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截至2017年底,全国城镇污水处理能力达2.07×108 m3·d−1,中小城镇污水处理厂(处理规模5×104 t·d−1以下)占比已达到83.3%[1]。随着城镇污水处理要求的日益提高,中小城镇污水处理厂在升级改造中面临总氮难以达标排放、运行能耗高等[2-3]的挑战。我国城镇污水普遍具有水质水量波动大特点,城镇污水处理厂还面临技术、资金等因素的制约,导致现有污水处理工艺越来越难以实现稳定达标排放。特别是生物脱氮处理工艺,在寒冷地区冬季水温较低时,去除总氮后也难以满足排放标准[4-5]。
根据经验或者使用简单传统的计算方法难以满足城镇污水处理厂升级改造的设计要求,且投资费用较高[6]。国内外研究者开始利用ASM数学模型对污水处理过程进行模拟研究,优化改造方案[7-8]。KIM等[9]利用ASM2D模型优化了首尔某污水厂ABA2工艺的曝气时间,降低了能耗。魏忠庆等[10]和胡志荣等[11]使用GPS-X软件,分别对A2/O和SBR工艺进行了模拟升级改造。宋虹苇等[12]使用AQUASM软件对普通曝气池的运行工况进行了模拟预测。沈童刚等[13]使用Biowin软件对城市污水厂运行进行了数学模拟。以上研究结果表明,数值模拟技术是对现有污水处理工艺进行评价和优化改造的有效工具,但其模拟结果有待进一步实践检验。
周期循环活性污泥法(cyclic activated sludge system,CASS),又称循环式活性污泥工艺,是SBR工艺的改良工艺,已成为除A2/O、氧化沟之外,应用最广的处理工艺[14]。由于该工艺为国外引进的专利技术,在设计时,往往采用基于经验数据的参数选择模式,在污水厂投入运行前须花费大量时间和人力进行现场调试,并且在运行期间,进水水质、季节气温和运行条件的变化都易造成出水不能达标排放。
针对寒冷地区城镇生活污水处理厂进行提标改造,以满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准的技术需求,本研究以总氮排放不达标的张家口某污水处理厂CASS工艺为研究对象,通过现场调研和活性污泥模型(activated sludge model, ASM)模拟优化,制定该厂的升级改造方案,重点跟踪该厂改造后冬春季的TN去除效果,检验模拟优化方案的改造效果,从而为同类城镇污水厂升级改造提供参考。
面向寒冷地区城镇污水处理厂提标改造的ASM模拟优化及其应用
ASM simulation optimization and practical application on upgrading of urban sewage treatment plant in cold region
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摘要: 为指导和支撑寒冷地区城镇污水厂升级改造,采用GPS-X软件的ASM1模型,构建了河北某污水处理厂CASS工艺提标改造模型,分别对污泥回流比(RS)、反应区体积比(RV)、充水比(λ)、运行周期(T)和不同水温的CASS运行方案等进行了数值模拟优化;同时,综合模拟结果,提出了升级改造技术方案,并予以实施。冬季运行结果表明,改造后的CASS工艺出水指标COD、氨氮和TN的浓度分别为(23.23±2.76)、(1.16±0.76)、(9.83±1.4) mg·L−1,能够稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。Abstract: In order to guide and support the upgrading of the sewage plant in cold region, the upgrading model for CASS process in a sewage treatment plant of Hebei province was constructed by using the ASM1 model with GPS-X software. In this study, the sludge reflux ratio (RS), the reaction volume ratio (RV), the decant ratio (λ), the operating cycle time (T) and CASS operation strategy at different water temperatures were numerically simulated and optimized. Based on simulation results, the optimal operation strategy for upgrading this sewage plant was provided and put into practice. Results of the CASS performance in the winter clearly showed that the effluent COD,
${\rm{NH}}_4^ + $ -N and TN concentrations of the modified CASS process were (23.23±2.76), (1.16±0.76), (9.83±1.4) mg·L−1, respectively, and stably met with requirements of the first grade A discharge standard of the Discharge standard of pollutants for municipal wastewater treatment plant (GB 18918-2002). -
表 1 污水处理厂设计进、出水水质指标及排放标准
Table 1. Influent and effluent quality indexes and the discharge standard of WWTP
采样点及标准 COD/(mg·L−1) BOD5/(mg·L−1) ${\rm{NH}}_4^ + $ -N/(mg·L−1)TN/(mg·L−1) SS/(mg·L−1) C/N pH 设计进水 490 182 30 45 200 10.8 7~8 实际进水1) 400±50 160±20 70±10 80±10 200±20 4.75±2.3 7~8 实际出水1) 55±15 12.3±1.6 1.5±0.7 32±5.5 11±2 — 7~8 一级B标准 60 20 8(15) 20 20 — 6~9 一级A标准 50 10 5(8) 15 10 — 注:1)为2017年度运行数据;—表示未作要求。 表 2 ASM1模型进水COD特征组分
Table 2. Influent COD components according to the ASM1 model
采样
编号TCOD含量/
(mg·L−1)SCOD SS SI XS XI XH 浓度/
(mg·L−1)占比/
%浓度/
(mg·L−1)占比/
%浓度/
(mg·L−1)占比/
%浓度/
(mg·L−1)占比/
%浓度/
(mg·L−1)占比/
%浓度/
(mg·L−1)占比/
%1 435 69.86 16.06 38.63 8.88 31.23 7.18 258.13 59.34 75.26 17.30 31.76 7.30 2 328 54.45 16.60 27.45 8.37 26.99 8.23 190.76 58.16 59.99 18.29 31.62 6.95 3 394 75.77 19.23 36.01 9.14 39.75 10.09 237.35 60.24 48.74 12.37 31.91 8.16 平均值 385.67 66.69 17.30 34.03 8.80 32.66 8.50 228.75 59.25 61.33 15.99 31.76 7.47 表 3 ASM1模型参数校正前后模拟结果
Table 3. Simulation results before and after ASM1 model parameters calibration
mg·L−1 水样种类 COD ${\rm{NH}}_{4}^+ $ -NTN 实际进水 400 70 80 实际出水 43.46 0.82 31.77 校正前模拟出水 30.84 2.31 38.53 校正后模拟出水 39.15 0.91 28.91 表 4 常温下CASS工艺周期运行模拟方案
Table 4. Cycle simulation program of CASS process at ambient temperature
方案设计 进水时间/min 曝气时间/min 沉淀时间/min 滗水时间/min 排泥时间/min 总循环时间/h 混合+回流 曝气+回流 原工况 0 90 180 60 60 30 7.0 方案1 45 45 150 60 60 30 6.5 方案2 60 30 120 60 60 30 6.0 方案3 90 0 120 60 60 30 6.0 方案4 90 0 90 60 60 30 5.5 方案5 90 0 60 60 60 30 5.0 表 5 低温条件CASS工艺周期运行模拟方案
Table 5. Cycle simulation program of CASS process at low temperature
方案设计 进水阶段时间/min 搅拌时间/min 曝气时间/min 沉淀时间/min 滗水时间/min 排泥时间/min 总循环时间/h 混合+回流 曝气+回流 方案3 90 0 0 120 60 60 30 6.0 方案6 90 0 30 120 60 60 30 6.5 方案7 90 0 30 150 60 60 30 7.0 -
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