MVC工艺处理稠油废水回用于锅炉给水的现场应用

邹龙生, 牛耀岚, 熊鹰, 唐婧, 刘铁湘, 钱孝德. MVC工艺处理稠油废水回用于锅炉给水的现场应用[J]. 环境工程学报, 2020, 14(2): 381-386. doi: 10.12030/j.cjee.201904092
引用本文: 邹龙生, 牛耀岚, 熊鹰, 唐婧, 刘铁湘, 钱孝德. MVC工艺处理稠油废水回用于锅炉给水的现场应用[J]. 环境工程学报, 2020, 14(2): 381-386. doi: 10.12030/j.cjee.201904092
ZOU Longsheng, NIU Yaolan, XIONG Ying, TANG Jing, LIU Tiexiang, QIAN Xiaode. Field application of reusing the treated heavy oil wastewater by MVC process to boiler feed-water[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2020, 14(2): 381-386. doi: 10.12030/j.cjee.201904092
Citation: ZOU Longsheng, NIU Yaolan, XIONG Ying, TANG Jing, LIU Tiexiang, QIAN Xiaode. Field application of reusing the treated heavy oil wastewater by MVC process to boiler feed-water[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2020, 14(2): 381-386. doi: 10.12030/j.cjee.201904092

MVC工艺处理稠油废水回用于锅炉给水的现场应用

    作者简介: 邹龙生(1973—),男,博士,副教授。研究方向:节能与环保。E-mail:syl200707@126.com
    通讯作者: 邹龙生, E-mail: syl200707@126.com
  • 基金项目:
    桂林市科技局重大专项(20180106-1);重庆市教委资助项目(KJ1603604);广西自然科学基金资助项目(2018JJA160070);桂林航天工业学院博士启动基金项目
  • 中图分类号: X703

Field application of reusing the treated heavy oil wastewater by MVC process to boiler feed-water

    Corresponding author: ZOU Longsheng, syl200707@126.com
  • 摘要: 某油田产生大量的稠油废水,而蒸汽开采石油又需要足够的洁净水,两者的综合效应导致水资源的短缺。为了达到良好的经济效益和社会效益,设计了一套20 m3·h−1的机械蒸汽压缩(mechanical vapor compression,MVC)工艺回收废水的装置。该系统能利用稠油废水的低温废热,具有运行能耗低,而且对废水水质进口要求低。系统出水冷凝水的水质参数为:总硬度≤182.30 mg·L−1、Cl≤10.00 mg·L−1、Ca2+≤1.00 mg·L−1、含油≤2.00 mg·L−1、电导率(25 °C) ≤60.00 μS·cm−1、二氧化硅≤3.50 mg·L−1,满足注汽锅炉给水的质量标准。通过对MVC工艺运行结果的分析,阐述稠油废水沸点升高、浓缩倍数、冷凝水水质、污垢等因素对MVC工艺的影响程度,特别是冷凝水水质的影响因素及变化趋势。上述研究结果为大规模治理稠油废水,实现零排放奠定实践基础。
  • 加载中
  • 图 1  稠油废水产生工艺

    Figure 1.  Production process of heavy oil wastewater

    图 2  MVC处理废水工艺流程图

    Figure 2.  Process flow chart of MVC for wastewater treatment

    图 3  MVC处理废水实物图

    Figure 3.  Real figure of MVC for wastewater treatment

    图 4  沸点升高随浓缩倍数的变化

    Figure 4.  Change in boiling point with concentration factor

    图 5  污垢SEM图片

    Figure 5.  SEM image of fouling

    图 6  污垢XRD图谱

    Figure 6.  XRD patterns of fouling

    表 1  浓缩倍数对水质的影响

    Table 1.  Effect of concentration ratio on water quality

    浓缩倍数SiO2/(mg·L−1)油和脂/(mg·L−1)电导率/(μS·cm−1)pH
    16.301.9043.009.21
    105.902.0245.008.90
    156.101.9546.008.22
    206.201.9047.008.25
    306.002.1048.007.98
    浓缩倍数SiO2/(mg·L−1)油和脂/(mg·L−1)电导率/(μS·cm−1)pH
    16.301.9043.009.21
    105.902.0245.008.90
    156.101.9546.008.22
    206.201.9047.008.25
    306.002.1048.007.98
    下载: 导出CSV

