菌主剂体积配比为9∶1,7∶3及5∶5时,复配药剂的表观硫容分别为1 000、800及600 mg·L−1;而当进一步改变其比例为3∶7和1∶9时,复配药剂的表观硫容进一步降低至300和100 mg·L−1。2种药剂进行复配的杀菌效果如图5(b)所示。脱硫主剂与杀菌主剂按照9∶1复配所得药剂的杀菌性能较差。对于初始浓度为10 000 个·mL−1的硫酸盐还原菌菌液的杀菌率仅为47.32%,而其余复配比例下所得药剂的杀菌效率基本可达到100%。综合考虑药剂的脱硫与杀菌性能,最终确定脱硫主剂与杀菌主剂的复配体积比为7∶3。

  • 根据上述实验与分析结果,最终确定新型复合脱硫杀菌剂的参考配方。药剂各组分的体积分数为:28%羟乙基六氢均三嗪,30%杀菌剂1227,7%互溶剂,4.2%表面活性剂,3.5%水解抑制剂及27.3%的水,其基本性质如下。

    1) 理化性质。新型复合脱硫杀菌剂为淡黄色透明液体,有极淡的刺激性气味,密度为1 g·mL−1,pH为9.6,并且水溶性、油溶性良好。

    2) 金属腐蚀性。表5为新型复合脱硫杀菌剂的金属腐蚀性评价结果。新型复合脱硫杀菌剂在80 ℃和90 ℃下对N80钢片的腐蚀速率分别仅为0.010 5 mm·a−1和0.008 5 mm·a−1,表明本研究中所制备的新型复合脱硫杀菌剂对碳钢的腐蚀性极弱,基本不具有金属腐蚀性。

    3) 配伍性。在不同温度下(30、50、80 ℃),将新型复合脱硫杀菌剂与油田现场使用的各类助剂按1∶1混合后,观察其是否发生明显变化来评价其配伍性。由图6可知,新型复合脱硫杀菌剂与阻垢剂、消防蜡剂和缓蚀剂等混合后,均未出现分层现象,同时混合液体均匀、清亮、无沉淀生成且流动性良好,证明新型复合脱硫杀菌剂具有良好的配伍性,现场使用不会对油气开发的正常作业产生负面影响。

  • 图7为新型复合脱硫杀菌剂的动态脱硫效率。先后5次测定了动态脱硫效率,结果分别为97.20%、98.90%、98.10%、97.80%和98.30%,平均脱硫效率高达98.10%,满足油田脱硫剂动态脱硫率大于95%的要求。结合静态脱硫实验结果,进一步证实了本研究中所制备的新型复合脱硫杀菌剂脱硫性能较好。此外,在动态脱硫实验中,复合脱硫杀菌剂的颜色及状态在吸收硫化氢前后均未发生改变,也未产生沉淀等杂质,说明该药剂在吸收硫化氢后不会对油田作业系统产生负面影响。

  • 在杀菌剂投加浓度为50 mg·L−1的条件下,新型复合脱硫杀菌剂的杀菌效率如图8所示。当初始硫酸盐还原菌数量分别为10、100和1 000 个·mL−1时,杀菌效率均可达到100%;当初始硫酸盐还原菌数量进一步提高至10 000和100 000 个·mL−1时,杀菌效率依然能保持在99%以上。说明新型复合脱硫杀菌剂的杀菌能力也十分突出。

  • 进一步对比新型复合脱硫杀菌剂与油田常用几种脱硫剂和杀菌剂的脱硫与杀菌性能,结果如图9所示。在初始硫酸盐还原菌菌液浓度为10 000 个·mL−1,杀菌剂投加浓度为50 mg·L−1的条件下,新型复合脱硫杀菌剂在水相和油相中的表观硫容分别为870 mg·L−1和760 mg·L−1,而其他3种脱硫剂的表观硫容均在600 mg·L−1以下。说明新型复合脱硫杀菌剂的脱硫性能较好。由图9(b)可知,在相同实验条件下,新型复合脱硫杀菌剂和杀菌剂1的杀菌率均在99%以上,而其余2种杀菌剂的杀菌率在90%以下,说明新型复合脱硫杀菌剂的杀菌性能也优于常用药剂。

  • 选取长庆油田某作业区的4口油井进行现场实验评价新型复合脱硫杀菌剂的实际应用效果。该油井的基本情况如表6所示。

    对比了加入药剂的体积浓度(分别为1、5、10、50 L·m−3,即每立方米产液投加的菌剂体积)对实际处理效果的影响,结果如图10所示。当加入药剂的体积浓度为1 L·m−3时,经过2 h的处理,油井硫化氢质量浓度由6 258 mg·m−3降低至0,维持了22 h后,硫化氢质量浓度开始回升;而硫酸盐还原菌数量由1 000 个·mL−1降至100 个·mL−1,之后开始增加。当加入药剂的体积浓度为5 L·m−3时,经过2 h的处理,油井硫化氢质量浓度由7 916 mg·m−3降至0,维持了46 h后,硫化氢质量浓度开始回升;而硫酸盐还原菌数量也由10 000 个·mL−1降至10 个·mL−1,维持了34 h。当加入药剂的体积浓度为10 L·m−3时,经过2 h的处理,硫化氢质量浓度由8 146 mg·m−3降低至0,并维持了94 h;而硫酸盐还原菌数量也由10 000 个·mL−1降至10 个·mL−1,维持了82 h,之后数量开始回升。当加入药剂的体积浓度为50 L·m−3时,经过2 h的处理,硫化氢质量浓度由8 081 mg·m−3降低至0,维持了142 h;而硫酸盐还原菌数量也由100 000 个·mL−1降至10 个·mL−1,并维持了130 h。基于以上结果,进一步分析了加入药剂的体积浓度和硫化氢质量浓度达标时长,以及硫酸盐还原菌数量达标时长的相关性,结果如图11所示。硫化氢质量浓度达标时长和硫酸盐还原菌浓度达标时长呈现一定的线性相关趋势(R2分别为0.816 4、0.751 6)。因此,若实行每天加药,则日最低加药体积浓度为1 L·m−3;若加药频率为每周1次,则单次需至少保持在50 L·m−3以上。

  • 1)将经优化后的脱硫主剂与杀菌主剂复配后得到兼具脱硫与杀菌双重功效的新型复合脱硫杀菌剂。药剂各组分体积分数为:28%均三嗪,30%杀菌剂1227,7%互溶剂,4.2%表面活性剂,3.5%水解抑制剂及27.3%的水。新型复合脱硫杀菌剂同时兼具高效脱硫、杀菌性能,动态脱硫效率高达98.1%,杀菌效率高达99%,均优于油田目前常用药剂。同时具有良好的配伍性,对金属无腐蚀性。

    2)在油田现场应用中,新型复合脱硫杀菌剂可将油井硫化氢质量浓度由8 000 mg·m−3降至0 mg·m−3,同时硫酸盐还原菌数量可由100 000 个·mL−1削减至10 个·mL−1以下。投加新型复合脱硫杀菌剂治理油井硫化氢时,如连续每日加药,需控制加入药剂的最低体积浓度为1 L·m−3,如采取每周加药1次,则单次需保持在50 L·m−3以上。

    3)新型复合脱硫杀菌剂治理油井硫化氢的原理为:一方面,药剂可以吸收油井内已存在的及基于非生物成因的硫化氢气体;另一方面,可杀死地层中的硫酸盐还原菌,抑制细菌生长,进而减少硫化氢的生成。

参考文献 (20)

返回顶部

目录

/

返回文章
返回