西安市第十污水处理厂准IV类水提标改造方案的工艺比选及实施建议

王国亮, 刘劼, 孙红芳, 孟令八, 高航. 西安市第十污水处理厂准IV类水提标改造方案的工艺比选及实施建议[J]. 环境工程学报, 2021, 15(10): 3428-3436. doi: 10.12030/j.cjee.202104208
引用本文: 王国亮, 刘劼, 孙红芳, 孟令八, 高航. 西安市第十污水处理厂准IV类水提标改造方案的工艺比选及实施建议[J]. 环境工程学报, 2021, 15(10): 3428-3436. doi: 10.12030/j.cjee.202104208
WANG Guoliang, LIU Jie, SUN Hongfang, MENG Lingba, GAO Hang. Selection and implementation of the technical route of upgrading and reconstructing No. 10 wastewater treatment plant in Xi'an[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(10): 3428-3436. doi: 10.12030/j.cjee.202104208
Citation: WANG Guoliang, LIU Jie, SUN Hongfang, MENG Lingba, GAO Hang. Selection and implementation of the technical route of upgrading and reconstructing No. 10 wastewater treatment plant in Xi'an[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2021, 15(10): 3428-3436. doi: 10.12030/j.cjee.202104208

西安市第十污水处理厂准IV类水提标改造方案的工艺比选及实施建议

    作者简介: 王国亮(1987—),男,大学本科,工程师。研究方向:城市生活污水处理。E-mail:478533899@qq.com
    通讯作者: 刘劼(1971—),男,大学本科,高级工程师。研究方向:城市生活污水处理。E-mail:liujie@smedi.com
  • 中图分类号: X703.1

Selection and implementation of the technical route of upgrading and reconstructing No. 10 wastewater treatment plant in Xi'an

    Corresponding author: LIU Jie, liujie@smedi.com
  • 摘要: 西安市第十污水处理厂原设计规模为8.0×104 m3·d−1,采用“粗格栅提升泵房+细格栅曝气沉砂池+生化反应池+二沉池+转盘滤池”的污水处理工艺,设计出水水质为一级A标准。根据当地保护环境政策要求,须对污水厂进行准Ⅳ水提标改造。经分析污水处理厂原工艺的特点,结合提标改造的目标,并梳理改造中的重点和难点,提出了以改造现状生化反应池和末端增加高效沉淀池和Ⅴ型滤池为主的较低成本的工艺路线,即采用高效反硝化深床滤池工艺,以实现对生化反应池的改造增效。通过比选,确定了改造工艺方案,并提出对施工过程、施工方案的建议,以期为类似污水处理厂提标改造提供参考。
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  • 图 1  生物反应池改造后的工艺流程

    Figure 1.  Process flow chart after bioreactor upgrade

    图 2  提标改造后工艺流程图

    Figure 2.  Process flow chart after the upgrade and reconstruction

    表 1  提标改造工程设计出水水质指标

    Table 1.  Designed effluent quality of the reconstruction project

    耗氧有机物/(mg·L−1)悬浮物和氮磷/(mg·L−1)pH类大肠杆菌/(cfu·L−1)
    CODBOD5SSNH3-NTNTP
    306101.5120.36~91 000
    耗氧有机物/(mg·L−1)悬浮物和氮磷/(mg·L−1)pH类大肠杆菌/(cfu·L−1)
    CODBOD5SSNH3-NTNTP
    306101.5120.36~91 000
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    表 2  提标改造工程设计进水水质

    Table 2.  Designed influent water quality of the reconstruction project mg·L−1

    CODBOD5SSNH3-NTNTP
    50020030050556.0
    CODBOD5SSNH3-NTNTP
    50020030050556.0
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    表 3  2018年1月至12月的实际进水水质