    表 2  质量流量对水质的影响(浓缩倍数是10)

    Table 2.  Effect of mass flow on water quality (concentration factor of 10)

    体积流量/
    (m3·h−1)
    质量流量/
    (kg·(m2·h)−1)
    SiO2/
    (mg·L−1)
    油和脂/
    (mg·L−1)
    电导率/
    (μS·cm−1)
    pH
    168.895.301.8246.008.92
    179.445.301.9144.008.95
    1810.005.501.8845.008.33
    1910.566.101.9248.007.99
    2011.115.902.0243.008.90
    体积流量/
    (m3·h−1)
    质量流量/
    (kg·(m2·h)−1)
    SiO2/
    (mg·L−1)
    油和脂/
    (mg·L−1)
    电导率/
    (μS·cm−1)
    pH
    168.895.301.8246.008.92
    179.445.301.9144.008.95
    1810.005.501.8845.008.33
    1910.566.101.9248.007.99
    2011.115.902.0243.008.90
    下载: 导出CSV

    表 3  蒸汽汽提装置对水质的影响(浓缩倍数是10)

    Table 3.  Effect of steam stripping device on water quality (concentration multiple was 10)

    装置数量/个SiO2/(mg·L−1)油和脂/(mg·L−1)电导率/(μS·cm−1)pH
    05.902.0243.008.90
    15.801.6536.008.26
    26.101.2332.008.25
    装置数量/个SiO2/(mg·L−1)油和脂/(mg·L−1)电导率/(μS·cm−1)pH
    05.902.0243.008.90
    15.801.6536.008.26
    26.101.2332.008.25
    下载: 导出CSV
  • [1] 王璟, 毛进, 赵剑强, 等. 稠油热采废水回用电站锅炉补给水工艺[J]. 化工进展, 2015, 34(12): 4407-4414.
    [2] 孙文静, 卫皇曌, 李先如, 等. 催化湿式氧化处理助剂废水工程及过程模拟[J]. 环境工程学报, 2018, 12(8): 2421-2428. doi: 10.12030/j.cjee.201801118
    [3] 潘婕. 油田污水处理面临的问题及处理技术探讨[J]. 化工管理, 2018(3): 57. doi: 10.3969/j.issn.1008-4800.2018.03.041
    [4] 李蕾. 稠油开发含盐废水循环利用技术研究[J]. 石油石化节能, 2010, 8(2): 6-15. doi: 10.3969/j.issn.1002-641X.2010.2.003
    [5] 赵胜, 丁慧, 高金庆, 等. 油田稠油污水回用热采锅炉处理工艺探讨[J]. 工业用水与废水, 2012, 43(6): 56-60. doi: 10.3969/j.issn.1009-2455.2012.06.015
    [6] 武文静, 郑帅, 彭华, 等. 新疆油田高含盐稠油污水蒸发除盐试验研究[J]. 油气田环境保护, 2018, 28(1): 32-35. doi: 10.3969/j.issn.1005-3158.2018.01.009
    [7] 杨元亮, 王辉, 宋文芳, 等. 高盐稠油污水热法脱盐资源化技术研究进展[J]. 油气田环境保护, 2016, 26(3): 4-8. doi: 10.3969/j.issn.1005-3158.2016.03.002
    [8] 乌云, 杨鲁伟, 张振涛, 等. 高含盐有机废水蒸发浓缩分离特性实验研究[J]. 环境工程, 2015, 33(8): 8-12.
    [9] 杨元亮, 王辉, 张建, 等. 高盐高硬稠油污水淡化工艺方案优选[J]. 工业水处理, 2016, 36(7): 90-93.
    [10] 袁浩爽, 师诚承, 张琳, 等. 机械蒸汽再压缩降膜蒸发器的沸腾传热特性[J]. 化学工程, 2018, 46(11): 16-20. doi: 10.3969/j.issn.1005-9954.2018.11.004
    [11] 徐文江, 张志辉, 李安峰, 等. 机械式蒸汽再压缩技术处理高盐废水的工程实例[J]. 环境工程, 2018, 36(增刊): 68-69.
    [12] 杨燕平. 单家寺油田稠油采出水回用锅炉的处理工艺探讨[J]. 石油规划设计, 2008, 19(3): 20-21. doi: 10.3969/j.issn.1004-2970.2008.03.007
    [13] 董国强. 机械式蒸汽再压缩系统中水平管降膜蒸发器传热性能研究[D]. 上海: 东华大学, 2014.
    [14] 石晓嵩, 祁锦成. 强化换热管流体侧污垢热阻优化模型[J]. 盐科学与化工, 2017, 46(2): 5-8.
    [15] JOSĔ M V. Mechanical vapour compression desalination plants: A case study[J]. Desalination, 1995, 101: 1-10. doi: 10.1016/0011-9164(95)00002-J
    [16] KHAWLA A A. Modeling simulation and optimization of large-scale commercial desalination plants[D]. Virginia: Virginia Polytechnic Institute and State University, 1998.
    [17] 中国石油天然气集团公司. 油田采出水用于注汽锅炉给水处理设计规范: SY/T 0097-2016[S]. 北京: 石油工业出版社, 2016.
  • 加载中
图( 6) 表( 3)
计量
  • 文章访问数:  3710
  • HTML全文浏览数:  3710
  • PDF下载数:  65
  • 施引文献:  0
出版历程
  • 收稿日期:  2019-04-15
  • 录用日期:  2019-09-11
  • 刊出日期:  2020-02-01
邹龙生, 牛耀岚, 熊鹰, 唐婧, 刘铁湘, 钱孝德. MVC工艺处理稠油废水回用于锅炉给水的现场应用[J]. 环境工程学报, 2020, 14(2): 381-386. doi: 10.12030/j.cjee.201904092
引用本文: 邹龙生, 牛耀岚, 熊鹰, 唐婧, 刘铁湘, 钱孝德. MVC工艺处理稠油废水回用于锅炉给水的现场应用[J]. 环境工程学报, 2020, 14(2): 381-386. doi: 10.12030/j.cjee.201904092
ZOU Longsheng, NIU Yaolan, XIONG Ying, TANG Jing, LIU Tiexiang, QIAN Xiaode. Field application of reusing the treated heavy oil wastewater by MVC process to boiler feed-water[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2020, 14(2): 381-386. doi: 10.12030/j.cjee.201904092
Citation: ZOU Longsheng, NIU Yaolan, XIONG Ying, TANG Jing, LIU Tiexiang, QIAN Xiaode. Field application of reusing the treated heavy oil wastewater by MVC process to boiler feed-water[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2020, 14(2): 381-386. doi: 10.12030/j.cjee.201904092

