“等离子-生物过滤”联合工艺在塑料有机废气治理中的应用案例

李苏霖, 杜晓冻, 熊忐利, 曾斌, 宋旭, 祝雅杰, 郑理慎, 陈志平. “等离子-生物过滤”联合工艺在塑料有机废气治理中的应用案例[J]. 环境工程学报, 2021, 15(11): 3757-3763. doi: 10.12030/j.cjee.202011008
引用本文: 李苏霖, 杜晓冻, 熊忐利, 曾斌, 宋旭, 祝雅杰, 郑理慎, 陈志平. “等离子-生物过滤”联合工艺在塑料有机废气治理中的应用案例[J]. 环境工程学报, 2021, 15(11): 3757-3763. doi: 10.12030/j.cjee.202011008
LI Sulin, DU Xiaodong, XIONG Tanli, ZENG Bin, SONG Xu, ZHU Yajie, ZHENG Lishen, CHEN Zhiping. Application of “plasma-biofiltration” combined process in plastic organic waste gas treatment[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(11): 3757-3763. doi: 10.12030/j.cjee.202011008
Citation: LI Sulin, DU Xiaodong, XIONG Tanli, ZENG Bin, SONG Xu, ZHU Yajie, ZHENG Lishen, CHEN Zhiping. Application of “plasma-biofiltration” combined process in plastic organic waste gas treatment[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(11): 3757-3763. doi: 10.12030/j.cjee.202011008

“等离子-生物过滤”联合工艺在塑料有机废气治理中的应用案例

    作者简介: 李苏霖(1994—),女,硕士,工程师。研究方向:恶臭及VOCs治理。E-mail:SulinLisx@163.com
    通讯作者: 陈志平(1980—),男,大学本科,高级工程师。研究方向:恶臭及VOCs治理。E-mail:chenzhiping@gdnfhb.com.cn
  • 基金项目:
    肇庆市科技计划项目(2020G1019);第三批肇庆市引进西江创新创业领军人才项目(20190303)
  • 中图分类号: X511

Application of “plasma-biofiltration” combined process in plastic organic waste gas treatment

    Corresponding author: CHEN Zhiping, chenzhiping@gdnfhb.com.cn
  • 摘要: 以广东省佛山市某塑料生产企业排放的有机废气为的治理目标,采用除尘除油预处理+“等离子-生物过滤”的联合处理工艺,以探究高效经济的塑料有机废气处理技术。全组分分析结果显示该厂废气中主要污染物为苯系物,其占TVOCs比例超过80%;特征污染物为苯乙烯、甲苯、乙苯。根据该厂废气成分及其浓度特征,对处理工艺进行了工程效果评价及经济性评价。结果表明,稳定运行75 d后,联合工艺对该厂废气中TVOCs的去除率可达95.3%,其中等离子和生物滤池工艺段的TVOCs去除率分别为36.57%和92.60%,总体上实现了对该厂废气的高效净化。该工程案例可为塑料有机废气的生物处理提供参考。
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  • 图 1  有机废气收集系统示意图

    Figure 1.  Schematic diagram of the exhaust gas collection system

    图 2  生产线的点源有机废气中污染物的种类与质量浓度

    Figure 2.  Compositions and concentrations of TVOCs in point source exhaust gas of the production line

    图 3  废气中各类组分占比

    Figure 3.  Proportions of various components in the exhaust gas

    图 4  一天不同时刻风管中的污染物质量浓度

    Figure 4.  Concentrations of the pollutants in the air duct over different times of a day

    图 5  工艺流程图

    Figure 5.  Process flow diagram

    图 6  联合工艺不同工艺段的TVOCs去除率

    Figure 6.  Removal rates of TVOCs at different stages of the combined process

    图 7  联合工艺不同工艺段对各污染物的去除率

    Figure 7.  Removal rates of various pollutants at different stages of the combined process

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出版历程
  • 收稿日期:  2020-11-02
  • 录用日期:  2021-07-07
  • 刊出日期:  2021-11-10