    Table 3.  Actual influent water quality from January 2018 to December 2018

    统计值耗氧有机物/(mg·L−1)悬浮物和氮磷
    /(mg·L−1)
    BOD5/TNBOD5/TP
    CODBOD5SSNH3-NTNTP
    最大值829.0390.0730.057.363.68.77.198.6
    最小值133.062.095.020.525.22.11.17.5
    平均值341.3144.2265.538.545.24.43.033.8
    90%保证率47820640547.7653.65.584.3850.12
      注:1)出水TP为采用化学除磷后的数据,化学除磷投加点在终沉池配水井内;2)一、二期合用一个消毒池,出水水质取样取自消毒池后端巴氏计量槽出水;3)“90%保证率”指的是将全年365 d进水水质指标由低到高排列,在90%的天数里可达到的最高值。
    统计值耗氧有机物/(mg·L−1)悬浮物和氮磷
    /(mg·L−1)
    BOD5/TNBOD5/TP
    CODBOD5SSNH3-NTNTP
    最大值829.0390.0730.057.363.68.77.198.6
    最小值133.062.095.020.525.22.11.17.5
    平均值341.3144.2265.538.545.24.43.033.8
    90%保证率47820640547.7653.65.584.3850.12
      注:1)出水TP为采用化学除磷后的数据,化学除磷投加点在终沉池配水井内;2)一、二期合用一个消毒池,出水水质取样取自消毒池后端巴氏计量槽出水;3)“90%保证率”指的是将全年365 d进水水质指标由低到高排列,在90%的天数里可达到的最高值。
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    表 4  2018年1月至12月实际出水水质

    Table 4.  Actual effluent water quality from January 2018 to December 2018 mg·L−1  

    统计值耗氧有机物 悬浮物和氮磷
    CODBOD5SSNH3-NTNTP
    最大值34.09.0 25.03.716.10.7
    最小值13.05.04.00.26.50.1
    平均值20.47.07.50.810.30.2
    90%保证率258101.52412.60.287
    统计值耗氧有机物 悬浮物和氮磷
    CODBOD5SSNH3-NTNTP
    最大值34.09.0 25.03.716.10.7
    最小值13.05.04.00.26.50.1
    平均值20.47.07.50.810.30.2
    90%保证率258101.52412.60.287
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    表 5  进水出水的COD和BOD5数据

    Table 5.  COD and BOD5 at the inlet and outlet

    取样日期进水出水进水溶解性难生物降解
    COD所占比例/%
    出水溶解性难生物
    降解COD/(mg·L−1)
    COD (滤后)/
    (mg·L−1)
    BOD5 (滤前)/
    (mg·L−1)
    COD (滤后)/
    (mg·L−1)
    BOD5 (滤前)/
    (mg·L−1)
    2020-03-2673551722515
    2020-03-2790651322811
    2020-03-3077561432711
    2020-03-31624842102332
    2020-04-0177551642912
    取样日期进水出水进水溶解性难生物降解
    COD所占比例/%
    出水溶解性难生物
    降解COD/(mg·L−1)
    COD (滤后)/
    (mg·L−1)
    BOD5 (滤前)/
    (mg·L−1)
    COD (滤后)/
    (mg·L−1)
    BOD5 (滤前)/
    (mg·L−1)
    2020-03-2673551722515
    2020-03-2790651322811
    2020-03-3077561432711
    2020-03-31624842102332
    2020-04-0177551642912
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    表 6  一期生化反应池设计池容及复核计算

    Table 6.  Pool capacity review calculation for the first phase of the bioreaction tank

    数值类型最低设计
    水温/℃
    污泥浓度/
    (g·L−1)
    厌氧段水力
    停留时间/h
    缺氧段水力
    停留时间/h
    好氧段水力
    停留时间/h
    出水水质
    执行标准
    设计值1341.585.2714.18一级A
    实际值138.0~10.01.515.0513.59一级A
    实际运行工况校核值1381.514.384.89一级A
    设计工况校核值1341.518.348.96准IV类
    数值类型最低设计
    水温/℃
    污泥浓度/
    (g·L−1)
    厌氧段水力
    停留时间/h
    缺氧段水力
    停留时间/h
    好氧段水力
    停留时间/h
    出水水质
    执行标准
    设计值1341.585.2714.18一级A
    实际值138.0~10.01.515.0513.59一级A
    实际运行工况校核值1381.514.384.89一级A
    设计工况校核值1341.518.348.96准IV类
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    表 7  二期生化反应池设计池容及复核计算