MVC工艺处理稠油废水回用于锅炉给水的现场应用

    通讯作者: 邹龙生, E-mail: syl200707@126.com
    作者简介: 邹龙生(1973—),男,博士,副教授。研究方向:节能与环保。E-mail:syl200707@126.com
  • 1. 桂林航天工业学院,桂林 541004
  • 2. 重庆水利电力职业技术学院,重庆 402160
  • 3. 武汉晴川学院,武汉 430204
  • 4. 盘锦大德石油科技有限公司,盘锦 124000
基金项目:
桂林市科技局重大专项(20180106-1);重庆市教委资助项目(KJ1603604);广西自然科学基金资助项目(2018JJA160070);桂林航天工业学院博士启动基金项目

摘要: 某油田产生大量的稠油废水,而蒸汽开采石油又需要足够的洁净水,两者的综合效应导致水资源的短缺。为了达到良好的经济效益和社会效益,设计了一套20 m3·h−1的机械蒸汽压缩(mechanical vapor compression,MVC)工艺回收废水的装置。该系统能利用稠油废水的低温废热,具有运行能耗低,而且对废水水质进口要求低。系统出水冷凝水的水质参数为:总硬度≤182.30 mg·L−1、Cl≤10.00 mg·L−1、Ca2+≤1.00 mg·L−1、含油≤2.00 mg·L−1、电导率(25 °C) ≤60.00 μS·cm−1、二氧化硅≤3.50 mg·L−1,满足注汽锅炉给水的质量标准。通过对MVC工艺运行结果的分析,阐述稠油废水沸点升高、浓缩倍数、冷凝水水质、污垢等因素对MVC工艺的影响程度,特别是冷凝水水质的影响因素及变化趋势。上述研究结果为大规模治理稠油废水,实现零排放奠定实践基础。