“等离子-生物过滤”联合工艺在塑料有机废气治理中的应用案例

    通讯作者: 陈志平(1980—),男,大学本科,高级工程师。研究方向:恶臭及VOCs治理。E-mail:chenzhiping@gdnfhb.com.cn
    作者简介: 李苏霖(1994—),女,硕士,工程师。研究方向:恶臭及VOCs治理。E-mail:SulinLisx@163.com
  • 1. 广东省南方环保生物科技有限公司, 广州 510000
  • 2. 广东省工业有机废气及恶臭控制工程技术研究中心, 广州 510000
  • 3. 广东中洲环保实业有限公司, 肇庆 526000
  • 4. 广州中洲环保科技有限公司, 广州 510000
基金项目:
肇庆市科技计划项目(2020G1019);第三批肇庆市引进西江创新创业领军人才项目(20190303)

摘要: 以广东省佛山市某塑料生产企业排放的有机废气为的治理目标,采用除尘除油预处理+“等离子-生物过滤”的联合处理工艺,以探究高效经济的塑料有机废气处理技术。全组分分析结果显示该厂废气中主要污染物为苯系物,其占TVOCs比例超过80%;特征污染物为苯乙烯、甲苯、乙苯。根据该厂废气成分及其浓度特征,对处理工艺进行了工程效果评价及经济性评价。结果表明,稳定运行75 d后,联合工艺对该厂废气中TVOCs的去除率可达95.3%,其中等离子和生物滤池工艺段的TVOCs去除率分别为36.57%和92.60%,总体上实现了对该厂废气的高效净化。该工程案例可为塑料有机废气的生物处理提供参考。

English Abstract

  • 塑料的生产加工过程会产生含较多挥发性有机物(volatile organic chemicals,VOCs)的废气(后简称“有机废气”),主要成分多为烷烃类和苯系物类有机化合物[1-2]。这类物质不仅会直接危害人群健康,也是造成恶臭、光化学烟雾、区域性PM 2.5及臭氧污染等环境问题的重要原因[3]。塑料企业中常见的有机废气处理工艺有燃烧法[4-5]、化学法[6]、生物法[7]、等离子[8]和UV光解法[9]等。何明乙等[10]对123家塑料企业的有机废气处理技术进行统计后发现,使用传统活性炭吸附、低温等离子和光催化技术的企业分别占73.2%、10.6%和8.1%,而这些技术的平均处理效率仅为38.2%、31.4%和23.8%,故亟待探索塑料企业有机废气的高效治理工艺及易推广的工程应用案例。

    生物法对中低浓度有机废气的处理具有高效率、低成本、降解广泛、无二次污染的优点,且对于苯系物、含氧有机物等具有非常好的降解作用[11-13],但对直链烷烃及卤代烃类化合物的处理效果不佳。而等离子法对烷烃和卤代烃等具有较好的氧化、开环分解效果,但该技术存在分解不够彻底、无法完全矿化的缺点。因此,可考虑将等离子与生物过滤技术进行联合,通过等离子法促使亲水性较差的烃类组分先转化为亲水性较强的醇、醛、醚、酯等生物降解性更好的含氧有机物[14-16],再用生物法将其高效降解。

    本研究以广东省佛山市某塑料生产企业的有机废气治理示范工程为研究对象,在详细分析塑料有机废气的成分、浓度及其随时间变化的特征的基础上,探究工程的实际运行情况,剖析“等离子-生物过滤”的联合处理工艺对塑料企业有机废气的处理过程和优势,以期为该行业塑料有机废气治理技术的工程应用提供参考。

    • 本项目于2019年9月实施至今。该塑料生产企业年产1.5×104 t的耐热聚丙烯塑料(polypropylene,PP)、增强PP和阻燃丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(acrylonitrile-butadiene-styrene,ABS)塑料等塑料母料产品,用于家电、空调等塑料产品的制造。该企业的生产工艺包括:投料、热熔、拉丝、冷却、切割造粒、收集、分选、装袋。车间内共设10条生产线。由于工厂配电负荷影响,目前最多同时运行9条生产线。车间内有机废气的主要污染源为各生产线的热熔、拉丝工艺段设备形成的点源,以及冷却段形成的线源。对点源采取加罩单独收集的有机废气收集方法。其中,对离干管较远端的点源,在风管后端增设轴流风机以保障远端有机废气的收集效果;对整体车间采用空间区域整体收集的形式,最后汇入有机废气处理系统。总设计处理风量为10 000 m3∙h−1,有机废气收集系统如图1所示。