    Table 7.  Pool capacity review calculation for the second phase of the bioreaction tank

    数值类型最低设计
    水温/℃
    污泥质量
    浓度/(g·L−1)
    厌氧段水力
    停留时间/h
    缺氧段水力
    停留时间/h
    好氧段水力
    停留时间/h
    出水水质
    执行标准
    设计值13438.3413.25一级A
    实际值138.0~10.038.3413.25一级A
    实际运行工况校核值13834.384.89一级A
    设计工况校核值13438.348.96准IV类
    数值类型最低设计
    水温/℃
    污泥质量
    浓度/(g·L−1)
    厌氧段水力
    停留时间/h
    缺氧段水力
    停留时间/h
    好氧段水力
    停留时间/h
    出水水质
    执行标准
    设计值13438.3413.25一级A
    实际值138.0~10.038.3413.25一级A
    实际运行工况校核值13834.384.89一级A
    设计工况校核值13438.348.96准IV类
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    表 8  方案综合对比表

    Table 8.  Comprehensive comparison of different strategies

    方案
    编号
    改造内容实施
    难度
    达标
    稳定性
    改造对生产运行的影响改造对厂区布局的影响改造后的运行管理强度直接运行费用(增量)/(元·t−1)建设工期预计费用优势缺点综合
    比较
    方案一对一期生化反应池设备进行改造,需进行管线翻排、改接强化优化生化反应池缺氧段、好氧段的处理效果,运行方式灵活,能保证运行效果较小。改造过程无需停水;一期生化反应池改造分组进行;管线改接可选择水量较低的夜间进行一般。维持原厂区总平面功能分区,在空地内实施较小。高效沉淀池、V型滤池、臭氧接触氧化池运行自动化程度较高,运行维护简单约0.59约6个月约1.5亿元可最大程度利用碳源,降低碳源投加量,减少药剂费;最大程度发挥了生物反应系统的潜能,TN在生物反应段降低,效果稳定改造工期相对较长
    方案二设施不用改造,需进行管线翻排、改接通过增加池容,强化生化处理段,运行效果相对稳定较小。改造中无需停水,管线改接可选择水量较低的夜间进行一般。维持原厂区总平面功能分区,在空地内实施一般。配水及回流较多,运行维护复杂约0.62约7个月约2.0亿元TN在生化段削减,后续碳源投加量小,可减少药剂消耗;保留利用现有设施,充分发挥处理效能管线改造量大,运行管理复杂
    方案三设施不用改造,需进行管线翻排、改接反硝化深床滤池可在生化池强化的基础上进一步削减TN,但效果有限。在生化段脱氮效果不理想的情况下,存在风险较小。新建设施施工过程中现状设施无需停水,管线改接可选择水量较低的夜间进行一般。维持原厂区总平面功能分区,在空地内实施较小。高效沉淀池、反硝化深床滤池自动化运行程度较高,维护简单约0.66约7个月约2.0亿元改造量少;深度处理段对TN仍有削减作用,TN出水有保证运行费用相对较高
    方案
    编号
    改造内容实施
    难度
    达标
    稳定性
    改造对生产运行的影响改造对厂区布局的影响改造后的运行管理强度直接运行费用(增量)/(元·t−1)建设工期预计费用优势缺点综合
    比较
    方案一对一期生化反应池设备进行改造,需进行管线翻排、改接强化优化生化反应池缺氧段、好氧段的处理效果,运行方式灵活,能保证运行效果较小。改造过程无需停水;一期生化反应池改造分组进行;管线改接可选择水量较低的夜间进行一般。维持原厂区总平面功能分区,在空地内实施较小。高效沉淀池、V型滤池、臭氧接触氧化池运行自动化程度较高,运行维护简单约0.59约6个月约1.5亿元可最大程度利用碳源,降低碳源投加量,减少药剂费;最大程度发挥了生物反应系统的潜能,TN在生物反应段降低,效果稳定改造工期相对较长
    方案二设施不用改造,需进行管线翻排、改接通过增加池容,强化生化处理段,运行效果相对稳定较小。改造中无需停水,管线改接可选择水量较低的夜间进行一般。维持原厂区总平面功能分区,在空地内实施一般。配水及回流较多,运行维护复杂约0.62约7个月约2.0亿元TN在生化段削减,后续碳源投加量小,可减少药剂消耗;保留利用现有设施,充分发挥处理效能管线改造量大,运行管理复杂
    方案三设施不用改造,需进行管线翻排、改接反硝化深床滤池可在生化池强化的基础上进一步削减TN,但效果有限。在生化段脱氮效果不理想的情况下,存在风险较小。新建设施施工过程中现状设施无需停水,管线改接可选择水量较低的夜间进行一般。维持原厂区总平面功能分区,在空地内实施较小。高效沉淀池、反硝化深床滤池自动化运行程度较高,维护简单约0.66约7个月约2.0亿元改造量少;深度处理段对TN仍有削减作用,TN出水有保证运行费用相对较高
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    表 9  一、二期生物反应池改造期间池容复核