English Abstract

  • 目前,分布在新疆、辽河、大庆等油田逐渐进入了石油开采的中后期,开采的难道越来越大。各油田公司为维持原油产量,蒸汽辅助重力泄油热采技术逐步得到应用。石油热采带来了大量的稠油废水,稠油废水的形成过程如图1所示。

    某油田年产原油1×107 t,日产稠油废水8.41×104 m3,占整个废水总量的56.6%,但是回注率仅为22.3%。但中石油要求各油田污水回注率不低于98%,故目前的回注率显然不能达到要求。由于稠油废水含盐量较大、石油成分高、乳化严重、成分复杂,且温度较高,废水直接回注,浪费稠油废水的热能,污染水体环境,成为制约油田持续发展的一大包袱,因此,有效处理和回用稠油废水是当前石油热采面临的主要问题[1]。处理稠油废水的技术有多种,一般有物理法、化学法、生物法等[2]。膜分离法存在膜污染严重、不易清洗、使用成本高等问题。化学絮凝法分离稠油废水,絮凝剂用量大,费用高,还有可能形成二次污染。生物法处理效率高、成本低,但占地面积大、运行费用高,实际应用受到一定限制[3]。稠油废水蒸发处理属于物理法,可充分利用稠油废水温度高的特点,通过一些技术措施,实现废热的利用,对于降低稠油开采成本具有重要意义[4-5],同时还为油和无机盐的回收提供基础。蒸发回收既可以保护生态环境,又可以使油田生产节能降耗,实现油田可持续发展,是创建环境友好型、资源节约型企业的途径[6]。蒸发单元有多种工艺,自然蒸发工艺思路简单,但废水量大时处理占地面积大,处理周期长。多级闪蒸技术上是可行的,但装置投资大,运行能耗大,造水比低,运行费用高。多效蒸发处理油田污水国外工程鲜有报道,技术不够成熟[7]

    机械蒸汽压缩(mechanical vapor compression,MVC)工艺可以有效降低单位能耗,适合稠油废水的处理[8-10]。该系统具有能耗低、运行效果好、占地空间小、构造简单、配套设备较少、运行稳定、操作简单且成本低等特点,启动后不再需要新鲜蒸汽[11-12]。MVC工艺的主要部分是蒸发和压缩2个单元,这2部分是决定系统能耗的关键[13]。本研究为了更好地分析MVC工艺回收稠油废水现场产生存在的问题,在总结实验研究工作的基础上,设计了一套20 m3·h−1的实验装置,通过相应参数对水质质量影响的分析,提出了MVC工艺的优化方法和措施,阐述了MVC工艺参数,为进一步的推广应用提供参考。

  • 现场工艺装置的规模为20 m3·h−1,安装在某稠油废水的工作现场,工艺流程如图2所示,图3为实物图。稠油废水采用MVC工艺的详细步骤是:初步处理的稠油废水经过水泵输送到缓冲水箱,由换热器将水加热到合适温度送入降膜蒸发器,废水和蒸汽在降膜蒸发器完成热量的交换,产生二次蒸汽,分离后的二次蒸汽经压缩机压缩加压升温后,再次送入降膜蒸发器用于蒸发废水。稠油废水、浓缩液、阻垢剂、消泡剂、pH调节剂等混合物一起送入蒸发器,冷凝水换热以后收集起来作为产品,浓缩液留待后续处理,从而完成整个流程[14]

  • 通过MVC工艺的作用,使稠油废水达到注汽锅炉给水质量的标准。MVC工艺的预期目标为总碱度≤200 mg·L−1、SiO2≤10 mg·L−1、电导率≤60 μS·cm−1、油和脂≤2 mg·L−1、pH为8~10。

