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新的大气污染防治标准的颁布,对炼油化工企业提出了更高的环保要求[1-2]。炼化企业各类装置在停工检修之前,大多需要进行高温蒸汽蒸煮和蒸汽吹扫作业。该操作的目的:一方面可以加热罐底和罐壁残余重质烃组分,提高其流动性,促使其排出罐外;另一方面,高温蒸汽使罐内易挥发有机物、恶臭气体和酸性气体等加速挥发后排出装置。待装置内有毒气体浓度降低到安全水平时,检修人员才可进入内部进行清理和维修。蒸汽蒸煮和吹扫废气温度高,其组成与普通废气差别很大,排放时间不固定。因此,使用固定式尾气处理装置,很难对其进行有效处理[3-8]。目前炼厂处理蒸汽蒸煮和吹扫废气的主要工艺是冷凝结合吸附复合工艺。然而由于废气温度高、水蒸气潜热大,采用直接冷凝的能耗很高。重质油烃类冷凝后黏度高,水汽冷凝过程中结霜现象严重,会导致冷凝器严重堵塞,使其难以稳定运行。移动式装置要求装置体积小,因此,吸附剂填充量少,抗冲击负荷能力有限,遇到浓度波动,易出现尾气超标。由以上分析可知,开发适用性广泛、处理能力大、体积小的可移动废气处理装置,对蒸汽蒸煮和吹扫废气进行就地回收和处理意义重大。
炼化企业停工检修移动式废气处理技术及装置是一种针对炼化企业停车检修过程中蒸汽蒸煮和吹扫操作过程中产生的废气,实现就地回用和无害化处理的新技术及装置。该技术通过喷淋碱洗[9-10]、低温催化氧化[11-14]和高效膜分离[15]的耦合,充分发挥各种技术优势,回收废气中的有价值污染物,对废气进行无害化处理;采用撬装式设计,可移动到炼化装置附近,对废气进行就地处理,研究可为蒸汽蒸煮和吹扫废气的处理提供参考。
耦合技术对炼化企业蒸汽吹扫废气的处理
Treatment of waste gas from steam purging in refining and chemical enterprises by coupling technology
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摘要: 为了解决炼化企业停车检修蒸汽吹扫废气难处理这一行业难题,采用喷淋水洗、膜分离、低温催化氧化组成的移动式废气处理技术,对某炼厂裂解重馏分罐蒸汽蒸煮和吹扫过程所产生废气进行处理。结果表明:进气非甲烷总烃浓度可达24 000 mg·m−3,温度为 80~95 ℃;尾气中非甲烷总烃指标全部低于12 mg·m−3,去除率达99%以上,烃类物质的回收率可达75%;喷淋单元的功能是降低废气温度,去除酸性气体并回收重质烃类;膜分离单元有效提升装置运行稳定性,提高有机物回收效率;低温催化技术可对不可凝烃类进行深度处理。该处理技术能够为困扰炼厂的停检修蒸汽吹扫废气的治理提供参考。Abstract: To solve the difficult problem of treating high-temperature and high concentration organic waste gas from steam purging in refining and chemical enterprises, an advanced mobile waste gas treatment technology with spray water washing, membrane separation and low-temperature catalytic oxidation, was used to treat waste gas produced during the steam cleaning and purging of splitting decomposition heavy distillate tank in a refining and chemical plant. The results showed that the concentration of non methane total hydrocarbon at inlet could reach about 24 000 mg·m−3, the temperature was between 80~95 ℃; the concentrations of non methane total hydrocarbon in exhaust gas were all lower than 12 mg·m−3, the removal rate could reach above 99%, and the recovery rate of hydrocarbon could reach 75%. The function of spray unit was to reduce the temperature of waste gas, remove acid gas and recover heavy hydrocarbon. The membrane separation unit could effectively to improve the operation stability of the device and the recovery efficiency of organic matters; the low temperature catalytic oxidation could performance advance treatment of non-condensable hydrocarbons. This technology can provide reference for control the waste gas from steam purging which troubles the petrochemical company.