    Table 9.  Pool capacity review during the first and second phase bioreaction tank reconstruction

    运行工况工艺段进水量/m3厌氧区停留
    时间/h
    缺氧区停留
    时间/h
    好氧区停留
    时间/h
    污泥质量
    浓度/(mg·L−1)
    污泥
    龄/d
    BOD污泥负荷/
    (kg·(kg·d)−1)
    供气量/
    (m3·min−1)
    正常一期20 000
    (2座)
    1.587.8611.540 00018.10.052174
    二期40 00038.3413.254 00020.60.047174
    改造期间一期25 0001.35.249.24 60014.50.06109
    二期55 0002.276.029.634 60015.90.056218
      注:BOD污泥负荷以每日单位MLSS的BOD5测定值计。
    运行工况工艺段进水量/m3厌氧区停留
    时间/h
    缺氧区停留
    时间/h
    好氧区停留
    时间/h
    污泥质量
    浓度/(mg·L−1)
    污泥
    龄/d
    BOD污泥负荷/
    (kg·(kg·d)−1)
    供气量/
    (m3·min−1)
    正常一期20 000
    (2座)
    1.587.8611.540 00018.10.052174
    二期40 00038.3413.254 00020.60.047174
    改造期间一期25 0001.35.249.24 60014.50.06109
    二期55 0002.276.029.634 60015.90.056218
      注:BOD污泥负荷以每日单位MLSS的BOD5测定值计。
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  • [1] 李莹雪, 吕贞, 李耀中, 等. 城镇污水处理厂一级A提标改造工艺策略探讨[J]. 建设科技, 2018(24): 37-41.
    [2] 王阿华. 城镇污水处理厂提标改造技术路线探讨[J]. 中国建设信息(水工业市场), 2010(9): 8-11.
    [3] 蒋岚岚, 吴伟, 沈晓铃, 等. 无锡市城镇污水处理厂升级改造技术路线综述[J]. 中国给水排水, 2010, 26(12): 33-35.
    [4] 郑兴灿, 尚巍, 孙永利, 等. 城镇污水处理厂一级A稳定达标的工艺流程分析与建议[J]. 给水排水, 2009, 35(5): 24-28. doi: 10.3969/j.issn.1002-8471.2009.05.006
    [5] 温爱东. 海沧污水处理厂升级改造工程设计探讨[J]. 给水排水, 2015, 51(2): 36-39. doi: 10.3969/j.issn.1002-8471.2015.02.008
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出版历程
  • 收稿日期:  2021-04-29
  • 录用日期:  2021-08-13
  • 刊出日期:  2021-10-10

