协同催化氧化用于焦化厂生化尾水深度处理

吴春旭, 武哲如, 王鸿英, 袁婧, 成钢, 陈兆林. 协同催化氧化用于焦化厂生化尾水深度处理[J]. 环境保护科学, 2020, 46(2): 35-38. doi: 10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2020.02.007
引用本文: 吴春旭, 武哲如, 王鸿英, 袁婧, 成钢, 陈兆林. 协同催化氧化用于焦化厂生化尾水深度处理[J]. 环境保护科学, 2020, 46(2): 35-38. doi: 10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2020.02.007
WU Chunxu, WU Zheru, WANG Hongying, YUAN Jing, CHENG Gang, CHEN Zhaolin. Synergistic Catalytic Oxidation for Advanced Treatment of Biochemical Secondary Effluent in Coking Plant[J]. Environmental Protection Science, 2020, 46(2): 35-38. doi: 10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2020.02.007
Citation: WU Chunxu, WU Zheru, WANG Hongying, YUAN Jing, CHENG Gang, CHEN Zhaolin. Synergistic Catalytic Oxidation for Advanced Treatment of Biochemical Secondary Effluent in Coking Plant[J]. Environmental Protection Science, 2020, 46(2): 35-38. doi: 10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2020.02.007

协同催化氧化用于焦化厂生化尾水深度处理

    作者简介: 吴春旭(1979 − ),男,高级工程师。研究方向:工业废水和污泥处理研究。E-mail:wu-cx13@mails.tsinghua.edu.cn
    通讯作者: 陈兆林(1981 − ),男,博士、教授级高工。研究方向:工业废水处理研究。E-mail:zhaolinbest@126.com
  • 基金项目:
    国家水体污染控制与治理科技重大专项(2018ZX07402005)
  • 中图分类号: X703.1

Synergistic Catalytic Oxidation for Advanced Treatment of Biochemical Secondary Effluent in Coking Plant

    Corresponding author: CHEN Zhaolin, zhaolinbest@126.com
  • 摘要: 针对某焦化厂生化尾水,分别采用O3(臭氧)氧化及GAC(颗粒活性炭)/O3、UV(紫外光)/O3、GAC/UV/O3协同催化氧化技术进行深度处理对比实验研究。结果显示,GAC/UV/O3协同催化氧化工艺具有高效性、稳定性、经济合理性的优势。通过改变O3的投加量、UV强度来寻求最佳工况,由中试实验的数据结果得出,三者联用协同催化氧化工艺最佳运行参数为:焦化厂生化尾水温度在25~30 ℃之间、pH在7~8.5之间、SS小于70 mg/L、O3投加量为30 mg/L、UV强度值为630 mJ/cm2、GAC投加量饱和时,实验废水中COD由100~130 mg/L降至60~78 mg/L,有效去除率可以达到40.7%,可满足预期行业标准,甚至达到工业回用水标准。
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  • 图 1  试验装置示意图

    图 2  O3氧化对COD去除效果

    图 3  O3与GAC协同氧化对COD去除效果

    图 4  O3与UV协同氧化对COD去除效果

    图 5  UV/GAC/O3协同催化氧化对COD去除效果

    表 1  水质指标及排放标准 mg·L−1

    指标现场生化出水水质进水水质《炼焦化学工业
    污染物排放标准》
    GB16171—2012
    出水水质
    《城市污水再生
    利用工业用水水质》
    GB/T 19923—2005
    回用标准
    COD100~13010060
    BOD5302530
    悬浮物907030
    NH3-N101510
    氰化物<0.20.2
    挥发酚<0.50.5
    pH7~96~96.5~9
    指标现场生化出水水质进水水质《炼焦化学工业
    污染物排放标准》
    GB16171—2012
    出水水质
    《城市污水再生
    利用工业用水水质》
    GB/T 19923—2005
    回用标准
    COD100~13010060
    BOD5302530
    悬浮物907030
    NH3-N101510
    氰化物<0.20.2
    挥发酚<0.50.5
    pH7~96~96.5~9
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图( 5) 表( 1)
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-11-10
  • 刊出日期:  2020-04-01

协同催化氧化用于焦化厂生化尾水深度处理

    通讯作者: 陈兆林(1981 − ),男,博士、教授级高工。研究方向:工业废水处理研究。E-mail:zhaolinbest@126.com
    作者简介: 吴春旭(1979 − ),男,高级工程师。研究方向:工业废水和污泥处理研究。E-mail:wu-cx13@mails.tsinghua.edu.cn
  • 1. 清华大学环境学院,北京 100084
  • 2. 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司,北京 100084
  • 3. 水利部国际经济技术合作交流中心,北京 100053
  • 4. 山西省环境规划院,山西 太原 030002
基金项目:
国家水体污染控制与治理科技重大专项(2018ZX07402005)

摘要: 针对某焦化厂生化尾水,分别采用O3(臭氧)氧化及GAC(颗粒活性炭)/O3、UV(紫外光)/O3、GAC/UV/O3协同催化氧化技术进行深度处理对比实验研究。结果显示,GAC/UV/O3协同催化氧化工艺具有高效性、稳定性、经济合理性的优势。通过改变O3的投加量、UV强度来寻求最佳工况,由中试实验的数据结果得出,三者联用协同催化氧化工艺最佳运行参数为:焦化厂生化尾水温度在25~30 ℃之间、pH在7~8.5之间、SS小于70 mg/L、O3投加量为30 mg/L、UV强度值为630 mJ/cm2、GAC投加量饱和时,实验废水中COD由100~130 mg/L降至60~78 mg/L,有效去除率可以达到40.7%,可满足预期行业标准,甚至达到工业回用水标准。

