-
与SO2相比,SO3的腐蚀性、刺激性及毒性更强,对人体和环境的危害性更大[1-8],相关研究[9]表明,SO3的毒性要比SO2大10倍。目前,已有研究人员[10-11]针对燃煤电厂的SO3排放及控制技术开展了相关研究,超低排放燃煤机组烟气净化装置对SO3的协同脱除效率约为67%~94%,SO3排放浓度为0.3~22.7 mg·m−3[12]。同时,也有学者[13-15]提出控制燃煤电厂烟气中SO3的建议,这些建议主要包括在SCR脱硝装置前后喷射碱基干粉,如钠基、钙基、镁基等[16-20]。在不同碱/硫比条件下,各类碱基喷射技术的SO3脱除效率在50%~90%[21],主要喷射在SCR脱硝、空气预热器前,但各碱性吸附剂喷入烟气后也势必会跟SO2等酸性气体发生反应,而关于烧结(球团)烟气SO3排放特征及其控制技术的相关报道比较少见。
烧结(球团)工序的生产设施主要包括烧结机机头球团竖炉、链篦机-回转窑和袋式球团焙烧机等。2019年4月28日,中华人民共和国生态环境部等联合发布了《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气[2019]35号),要求烧结机机头球团竖炉(16%基准含氧量)、链篦机-回转窑和袋式球团焙烧机(18%基准含氧量)的NOx、SO2和颗粒物排放限值分别为50、35和10 mg·m−3。据测算,烧结(球团)生产工序产生的SO2约占全部钢铁生产流程的80%[22],烧结(球团)生产工序所用的铁矿粉、燃料、溶剂等都含有硫分,每生产1 t烧结矿,排出含SO2烟气约3 600~4 300 m3,SO2浓度一般为1 000~3 000 mg·m−3[23]。该浓度值主要与原料、燃料等的含硫量有关,当使用低硫矿粉时,SO2浓度可控制在800 mg·m−3以内[24-25];但当使用高硫矿时,SO2浓度可达8 000 mg·m−3[26],甚至更高。即使烧结(球团)工序中仅有1%的SO2转化成SO3,则烟气中SO3浓度一般可达10~30 mg·m−3,最高可达80 mg·m−3,已接近甚至超过钢铁行业超低排放对SO2的限值要求,而SO3的危害远远超过SO2,因此,对烧结(球团)工序实施SO3监测及排放控制意义重大。鉴于烧结(球团)烟气治理工艺流程特点及物料回收工艺,与燃煤电厂相比,其烟气中SO3脱除的难度更大。
本研究采用SO3在线测试仪对几个典型的烧结(球团)工程实施现场实测,研究其排放特征及现有设备的脱除规律,并针对某高浓度SO3工程实施碱基喷射脱除技术,取得了较好的减排效果,为后续烧结(球团)烟气的SO3排放控制提供参考。
烧结(球团)烟气典型环保工艺的SO3排放及NaHSO3喷射脱SO3技术的工程应用
SO3 emission status from sintering (pellet) flue gas treated by typical environmentally friendly process and engineering application of NaHSO3 jet SO3 removal technology
-
摘要: SO3对人体及环境的危害均远大于SO2,为了较全面地表征烧结(球团)烟气SO3排放特征并研究其SO3控制技术,以实验研究为基础,对不同SO3测试方法进行了对比分析;采用PENTOL SO3分析仪,首次对5个典型的烧结(球团)工程实施SO3测试,研究其SO3排放特征及现有设备的SO3脱除规律。测试结果表明:烧结(球团)烟气SO3排放浓度为9.1~145.2 mg·m−3,高于燃煤电厂的SO3排放量,这主要与烧结(球团)工程原料、燃料含硫量有关;烟气治理工艺全流程的总SO3脱除效率为79.93%~93.75%,且循环流化床干法脱硫+袋式除尘器的工艺组合对SO3的脱除性能明显优于石灰石-石膏湿法脱硫。针对高SO3的烧结(球团)项目(723.6 mg·m−3)首次实施碱喷射脱SO3改造,工程实验表明,不同摩尔比(Na2:SO3)亚硫酸氢钠干粉喷射后,SO3排放浓度降幅显著,烟气治理工艺全流程的SO3总脱除效率从79.70%提高至96.31%~99.25%,电除尘器前后喷射(摩尔比(0.5+0.5)∶1)时SO3排放浓度最低,为5.3 mg·m−3;NOx、SO2和颗粒物排放均满足超低排放限值要求。研究结果可为后续烧结(球团)烟气的SO3排放控制提供参考。Abstract: SO3 has much higher hazards to human body and environment than SO2. In order to comprehensively study the emission characteristics and control technology of SO3 from sintered (pellet) flue gas in China, different SO3 test methods were compared and analyzed based on experimental research. PENTOL SO3 analyzer was used to test SO3 concentration in 5 typical sintering (pellet) projects, and the SO3 emission characteristics and the SO3 removal rules by existing equipment were studied. The results showed that, SO3 emission concentration in sintered (pellet) flue gas was 9.1~145.2 mg·m−3 and higher than that of coal-fired power plants, which was mainly related to the sulfur contents in sintering (pellet) engineering materials and fuels. The total SO3 removal efficiency of the whole flue gas control process was 79.93%~93.75%, and the SO3 removal characteristic of the combination of circulating fluidized bed dry desulfurization-bag dust collector was obviously better than that of limeston-gypsum wet desulfurization. For high SO3 project (723.6 mg·m−3), alkali injection reformation for SO3 removal was made. The engineering experiments showed that, SO3 emission concentration declined significantly after NaHSO3 powder jet with different mole ratio (Na2: SO3), SO3 total removal efficiency of the whole flue gas control process increased from 79.70% to 96.31%~99.25%, of which the SO3 emission concentration was the lowest, 5.3 mg·m−3 when jet (mole ratio of (0.5 + 0.5):1) occurred before and after electric dust collector. NOx, SO2 and particulate matter emissions met the requirements of ultra-low emission limits. This study can provide reference for the SO3 emission control in the sintering (pellet) flue gas.