西安市第十污水处理厂准IV类水提标改造方案的工艺比选及实施建议

    通讯作者: 刘劼(1971—),男,大学本科,高级工程师。研究方向:城市生活污水处理。E-mail:liujie@smedi.com
    作者简介: 王国亮(1987—),男,大学本科,工程师。研究方向:城市生活污水处理。E-mail:478533899@qq.com
  • 1. 中国市政工程西北设计研究院有限公司, 兰州 730000
  • 2. 上海市政工程设计研究总院集团有限公司第十市政设计院有限公司, 兰州 730000
  • 3. 西安市污水处理有限责任公司, 西安 710000
  • 4. 西安排水集团有限公司, 西安 710000

摘要: 西安市第十污水处理厂原设计规模为8.0×104 m3·d−1,采用“粗格栅提升泵房+细格栅曝气沉砂池+生化反应池+二沉池+转盘滤池”的污水处理工艺,设计出水水质为一级A标准。根据当地保护环境政策要求,须对污水厂进行准Ⅳ水提标改造。经分析污水处理厂原工艺的特点,结合提标改造的目标,并梳理改造中的重点和难点,提出了以改造现状生化反应池和末端增加高效沉淀池和Ⅴ型滤池为主的较低成本的工艺路线,即采用高效反硝化深床滤池工艺,以实现对生化反应池的改造增效。通过比选,确定了改造工艺方案,并提出对施工过程、施工方案的建议,以期为类似污水处理厂提标改造提供参考。

English Abstract

  • 水环境保护事关人民群众切身利益。2018年,西安市出台了《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案(2018—2020年)》。在此背景下,西安市第十污水处理厂提标改造方案展开实施。 目前,国内污水处理厂提标改造主要针对TN、TP和难生物降解有机物的质量浓度(以COD计),使用较多的主流工艺路线为在现状污水厂末端增加高效沉淀池和反硝化深床滤池。此工艺路线对TN和TP的去除效果较好,保障率较高,且高效沉淀池和反硝化深床滤池均为成熟工艺,工艺路线比较稳妥,但工程造价和后期运行维护费用偏高[1-5]

    本研究分析了西安第十污水处理厂原工艺的特点,结合提标改造的目标,梳理了改造中的重难点,提出以改造现状生化反应池和末端增加高效沉淀池和V型滤池为主的较低成本的工艺路线,即采用高效反硝化深床滤池工艺,以实现对生化反应池的改造增效。通过对比不同的工艺改造方案,确定了提标改造的工艺路线,并提出对施工过程的建议,以期为类似污水处理厂提标改造提供参考。

    • 西安市第十污水处理厂设计总规模为8.0×104 m3·d−1,为分期建设,出水执行一级A标准。一期工程于2011年12月建成试运行,并于2012年5月完成了一级A的升级改造,处理规模为4.0×104 m3·d−1,主要采用微孔曝气氧化沟工艺;二期工程在一期的基础上进行扩建,于2015年投入运行,主要工艺为A2/O工艺,扩建规模为4.0×104 m3·d−1,出水执行一级A标准。

    • 本次提标改造的设计出水水质须达到地表水环境质量准Ⅳ类标准(TN除外),出水水质要求具体按《西安市城镇污水处理厂再生水化提标改造和加盖除臭工程三年行动方案(2018—2020年)》中规定的要求执行(见表1)。

    • 第十污水厂实际进水水质总体略高于原设计值。COD、SS高于原设计值, TN和NH3-N略高于原设计值,BOD5、TP与设计值偏差不大。根据西安第十污水厂进水水质分析,参考一二期设计进水水质,本次提标改造对原设计进水水质稍作调整,如表2所示。

    • 通过对2018年1月至12月污水厂全年进出水水质指标的汇总和统计分析,以核算分析改造后工艺的实际运行工况、评估运行效果等,统计分析结果见表3表4

      西安市第十污水处理厂服务范围内存在部分雨污合流,部分收集管道处于新建或者在建中,SS值受雨季影响较大。由表3可知,进水平均BOD5/TN仅3.0,存在碳源不足的情况,水质波动时需考虑补充碳源的措施。进水BOD5/TP平均值为33.8,满足生物除磷的要求,但在出水标准较严格的情况下,仍需要考虑保障措施。