    • 在车间满负荷运行时,对车间内9条生产线产生的点源有机废气进行了采样和全组分分析(依据标准HJ 644-2013进行采样和测试。其中,采集样品通过CAMSCO不锈钢吸附管进行浓缩吸附,气相色谱-质谱联用仪型号为岛津QP2010 Ultra),使用美国华瑞公司的RAE PGM-7340型VOCs检测仪测定TVOCs。测试分析结果如图2所示。

      图2可知,全组分分析共检出13种有机污染物,包含了烷烃、烯烃、苯系物和卤代烃。其中,质量浓度较高的污染物有苯乙烯、氯苯、乙苯、甲苯和4-乙烯基环己烷,最高分别达到58.87、28.37、16.12、17.19和15.38 mg∙m−3,如图2中顶部深红色区域所示。其他有机污染物的质量浓度相对较低,大部分不超过1 mg∙m−3,如图2中底部浅黄色区域所示。图2的颜色深浅分布还表明,不同生产线的点源有机废气中各类污染物及TVOCs均存在明显差异。其中,10号生产线的TVOCs最低,仅为20.11 mg∙m−3;1号生产线的TVOCs最高,为115.81 mg∙m−3。存在上述差异是由各生产线实时生产负荷和收集效率的不同所致。

      进一步将9条生产线产生的各类污染物平均浓度按苯系物、烷烃和其他污染物3大类进行了统计,结果如图3所示。生产线的点源有机废气中,苯系物占比87%,主要为苯乙烯;烷烃占比17.01%,其他污染物仅占比0.31%。

    • 该企业的生产时间为每日6:00—22:00,分别于车间开工前1 h(5:00),生产时的上午(10:00)、中午(14:00)、下午(18:00)和停工后1 h(23:00)共5个时刻,在有机废气收集总风管处采样,并对其进行了全组分分析,结果如图4所示。此次采样时,车间为半满负荷运行,仅运行了4条生产线,故TVOCs相对较低。

      图4可知,在晨间5:00,由于企业尚未开工,车间内并无有机废气源,室内空气中尚存未完全换气的有机废气,此时TVOCs为3.1 mg∙m−3。这可能因停工间隔时间较短(8 h)所致。车间正常生产时(即10:00、14:00和18:00这3个时刻),测得的TVOCs分别为33.2、33.0 和40.8 mg∙m−3。在夜间23:00,车间已停工1 h,此时的车间亦无有机废气源,TVOCs明显下降,为9.3 mg∙m−3

      综上所述,该塑料生产企业排放的有机废气中,主要污染物为苯乙烯、甲苯和乙苯。当车间满负荷运行时,各生产线点源有机废气的TVOCs为20~120 mg∙m−3;半满负荷运行,TVOCs相对较低,为3~40 mg∙m−3。车间正常工作时间内,有机废气中TVOCs相对稳定,质量浓度大小主要由当日生产负荷决定。

    • 有机废气处理工艺大多为活性炭吸附、低温等离子和光催化技术,但活性炭吸附运行成本高,低温等离子和光催化技术去除效果不佳[10]。近年来,东莞、长沙和厦门等多个城市的生态环境局先后发文禁止使用单一活性炭、光催化等低效VOCs处理工艺。本项目所在的塑料企业产生的有机废气主要成分为苯乙烯、甲苯和乙苯。这类苯系物的可生物降解性较差,故本项目选用“等离子+生物过滤”的联合工艺,以期先利用“等离子体”工艺提高污染物的可生化降解性,再利用“生物过滤”工艺将所得中间污染物进行完全矿化、降解[14-16]

    • 基于文献调研和我司的前期实验[11-12]与工程经验[13],结合上述废气组分占比及其时间特征分析,确定了以下设计思路:1)生物过滤技术为核心,对废气中的苯乙烯、甲苯、乙苯等主要苯系物进行高效去除[7, 14];2)在生物过滤前端安排等离子装置,提高有机废气中部分烷烃和卤代烃的可生化性[8, 15]。此外,考虑到有机废气温度较高(约35 ℃),且含有较多的粉尘和油状物,故有机废气进入主体工艺前先通过预处理(水洗和静电除油设备)进行除尘、除油,以防止油、尘污染等离子装置放电系统、堵塞生物滤池填料。故本项目采用预处理和“等离子+生物过滤”的联合工艺。