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表 1 装置外排水水质分析数据
Table 1. Analysis data of external discharged water
日期 COD/(mg·L−1) pH 氨氮/ (mg·L−1) 石油类/ (mg·L−1) 悬浮物/ (mg·L−1) 硫化物/ (mg·L−1) 2019-11-04 673 11.44 3.50 80.9 280 0.330 2019-11-12 12 100 9.66 49.4 1 337 无法测定 3.11 2019-11-22 14 830 9.95 221 2 367 无法测定 4.69 2019-11-28 8 570 9.72 52.5 1 104 无法测定 7.50 -
[1] 国家环境保护部. 国家石油化学工业大气污染物排放标准: GB 31571-2015[S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2015. [2] 天津市环境保护局. 天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准: DB 12-524-2014[S]. 天津: 天津环境科学出版社, 2014. [3] 赵宾. 浅谈炼油厂扫线罐废气的处理[J]. 石油化工安全环保技术, 2016, 32(5): 54-57. doi: 10.3969/j.issn.1673-8659.2016.05.016 [4] 郭兵兵, 刘忠生, 王海波, 等. 炼油厂恶臭废气综合治理技术的研究. Ⅰ. 酸性水罐区和轻质油品中间罐区废气治理技术[J]. 节能减排, 2014, 45(9): 95-101. [5] 曹原原. 炼厂废气排放与治理[J]. 中外能源, 2018(4): 91-97. [6] 郭森, 童莉, 周学双, 等. 石化行业的VOCs排放控制管理[J]. 化工环保, 2014, 34(4): 356-360. doi: 10.3969/j.issn.1006-1878.2014.04.012 [7] 魏颖, 詹华斌, 肖雯, 等. 炼化基地大气特征污染物的管控与减排[J]. 环境工程学报, 2017, 11(2): 1055-1060. doi: 10.12030/j.cjee.201510022 [8] 曹孙辉, 龚朝兵, 魏然波. 炼厂绿色停工条件下的污染物排放控制探讨[J]. 石油化工技术与经济, 2017, 33(5): 58-62. doi: 10.3969/j.issn.1674-1099.2017.05.015 [9] 李映红, 牛湛. 喷淋吸收与光氧催化联合处理法治理化工有机废气工程实例[J]. 广东化工, 2018, 45(18): 229-230. doi: 10.3969/j.issn.1007-1865.2018.18.115 [10] 谷丽芬, 杜小华, 王语林, 等. 微乳液吸收法处理工业废气中的挥发性有机物[J]. 石化技术与应用, 2019, 37(6): 413-416. doi: 10.3969/j.issn.1009-0045.2019.06.013 [11] 王本勇, 赵磊, 王新. 石化污水处理场VOCs废气催化氧化处理实验研究[J]. 环境科学导刊, 2017, 36(2): 97-100. [12] 李蕾, 王学华, 王浩, 等. 吸附浓缩-催化燃烧工艺处理低浓度大风量有机废气[J]. 环境工程学报, 2015, 9(11): 5555-5561. doi: 10.12030/j.cjee.20151167 [13] 王本勇, 王新, 许芬, 等. 含氮VOCs催化氧化处理测线试验研究[J]. 环境工程技术学报, 2015, 7(5): 546-551. [14] 王澎, 王峰, 陈素云, 等. 土壤气相抽气技术在修复污染场地中的工程应用[J]. 环境工程, 2011, 29(S1): 171-174. [15] 魏昕, 王刚, 栾金义, 等. 二级膜分离-冷凝-吸附工艺处理石化罐区废气[J]. 环工环保, 2019, 39(3): 268-272. [16] 国家环境保护总局. 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法: HJ/T 38-1999[S]. 北京: 中国标准出版社, 1999.