      出水水质中TN、SS、TP均难以稳定达到一级A标准,出现超标情况。出水TN受季节影响较明显,出水SS、TP波动可能是由于现状滤布滤池的运行情况不佳。按照新的出水标准,需强化对耗氧有机物(以BOD5计)、氨氮(NH3-N)、TN、悬浮固体(SS)、TP的去除,以保证稳定达标。

    • 对污水厂提供的2020年3月26日—2020年4月1日的耗氧有机物含量(以COD和BOD5计)实际进、出水水质数据进行统计分析的结果见表5

      表3数据可知,在统计时段内,由于目前污水厂出水中溶解性难生物降解有机物的质量浓度(以COD计)超过30 mg·L−1的情况。因此,为保证出水水质瞬时达标的要求,仍需要考虑对溶解性难生物降解有机物的质量浓度(以COD计)的去除措施。

    • 本次提标改造的重难点有如下4点。1)污水厂出水TN由15 mg·L−1降至12 mg·L−1,出水TN降低幅度较小;2)污水厂进水SS波动很大,进水普遍偏高,局部时段甚至达到2 000~5 000 mg·L−1;3)出水中难生物降解有机物的质量浓度(以COD计)存在大于30 mg·L−1的情况;4)污水厂原设计存在不足,如配水问题导致的二期生化反应池进水憋水曝气问题,氧化沟设计处理效果较差问题等;5)污水厂建成后水质波动较大,尤其SS较高,原设计未设置初沉池,高SS给后续运行带来较大影响。

    • 1)由于TN提标标准并不高、进水SS较高且波动较大,TN通过挖潜改造生化反应池工艺,将生化反应池改为改良Bardenpho工艺。同时,保留A/A/O工艺的运行模式,使TN在二级生物处理段能稳定达标,故不在深度处理段新增反硝化深床滤池,从而降低建设和运行成本。

      2)改造前深度处理工艺以一级A为出水水质目标,提标后水质标准趋严,TP的排放标准由0.5 mg·L−1降至0.3 mg·L−1,故考虑在深度处理段采用沉淀过滤等化学除磷措施,以确保TP和SS的稳定达标。

      3)采用臭氧氧化等深度处理工艺,强化对溶解性难生物降解有机物的质量浓度(以COD计)的去除。

      4)新增初沉池以解决进水SS较高、存在较大波动的问题。

      5)根据以上策略,工程采用改造生物反应池强化生物除磷脱氮、新增深度处理工艺段的工艺路线。

    • 一期生化反应池设计规模4.0×104 m3·d−1,分为2组,每组2.0×104 m3·d−1,按照最低设计水温13 ℃,脱氮速率(以每天单位MLSS的NO3-N的测定值计)Kde(20)为0.040 kg·(kg·d)−1、污泥总产率系数(以每千克BOD5的SS测定值计)Yt为0.80 kg·kg−1、好氧区污泥龄 θCO为11.0 d、污泥的质量浓度(以MLSS质量计)分别4.0 g·L−1和8.0 g·L−1进行校核。目前,污泥浓度实际运行值约为(6.0~8.0) g·L−1。厌氧段、缺氧段、好氧段各分段的停留时间复核如表6所示。

      经复核,在现状运行工况下,一期生化反应池池容满足原设计要求,出水水质可达到一级A标准。在设计工况下,按照新的出水标准,一期生化反应池存在缺氧段池容不足问题。

    • 二期生化反应池设计规模4.0×104 m3·d−1,分为2组,单组2.0×104 m3·d−1,按照最低设计水温13℃,脱氮速率(以每天单位MLSS的NO3-N的测定值计)Kde(20)为0.040 kg·(kg·d)−1、污泥总产率系数(以每千克BOD5的SS测定值计)Yt为0.80 kg·kg−1、好氧区污泥龄 θCO为11.0 d、污泥的质量浓度(以MLSS质量计)分别4.0 g·L−1和8.0 g·L−1进行校核。目前,污泥质量浓度实际运行值约为(6.0~8.0)g·L−1。厌氧段、缺氧段、好氧段各分段的停留时间复核如表7所示。