    MVC工艺系统主要组成设备为换热器、降膜蒸发器、循环泵和压缩机等。

    1)板式换热器:型号BR0.7CH-100-N-I 316L;体积流量21 m3·h−1,总热负荷574 kW;装机面积和单板面积分别为99.4 m2和0.7 m2

    2)降膜蒸发器:为立式降膜蒸发器,蒸发室与分离室一体;布水蒸发器直径为2.5 m,总高约为23.6 m;额定蒸发出水量为20 m3·h−1

    3)料液循环泵:为卧式离心热水泵;介质温度为105 ℃,材质316L,型号为RWZ300-32II,变频调速,规格为Q=700 m3·h−1H=30 m,N=110 kW。

    本工艺设计处理容量为20 m3·h−1,稠油废水进入蒸发器的起始温度为100 °C,密度为0.60 kg·m−3,蒸汽流量为9.29 m3·s−1,要求二次蒸汽压缩后的温度为不超过115 °C。为此设蒸汽压缩机1台,系德国PILLER公司的离心蒸汽压缩机,型号为KKXGAE 80 355 GR360,吸入蒸汽压力为101.00 kPa,排出压力为121.00 kPa;吸入蒸汽温度为100 °C,排出温度为105 °C。压缩机轴功率计算方程[15]如式(1)所示,当浓缩倍数为1、10、15、20和30时,压缩机消耗的功率分别是222.37、272.42、290.60、340.55和385.93 kW。由此可知,随着稠油废水沸点温度升高,导致压缩机出口温度升高,排气压力增加,功率也增加。

    式中:$P$为压缩机轴功率,W;$n$为蒸汽绝热系数;${V_1}$为入口蒸汽体积,m3·s−1${p_1}$${p_2}$分别为压缩机进、出口压力,kPa;$\eta $为压缩机机械效率。

  • 溶液沸点是液体沸腾时的温度,也就是液体的饱和蒸气压与外界压强相等时的温度。不同液体的沸点是不同的,而且溶液沸点会随着外部环境压力的变化而改变,压力低,沸点也低。稠油废水由于含有多种杂质,如石油、无机盐等物质,它的沸点会高于纯水的沸点,这种现象称为废水沸点的升高,其升高程度与含盐量、蒸发温度等因素直接相关[16]。本研究分析了常压下稠油废水在不同浓缩倍数的沸点,得到浓缩倍数和沸点升高的变化,结果如图4所示。由图4可知,随着稠油废水浓缩倍数的增加,废水中无机盐离子的含量逐渐升高,导致溶液的沸点也跟着升高,将逐渐增加蒸发系统的能耗,提高压缩机的功率,不利于节能减排。因此,需要明确稠油废水沸点升高的程度来确定MVC工艺参数,同时须及时调整压缩机的功率,满足系统能量的需求。

  • 稠油废水来自某油田,含有很多污染物,不但有许多无机离子,还含有不少的有机物,特别是石油类物质,而且有些污染物浓度高。分析得到稠油废水成分及含量如下:Mg2+为3.9 mg·L−1、Ca2+为10.5 mg·L−1、Cl为97.2 mg·L−1${\rm{SO}}_4^{2 - }$为29.5 mg·L−1${\rm{HCO}}_3^ - $为315.9 mg·L−1、SiO2为565.7 mg·L−1、油和脂为135 mg·L−1、总硬度为1 157.7 mg·L−1、电导率为1 621 μS·cm−1。可知稠油废水含有不少的无机盐离子,容易形成污垢。一旦结垢,将降低设备的传热性能,增加系统的能耗。

    油和脂的存在可能会降低冷凝水的质量。注汽锅炉给水质量标准[17]要求:溶解氧<0.05 mg·L−1、总硬度<0.1 mg·L−1、总铁<0.05 mg·L−1、SiO2<50 mg·L−1、悬浮物<2 mg·L−1、总碱度<200 mg·L−1、油和脂<2 mg·L−1、可溶固体≤7 000 mg·L−1、pH为7.5~11.0。回收的冷凝水要满足上述标准,才能直接回用,否则需要增加后处理工序。