-
表 1 主要设计参数
Table 1. Main design parameters
项目编号 球团产量/(104 t·a−1) 设计烟气量/(m3·h−1) 设计烟气温度/℃ 设计SO2浓度/(mg·m−3) A 120 0.7×106 120~170 约5 000 B 200 1.06×106 115~170 2 000~3 500 C 500 2.2×106 约175 800~2 000 D 65 0.27×106 110~170 650~2 000 E 120 0.75×106 约120 约800 -
[1] 杨用龙, 苏秋凤, 张杨, 等. 燃煤电站典型超低排放工艺的SO3脱除性能及排放特性[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(10): 2962-2969. [2] 李小龙, 李军状, 段玖祥, 等. 燃煤电厂烟气中SO3协同控制情况及排放现状研究[J]. 中国电力, 2019, 32(6): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1007-3361.2019.06.001 [3] 李兰新. 燃煤硫氧化物排放及环境影响[J]. 煤炭与化工, 2018, 41(4): 128-130. [4] 竹涛, 张书庆, 郭娜. 火电行业SO3控制技术研究进展[J]. 环境工程, 2018, 36(2): 109-112. [5] 李小龙, 段玖祥, 李军状, 等. 燃煤电厂烟气中SO3控制技术及测试方法探讨[J]. 环境工程, 2017, 35(5): 98-102. [6] 文少飞, 李杰, 商克峰, 等. O3氧化- ${\rm{SO}}_3^{2 - }$ 还原燃煤烟气脱硝[J]. 环境工程学报, 2017, 11(9): 5071-5077. doi: 10.12030/j.cjee.201609177[7] 刘宇, 单广波, 闫松, 等. 燃煤锅炉烟气中SO3的生成、危害及控制技术研究进展[J]. 环境工程, 2016, 34(11): 93-97. [8] 蒋海涛, 蔡兴飞, 付玉玲, 等. 燃煤电厂SO3形成、危害及控制技术[J]. 发电设备, 2013, 27(5): 366-368. doi: 10.3969/j.issn.1671-086X.2013.05.018 [9] 中国环境保护产业协会电除尘委员会. 燃煤电厂烟气超低排放技术[M]. 北京: 中国电力出版社, 2015. [10] 赵毅, 韩立鹏. 超低排放燃煤电站三氧化硫的迁移和排放特征[J]. 环境科学学报, 2019, 13(7): 1-8. [11] 刘仕尧, 黄家玉, 罗锦洪, 等. 富氧燃烧方式下烟气中SO3和Hg的排放及控制研究进展[J]. 过程工程学报, 2019, 19(增刊1): 115-122. [12] 刘含笑, 陈招妹, 王少权, 等. 燃煤电厂SO3排放特征及其脱除技术[J]. 环境工程学报, 2019, 13(5): 1128-1138. doi: 10.12030/j.cjee.201812137 [13] 朱法华, 李军状. 我国燃煤电厂SO3和可凝结颗粒物控制存在问题与建议[J]. 环境影响评价, 2019, 41(3): 1-5. [14] 王圣. 燃煤电厂非传统大气污染物控制展望[J]. 中国电力, 2018, 51(8): 173-179. [15] 朱法华, 李军状, 马修元, 等. 清洁煤电烟气中非常规污染物的排放与控制[J]. 电力科技与环保, 2018, 34(1): 23-26. doi: 10.3969/j.issn.1674-8069.2018.01.006 [16] 胡冬, 王海刚, 郭婷婷, 等. 燃煤电厂烟气SO3控制技术的研究及进展[J]. 科学技术与工程, 2015, 15(35): 92-99. doi: 10.3969/j.issn.1671-1815.2015.35.017 [17] 刘勇. 碱基吸收剂喷射脱除燃煤烟气中SO3的实验研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2018. [18] 陈鹏. 钙基吸收剂脱除燃煤烟气中SO3的研究[D]. 济南: 山东大学, 2011. [19] FLEIG D, ANDERSSON K, NORMANN F, et al. SO3 formation under oxyfuel combustion conditions[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2011, 50(14): 8505-8514. [20] EENER T C, KHANG S J. Kinetics of the sodium bicarbonate-sulfur dioxide reaction[J]. Chemical Engineering Science, 1993, 48(16): 2859-2865. doi: 10.1016/0009-2509(93)80032-L [21] ZHENG C H, WANG Y F, LIU Y, et al. Formation, transformation, measurement, and control of SO3 in coal-fired power plants[J]. Fuel, 2019, 33(9): 327-346. doi: 10.1016/j.fuel.2018.12.039 [22] 赵羚杰. 