English Abstract

  • 焦化废水是一种成分复杂、生化性差的工业废水。目前,国内大多数焦化厂处理焦化废水主要综合采用生化法、物化法[1-2],但生化工艺出水并不稳定,难以稳定达到排放要求,因此,必须对生化尾水进行深度处理。

    高级氧化法主要通过产生的羟基自由基(·OH)来降解污染物[3],是一种应用广泛的深度处理技术[4-7]。其中,O3高级氧化法技术以其高效、易操作等特点,成为焦化废水深度处理技术研究的热点[8-14]。但单一O3氧化技术氧化效率低且具有明显的选择性。

    本研究针对某焦化厂生化处理单元尾水,以COD为主要研究指标,对比了O3、GAC/O3、UV/O3、GAC/UV/O3工艺处理焦化废水生化尾水的处理效果;考察了GAC/UV/O3协同处理焦化废水生化尾水达标的运行工况;实现该方法在深度处理中最优化运行,分析工艺的稳定性及经济性,对焦化废水的深度处理提供初步研究结果及理论分析。

  • 试验装置由3部分组成:①O3发生器;②在催化氧化反应过程中的O3浓度检测仪;③柱状O3反应器。针对实际工程需求,选择了适合组分复杂的工业废水的鼓泡塔式供气反应器,臭氧输气管路采用四氟管,反应器材质为316 L不锈钢。试验装置见图1

    根据工程实际情况,试验采用工业氧气作为气源,氧气经过干燥后进入O3发生器后产生O3,产生的O3经流量计后通入柱状反应器,经紫外灯的照射下产生无选择性的、具有强氧化活性的羟基自由基(·OH)。

  • 试验用水取自某焦化厂污水处理站生化处理单元出水口,废水水质及相关排放标准见表1

    试验主要检测指标为COD、pH、O3、SS,COD采用重铬酸盐法检测设备为HACH DR2800,pH采用玻璃电极法采用PB-21 pH计,O3采用在线O3浓度仪(Idea 0~200 mg/L)测试方法,SS采用重量法来测定。试验选用的GAC为处理化工废水专用的JRK-1024型颗粒活性炭。

  • 单独O3氧化对COD去除效果见图2

    图2可见,随着O3投加浓度增加,COD去除率随之升高,当O3投加浓度为30 mg/L时,COD去除率为20.39%;继续提高O3投加浓度,COD去除率不再随之显著提高。因此实验确定30 mg/L作为最佳O3投加量。

  • 颗粒活性炭与臭氧协同催化氧化对废水的处理效果见图3

    图3可见,在GAC的作用下,GAC/O3工艺对废水中COD的去除效果并无明显优势,去除率仅由21.03%提升至23.11%,提升2.08%,说明此时GAC对O3并未显示出较好的催化作用,主要原因可能是由于GAC/O3工艺未生成足够的具有更强氧化性的自由基产物,废水中有机物的去除仍主要利用O3的直接氧化作用去除。与此同时,实验废水被O3氧化后的产生草酸等抑制性副产物使废水pH值不再继续增高,从而导致GAC对废水中有机物的去除仍以吸附作用为主[15],但由于GAC巨大的表面积,使O3及次生自由基与有机污染物质的接触面积增大,从而使其去除率有所提高。

  • UV/O3协同氧化对废水COD的去除效果见图4

    随着紫外光强度的梯度增强(180、270、420、630和840 mJ/cm2),UV协同O3高级氧化组合工艺对实验废水中COD的去除率呈现21.4%、23.12%、24.9%、28.18%、29.16%的递增趋势,均高于较单独O3氧化对COD去除率。当UV强度强于630 mJ/cm2时,COD去除率无显著提高,说明在有限的接触时间及接触面积中,UV对于O3氧化的催化能力趋近极限。结合工艺的经济性考虑,认为本研究中最佳紫外光强度值为630 mJ/cm2

  • UV/GAC(活性炭投加量为30 mg/L)/O3协同催化氧化对废水COD的去除效果见图5

    图5可见,UV/GAC/O3协同催化氧化工艺随着UV强度的梯度增强(180、270、420、630和840 mJ/cm2),对实验废水COD去除效果显著,同时去除率呈现一定规律的递增(30.28%、32.94%、35.96%、40.7%、41.66%)。实验设计进水COD为100~130 mg/L,采用UV/GAC/O3协同催化氧化法可保证出水稳定达到《炼焦化学工业污染物排放标准:GB 16171—2012》的出水标准100 mg/L。而当设计进水COD控制至100 mg/L时,出水COD则可满足《城市污水再生利用 工业用水水质:GB/T19923—2005》的出水标准60 mg/L。当紫外光强度强于630 mJ/cm2时,COD去除率趋势明显减缓,考虑到实验设计水质标准,结合经济性考虑,最终选择630 mJ/cm2的紫外强度进行协同催化氧化工艺。

  • 1)GAC/O3催化氧化工艺对废水中有机物的吸附效果好,但GAC对O3的催化能力弱,没有催化生成足够的具有强氧化能力羟基自由基;UV/O3催化氧化工艺对O3催化效果较好,但是在与废水接触面积与接触时间上仍有待提升。

    2)UV/GAC/O3协同催化氧化工艺将颗粒活性炭、紫外两种催化剂的催化性进行有机结合,进一步提高了O3的氧化效率,对废水COD的去除率可提升至40.7%。

    3)中试实验结果表明:焦化厂生化尾水O3投加量为30 mg/L、UV强度值为630 mJ/cm2、GAC饱和投加时,将焦化废水生化尾水的COD为100~130 mg/L,处理出水COD浓度为60~78 mg/L,去除率最高可达到40.7%,能够满足行业排放标准要求,并可用于工业回用。

参考文献 (15)

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