    现场设备安装就绪,开机运行,待MVC系统运行一段时间,即几个月之后,待设备一切正常,然后在稠油废水浓缩倍数为10倍的条件下,收集冷凝水进行检测,各成分含量如下:Mg2+为0.51 mg·L−1、Ca2+为0.93 mg·L−1、Cl为7.28 mg·L−1${\rm{SO}}_4^{2 - }$为10.25 mg·L−1${\rm{HCO}}_3^ - $为9.15 mg·L−1、SiO2为3.5 mg·L−1、油和脂为1.85 mg·L−1、总硬度为182.3 mg·L−1、电导率为58 μS·cm−1。根据上述参数与注汽锅炉给水质量标准进行对照可知,冷凝水的水质满足注汽锅炉的给水要求,可以直接作为注气锅炉给水,实现了MVC工艺的预期目标。

  • 冷凝水水质的影响因素比较多,如稠油废水的组成、浓缩倍数、质量流量、杂质含量和种类、汽提等,均可能影响其质量,本研究主要分析浓缩倍数、质量流量和汽提装置3个因素对冷凝水水质中的4个主要指标(如油和脂、SiO2电导率和pH)的影响程度。

    1)浓缩倍数。稠油废水随着蒸发过程的推移,蒸发器中盐的浓度逐渐升高,肯定会影响冷凝水的水质,具体参数如表1所示。可以看出,浓缩倍数对冷凝水的pH影响最大,其他指标影响不大。

    2)质量流量。稠油废水的质量流量对冷凝水的水质影响不大,变化参数如表2所示。

    3)汽提装置。MVC系统的汽提系统对水质影响如表3所示。由表3可知,汽提的数量直接影响冷凝水的含油量,也会降低水质的电导率。这说明汽提装置可以明显改变冷凝水的水质,值得进一步探索和研究。

  • 实验完成后,采取措施清洗降膜管,经过一系列的操作才能收集污垢,进行SEM和XRD表征分析,图5图6为污垢样品的取样和分析结果。在稠油蒸发回收冷凝水的过程中,溶液中的离子相互之间会发生化学反应[1],如式(2)~式(5)所示。

    图5所示的污垢形貌单一,一旦黏附在管壁上,难以处理,因此,减缓污垢的形成是MVC系统推广应用的关键。而在高pH条件下,二氧化硅一部分直接与废水及投加的化学药剂中的钙镁离子反应,生成硅酸盐沉淀去除。此外,钙离子与氢氧根结合生成大量的碳酸钙絮体,其新生成活性表面能够吸附大量的硅,或者与硅离子结合生成钙硅酸盐,结果见图6

  • 1)针对某油田稠油废水所面临的困境,设计并安装一套MVC工艺系统,开展MVC处理稠油废水水回注汽包锅炉的现场实验。结果表明,工程可达到预期的设计指标,即蒸发量为20 m3·h−1、出水总硬度≤182.30 mg·L−1、Cl≤10.00 mg·L−1、Ca2+≤1.00 mg·L−1、含油≤2.00 mg·L−1、电导率(25 °C) ≤60.00 μS·cm−1、二氧化硅≤3.50 mg·L−1,能够满足注汽锅炉给水的质量要求。

    2)提出了MVC工艺处理稠油废水系统的调节方法,达到系统最佳的运行状态,降低运行能耗;MVC工艺推广的障碍在于污垢问题的解决措施。

    3)MVC工艺处理稠油废水回用可满足循环利用的要求,能够解决油田废水的难题,显著特点有废水处理比较彻底、能够满足稠油废水零排放的条件、工艺运行成本相对较低、技术可行、有推广的价值、整套系统操作简单、可以实现自动化控制。

    4) MVC系统也存在一些不足:一是冷凝水的质量有待进一步的提高,才能发挥MVC系统的真正价值;二是换热设备特别是降膜蒸发管壁面形成的污垢,降低系统的传热效率,严重影响MVC工艺的适用领域和经济价值,这是后续研究的重点。

    5)MVC系统利用稠油废水本身的余热,通过压缩机的作用,实现了低品位余热的价值,而且还使稠油废水循环利用,节约了水资源。系统达到了节能减排的效果,取得了经济和环保的双重效益。

参考文献 (17)

返回顶部

目录

/

返回文章
返回