      经复核,在现状运行工况下,二期生化反应池池容满足原设计要求,出水水质可达到一级A标准。在设计工况下,按照新的出水标准,二期生化反应池池容也满足新的池容要求,但由于出水对TN指标要求增加。

    • 改造方案的设计进水水质TN指标为55 mg·L−1,出水TN指标为12 mg·L−1,核算按进水TN为60 mg·L−1,出水10 mg·L−1,要求其去除率83.3%。已基本达到了A/A/O工艺TN去除率上限,且为了达到此上限需要很高的混合液回流比,从能耗、脱氮环境的控制以及脱氮达标的稳定性可行性不高。

      根据以上对生化反应池的复核计算结果可看出,一期生化反应池缺氧区的池容不足,且需对二期生化反应池各段池容进行优化。因此,为实现TN出水在生化反应池即稳定达标,提出了如下3个方案。

      1)方案一。在总池容不变的情况下,改造生化反应池工艺,将一、二期生化反应池改造为改良Bardenpho工艺,同时保留其运行A/A/O工艺的能力。在以改良Bardenpho工艺运行时,一段缺氧池脱氮率控制在60%~70%,二段缺氧池脱氮率控制在15%~25%,理论出水控制在10 mg·L−1。在较低TN进水工况下(40 mg·L−1),可运行A/A/O工艺,TN去除率75%左右。

      2)方案二。针对现有一期生化反应池缺氧段池容不足,保持原生化反应池不做改动,通过新建综合池(综合池容积约12 500 m3),将一期、二期生化反应池缺氧段HRT增加至约3.0 h,以提升脱氮效果;采用反硝化缺氧工艺可充分利用进水碳源,克服采用外加碳源从而增加运行成本且处理后出水水质不稳定的缺点。

      3)方案三。原生化反应池不做改动,在深度处理段新建反硝化深床滤池,以提升脱氮效果。

    • 经分析各组合方案的综合效能,结合技术成熟、稳定可靠、建设时限、改造工程量及投资、运行维护难易及处理成本等多方面因素,进行了3种组合方案的具体工艺比选。

      1)方案一。该方案的工艺流程为:细格栅(改造)+曝气沉砂池+初沉池(新建)+一期/二期生化反应池(改造为改良Bardenpho工艺)+二沉池(现状)+高效沉淀池(新建)+V型滤池(新建)+臭氧接触氧化池(新建)。

      该方案通过增设初沉池,并完善和优化其配水功能,既解决进水SS波动较大和进水SS过高的问题,同时也解决了一二期配水问题,从而彻底解决二期生物反应池为了分配数量,其进水采用憋水产生的喷射现象,进而改善二期生反池厌氧环境,提高二期生物除磷效果。改造一二期生化反应池为改良五段Bardenpho工艺。通过优化流态,重新划分缺氧/好氧分区,强化一期、二期生物反应池生物脱氮除磷效果。深度处理区新增“高效沉淀池+V型滤池+臭氧接触氧化”工艺,强化对COD、TP、SS等指标的去除,以满足新的出水标准。

      2)方案二。该方案工艺流程为:细格栅(改造)+曝气沉砂池+初沉池(新建)+综合池(新建)+ 一期生化反应池/二期生化反应池+二沉池(现状)+高效沉淀池(新建)+V型滤池(新建)/滤布滤池(现状,减量运行)+臭氧接触氧化池(新建)。

      该方案中现状预处理区、二级处理区设施保留利用,不做改造,增加初沉池1座,综合池1座(与V型滤池合建),深度处理区新增“高效沉淀池+V型滤池+臭氧接触氧化”工艺,现状滤布滤池保留利用,其他设施均保留利用。

      3)方案三。该方案工艺流程为:细格栅(改造)+曝气沉砂池+初沉池(新建)+一期/二期 AAO生化反应池(现状)+二沉池(现状)+高效沉淀池(新建)+反硝化深床滤池(新建)+臭氧接触氧化池(新建)。