      其中,等离子装置的总功率为2 080 W,设计停留时间为2.1 s。根据有机废气实测数据及我司的工程经验,确定生物过滤池的停留时间为30 s。接种微生物为我司实验驯化所得的苯系物降解菌;工艺流程如图5所示。

    • 不同工艺段对各污染物及TVOCs的净化能力用去除率表示,计算式为式(1)。

      式中:ηi为各污染物在不同工艺段的去除率或总去除率,%;CinCout分别为进出口的污染物质量浓度,mg∙m−3

    • 待生物过滤装置接种、挂膜生长30 d后,分别于稳定运行后的第15、30、45、60天,对工程装置的进气和不同工艺段的出气进行采样,并对样品进行了TVOCs检测,得到不同工艺段的TVOCs去除率(见图6)。由图6知,在4次不同运行时间的测试过程中,“等离子+生物过滤”联合工艺的运行相对稳定,其中等离子工艺段对TVOCs的去除率约25%,生物段对TVOCs的去除率约80%,总TVOCs去除率约85%。

      在使用等离子装置时,时常伴有副产物——“臭氧”[17-18]。臭氧会造成二次污染,但同时也具有一定的杀菌作用,可能影响生物滤池中微生物的生长。故在进行TVOCs测试时,同步使用了臭氧检测仪(Ozone analyzer IDEAL 1000)对等离子装置的出气进行了持续监测,但并未检出臭氧(仪器检出限为0.02 mg∙m−3)。结合已有研究[17-20]推测,可能是由于臭氧分解产生较多的氧自由基,参与到VOCs的降解过程中,将这些副产物臭氧消耗殆尽,使得项目运行过程中并未检出臭氧。

      当工程装置稳定运行至第75天时,再次在工程装置的进气处和不同工艺段的出气处采样,并进行了全组分分析。测定了各污染物质量浓度,并计算出各污染物在不同工艺段的去除率和总去除率,结果如图7所示。

      图7可知,本次测试总共检出10种有机污染物,仍以苯乙烯、乙苯和甲苯的质量浓度较高(3种污染物占进气TVOCs的比例达81.58%)。然而,本次测试结果中各污染物质量浓度均较低。这主要是由于:在进行本次采样时,车间仅运行了3条生产线,生产负荷较小。工程装置的整体TVOCs去除率为95.3%,其中等离子段的TVOCs去除率为36.57%,生物段的TVOCs去除率为92.6%。从各污染物的去除效果来看,二氯甲烷的去除率相对较低,仅为33.33%,甲苯的去除率为79.02%,其余8种污染物的去除率均达到95%以上。排放尾气的TVOCs仅为0.61 mg∙m−3,说明工程装置整体表现出较好的运行状态。

    • 本联合工艺项目的处理风量为10 000 m3 h−1,投资成本为124万元。该处理工程常用功率15.1 kW。电费按0.6元∙(kWh)−1计,每年运行时间按8 000 h计,则每年电费为7.28万元。水费按3.5元∙m−3计,则每年水费为1.10万元。故每年总运行成本为8.38万元。

      同等净化效果下,若仅采用“生物过滤”工艺去除塑料有机废气,投资成本为140万元[21-22]。该处理工艺常用功率15.0 kW,电费按0.6 元∙(kWh)−1计,每年运行时间8 000 h,则每年电费为7.20万元。水费按3.5元∙m−3计,则每年水费为1.65万元。故每年总运行成本为8.85万元。

      因此,“等离子+生物过滤”联合工艺的协同优势,解决了单一“生物过滤工艺”投资成本高的问题,也规避了单一“等离子工艺”运行成本高、二次污染的问题。

    • 本工程于2019年9月实施至今,实现了对废气中有机污染物的高效去除,取得了良好的治理效果,明显改善了车间工人的生产环境,并减少了周边居民的投诉。“等离子+生物过滤”联合工艺的协同优势,解决了单一“生物过滤工艺”投资成本高的问题,也规避了单一“等离子工艺”运行成本高、二次污染的问题,可为我国塑料废气治理领域提供技术与工程参考。

    参考文献 (22)

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