中国钢铁行业大气巧染物排放清单及碱排成本研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2016. [23] 张殿印, 李惊涛. 冶金烟气治理新技术手册[M]. 北京: 化学工业出版社, 2018. [24] 杨金保, 朱辛州, 刘金英, 等. 首钢球团烟气脱硫工艺及设备的优化与改造[J]. 烧结球团, 2015, 40(6): 23-26. [25] 刘金英, 杨金保, 朱辛州, 等. 脱硫除尘一体化技术在首钢球团厂的应用[J]. 烧结球团, 2015, 40(3): 53-56. [26] 束云峰, 赵克宇. 石灰-石膏法烟气脱硫在高硫矿氧化球团生产中的运用[J]. 烧结球团, 2013, 38(6): 52-54. [27] 王定帮, 雷鸣, 余福胜, 等. 燃煤机组SO3迁移规律及排放特性试验[J]. 热力发电, 2018, 47(11): 96-101. [28] 杨玮, 孙彬彬, 王雪, 等. 山西某电厂燃煤烟气SO3与颗粒物排放特征[J]. 环境工程, 2018, 36(1): 83-87. doi: 10.11835/j.issn.1674-4764.2018.01.012 [29] 杨丁, 陈永强, 陈威祥, 等. SO3采样技术改进及烟气处理设备SO3脱除能力测试[J]. 中国电力, 2018, 51(7): 157-161. [30] 陈鹏芳, 朱庚富, 张俊翔. 基于实测的燃煤电厂烟气协同控制技术对SO3去除效果的研究[J]. 环境污染与防治, 2017, 39(3): 232-235. [31] 潘丹萍, 吴昊, 鲍静静, 等. 电厂湿法脱硫系统对烟气中细颗粒物及SO3酸雾脱除作用研究[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(16): 4356-4362. [32] 魏宏鸽, 程雪山, 马颜斌, 等. 燃煤烟气中SO3的产生与转化及其抑制对策[J]. 发电与空调, 2012, 33(2): 1-4. doi: 10.3969/J.ISSN.2095-3429.2012.02.001 [33] 许瑶, 李钧. 石灰石-石膏湿法脱硫装置中影响脱硫效率的关键设计参数[J]. 工业安全与环保, 2015, 41(6): 98-99. doi: 10.3969/j.issn.1001-425X.2015.06.027 [34] SRIVASTAVA R, MILLER C, ERICKSON C, et al. Emissions of sulfur trioxide from coal-fired power plants[J]. Journal of the Air & Waste Management Association, 2004, 54(6): 750-762. [35] 莫华, 朱杰, 黄志杰, 等. 超低排放下不同湿法脱硫技术脱除SO3效果测试与分析[J]. 中国电力, 2017, 50(3): 46-51. doi: 10.3969/j.issn.1007-3361.2017.03.011 [36] 蒋路漫, 周振, 俞杰, 等. 烟气脱硫中亚硫酸钙铁锰复合催化氧化优化[J]. 环境工程学报, 2017, 11(12): 6332-6338. doi: 10.12030/j.cjee.201702031 [37] YANG Z D, ZHENG C H, ZHANG X F, et al. Highly efficient removal of sulfuric acid aerosol by a combined wet electrostatic precipitator[J]. RSC Advances, 2018, 8(1): 59-66. doi: 10.1039/C7RA11520B [38] 张雪峰, 杨正大, 李响, 等. SO3对高湿静电场中电晕放电的影响机制研究[J]. 中国环境科学, 2017, 37(9): 3268-3275. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2017.09.008 [39] YANG Z D, ZHENG C H, ZHANG X F, et al. Sulfuric acid aerosol formation and collection by corona discharge in a wet electrostatic precipitator[J]. Energy & Fuels, 2017, 31(8): 8400-8406. [40] 舒喜, 田原润, 惠润堂. SO3在燃煤电厂各设备中形成和脱除现状研究[J]. 环境科学与技术, 2017, 40(11): 121-126. [41] 姚璐, 刘清才, 方诗惠, 等. 半干法烧结烟气脱硫灰的氧化改性[J]. 环境工程学报, 2016, 10(6): 3147-3151. doi: 10.12030/j.cjee.201501149 [42] 陈奎续. 电袋复合除尘+湿法脱硫工艺脱除多污染物的效果研究[J]. 环境污染与防治, 2018, 40(4): 398-403. [43] 陈奎续. 电袋复合除尘器协同脱除Hg及SO3[J]. 环境工程学报, 2017, 11(11): 5937-5942. doi: 10.12030/j.cjee.201703113