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2018年,我国能源消费总量为4.64×109 t标准煤,其中煤炭消费总量达到3.9×109 t,我国的能源结构决定了在未来相当长的时间内煤炭仍会占整体能源消耗的50%以上[1]。火电厂主要以燃烧煤炭维持日常运营,是区域性大气污染的主要源头,如何经济、有效地治理工业尾气污染已成为近年来的研究热点。
我国火电厂常用的脱硫技术包括石灰石-石膏湿法烟气脱硫、烟气循环流化床脱硫、氨法脱硫等[2]。其中,还出现了能够有效提高烟气中SO2吸收效率的pH分区脱硫、气动乳化脱硫等新颖的烟气湿法脱硫技术。气动乳化脱硫技术是一种基于多相紊流掺混的强化传质机理,使经预处理后的烟气进入脱硫筒后,在湍流器的作用下形成旋转气流,与筒内旋流雾化喷嘴喷出的溶液逆向相碰,使烟气与喷淋液在反应区域内高速旋切,形成湍流空间,实现气、液充分接触,迅速完成传质过程,从而达到气体净化目的的新型高效脱硫技术[3-5]。气动乳化脱硫技术因其脱硫除尘效率高、适应范围广、压力损失小、投资费用少等特点而从众多脱硫工艺中脱颖而出[6]。
近年来,气动乳化技术广泛应用于工程改造实践。周小平等[4]研究钠碱法脱硫工艺与石灰石-石膏气动乳化脱硫技术的系统运行效果,得出使用气动乳化脱硫系统每天的运行费用为4.9×103元,仅为钠碱法的1/10。吴少娟等[7]发现,在相同处理风量的条件下,气动乳化塔的脱硝效率是普通喷淋吸收塔的1.4倍,气液比降低了55%。由于工业湿法脱硫塔内部流场较为复杂,气液两相流的混合状态直接影响传热传质及化学反应的进行[8-9]。因此,传统的实验方法很难得到脱硫塔内流场的具体分布,而使用CFD仿真软件可以更直观、清晰地分析脱硫筒内部气液两相的混合与流动规律[10]。戚美等[11]对某装有湍流器的脱硫塔内流场进行了数值模拟,认为不同湍流器孔隙率与湍流单元直径对流场有较大影响。刘仲然等[12]对湿法喷淋塔内旋流板的布置进行了仿真研究,发现安装旋流板对改善脱硫塔内均气效果明显,能够有效延长浆液停留时间。
目前,针对应用于湿法烟气脱硫塔的气动乳化脱硫技术的研究还是以实验研究为主,或是针对增加湍流器结构的大型脱硫塔进行宏观仿真计算,而针对该技术核心部件气动乳化脱硫筒内部的气液两相混合规律及流场分布情况还缺少相关研究。本研究以某公司大型湿法脱硫塔内气动乳化脱硫筒的工程实际应用参数与运行工况为基础,采用R-k-ε湍流模型和DPM模型,结合SIMPLE算法对气、液两相进行数值模拟,研究了加装湍流器、改变湍流器角度以及喷雾锥角对脱硫筒内气液两相流动混合的影响,以期为大型电厂脱硫塔中气动乳化脱硫筒设备的设计制造与运行管理提供参考。
气动乳化脱硫筒内气液两相流动的数值模拟
Numerical simulation of gas-liquid two-phase flow in a pneumatic emulsifying desulfurization cylinder
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摘要: 为直观地了解和分析脱硫筒内部气液两相的混合与流动规律,采用CFD仿真软件对某公司大型湿法脱硫塔内气动乳化脱硫筒内气液流动进行数值模拟,分析了加装湍流器、改变湍流器角度以及喷雾锥角对脱硫筒内气液两相流动混合的影响;选用可实现的k-ε湍流模型和DPM模型,结合SIMPLE算法对气、液两相进行数值模拟。模拟结果显示,增设湍流器与提高喷雾锥角能够有效提高气液两相紊动混合度,提高脱硫反应的传质效率。流场分布、气液混合与能量损失等的模拟结果表明:当湍流器角度为30°~36°时,加装湍流器的效果最佳;当喷雾锥角为120°~180°时,系统内喷淋液分布比较均匀,与烟气的混合比较充分,有利于脱硫反应的进行。以上研究结果可为大型电厂脱硫塔中气动乳化脱硫筒设备的设计制造与运行管理提供参考。Abstract: In order to directly understand and analyze the gas-liquid two-phase flow mixing characteristics in the desulfurization cylinder of a large-scale wet desulfurization tower in a company, CFD technique was introduced to simulate the flow field. In this study, the effects of adding turbulators, changing turbulator angle and spray cone angle on the mixing characteristics were analyzed. The realizable k-ε model and DPM model, combined with SIMPLE algorithm were used to simulate the gas-liquid two-phase. The simulation results showed that adding turbulator and increasing spray cone angle could effectively improve the degree of gas-liquid two-phase turbulence mixing, and enhance the mass transfer efficiency of desulfurization reaction. Taking into consideration of the distribution of the flow field, the mixing degree of gas-liquid and the loss of energy, the best performance of the turbulator angle was between 30° to 36°. When the spray cone angle was between 120° to 180°, the distribution of spray liquid in the system was relatively uniform and the mixture with flue gas was sufficient, which was conducive to the desulfurization reaction. The results of the research provide references for the design, manufacturing and operation of the pneumatic emulsifying desulfurization cylinder in the large power desulfurization tower.
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表 1 脱硫筒实测值与不同旋流角度下仿真结果的对比
Table 1. Comparison of actual observation and simulation results of different swirl angles in desulfurization cylinder
湍流器角度/(°) 出口流速 出口温度 实测值/(m·s−1) 模拟值/(m·s−1) 误差/% 实测值/K 模拟值/K 误差/% 32~36 15 — — 378.15 — — 32 — 14.36 4.27 — 385.50 1.94 34 — 14.56 2.93 — 380.17 0.53 36 — 14.82 1.20 — 386.07 2.09 平均值 — 14.58 2.8 — 383.91 1.52 -
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