      该方案中现状预处理区、二级处理区设施保留利用,不做改造,增加初沉池一座,深度处理区新增“高效沉淀池+反硝化深床滤池+臭氧接触氧化”工艺,利用深床滤池的反硝化功能进一步去除二级生化段出水中的TN。对各方案的综合比较。结合技术成熟、稳定可靠、建设时限、改造工程量及投资、运行维护难易及处理成本等多方面因素,对3种组合方案进行综合比较,结果见表8

    • 方案二虽然施工周期短,但运行管理较复杂;方案三投资及运行成本较高;方案一主要考虑深度处理段施工完成调试运行后,再进行生化反应池的改造,也可同时进行,降低改造期间对运行的影响,因此总体时间相对较长,其新建设施的工期与方案二、方案三基本一致,但方案一可通过优化改造反应设备,可深入挖掘现有设施的效能,亦可节省改造和运行费用,故推荐采用方案一(流程见图1)。

    • 根据以上现状分析、工艺比选及提标改造工艺方案的提出,并结合污水厂现状处理工艺、现状平面布置分析,确定第十污水处理厂提标改造工程总工艺流程见图2

    • 1)时序1:在厂区预留深度处理区域,进行深度处理系统场平及土建施工,同步进行配水井和碳源投加间施工;同步进行贮泥池拆除、原除臭滤池拆除,同步进行臭氧储存系统施工。

      2)时序2:待贮泥池拆除、原除臭滤池拆除,此区域物探工作完成后同步进行进行初沉池施工。

      3)时序3: 对时序1和时序2实施内容的厂区总图进行初步管线碰接,待施工完成后,原滤布滤池进水总管需改接至二次提升泵房进水端,臭氧接触氧化池出水管需接至加氯接触池进水管,这2处需进行新老管线割接。

      4)时序4:在7—9月期间择期进行生化反应池改造施工。

      5)时序5:进行厂区剩余总图施工。待2组池子改造完成后,再进行一期进水总管的新老管线割接。

    • 1)由于污水厂现状已满负荷运行,一、二期生化反应池改造,宜采用分期分组进行改造,改造期间单组2×104 m3·d−1停水,会导致另外3组负荷增加。

      2)对于新老管线割接,建议合理安排施工顺序,尽量选在水量较低的时段进行,几处节点同时进行,一次完成,减少因施工造成的停水。

    • 不停产或极短时间停产的关键在于改造期间不能影响生化反应池的正常生产,因此,对生化反应池的改造,宜采用分期分组进行,尽量选在温度较高的时段进行,并相应提高污泥浓度。此外,在1组改造期间,其余3组分摊改造组水量,使其余3组超负荷运行,改造期间池容复核见表9

      1)建议先进行一期生化反应池改造,改造期间将二期生化反应池水量增加至5.5×104 m3·d−1,另一组一期生化反应池水量增加至2.5×104 m3·d−1,同时辅助外加碳源等措施,以保障出水水质。

      2)待一期生化反应池改造完成试运行结束后再进行二期生化反应池改造。改造期间将一期生化反应池水量增加至5.25×104 m3·d−1,另一组二期生化反应池水量增加至2.5×104m3·d−1,同时辅助外加碳源等措施,以保障出水水质。

    • 本案例通过对西安市第十污水处理厂的现状分析、进出水水质分析及运行情况的分析,从工程实际、工程经验以及工程理论的角度,对提标改造工艺方案的路线进行了分析论述,最后以工程实践为基础,结合工程经验和理论计算确定西安市第十污水处理厂提标改造工艺路线确定为细格栅(改造)+初沉池(新建)+一期/二期生化反应池(改造)/ +二沉池(现状)+高效沉淀池(新建)+V型滤池(新建)+臭氧接触氧化池(新建)。改造策略不同于常规“高效沉淀池+反硝化滤池”的主流提标工艺路线,而是通过生化反应池的效能提升、优化及改造使总氮达标,具有工程投资省、运行费用低的特点,可为类似污水处理厂的提标改造项目提供参考。

    参考文献 (5)

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