烧结(球团)烟气典型环保工艺的SO3排放及NaHSO3喷射脱SO3技术的工程应用

连风宝. 烧结(球团)烟气典型环保工艺的SO3排放及NaHSO3喷射脱SO3技术的工程应用[J]. 环境工程学报, 2020, 14(6): 1619-1628. doi: 10.12030/j.cjee.201907163
引用本文: 连风宝. 烧结(球团)烟气典型环保工艺的SO3排放及NaHSO3喷射脱SO3技术的工程应用[J]. 环境工程学报, 2020, 14(6): 1619-1628. doi: 10.12030/j.cjee.201907163
LIAN Fengbao. SO3 emission status from sintering (pellet) flue gas treated by typical environmentally friendly process and engineering application of NaHSO3 jet SO3 removal technology[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2020, 14(6): 1619-1628. doi: 10.12030/j.cjee.201907163
Citation: LIAN Fengbao. SO3 emission status from sintering (pellet) flue gas treated by typical environmentally friendly process and engineering application of NaHSO3 jet SO3 removal technology[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2020, 14(6): 1619-1628. doi: 10.12030/j.cjee.201907163

烧结(球团)烟气典型环保工艺的SO3排放及NaHSO3喷射脱SO3技术的工程应用

    作者简介: 连风宝(1966—),男,学士,高级工程师。研究方向:大气污染防治。E-mail:lijlbx@163.com
    通讯作者: 连风宝, E-mail: lijlbx@163.com
  • 基金项目:
    山西省科技重大专项(20181101016);山西省低碳联合基金资助项目(U1610101)
  • 中图分类号: X505

SO3 emission status from sintering (pellet) flue gas treated by typical environmentally friendly process and engineering application of NaHSO3 jet SO3 removal technology

    Corresponding author: LIAN Fengbao, lijlbx@163.com
  • 摘要: SO3对人体及环境的危害均远大于SO2,为了较全面地表征烧结(球团)烟气SO3排放特征并研究其SO3控制技术,以实验研究为基础,对不同SO3测试方法进行了对比分析;采用PENTOL SO3分析仪,首次对5个典型的烧结(球团)工程实施SO3测试,研究其SO3排放特征及现有设备的SO3脱除规律。测试结果表明:烧结(球团)烟气SO3排放浓度为9.1~145.2 mg·m−3,高于燃煤电厂的SO3排放量,这主要与烧结(球团)工程原料、燃料含硫量有关;烟气治理工艺全流程的总SO3脱除效率为79.93%~93.75%,且循环流化床干法脱硫+袋式除尘器的工艺组合对SO3的脱除性能明显优于石灰石-石膏湿法脱硫。针对高SO3的烧结(球团)项目(723.6 mg·m−3)首次实施碱喷射脱SO3改造,工程实验表明,不同摩尔比(Na2:SO3)亚硫酸氢钠干粉喷射后,SO3排放浓度降幅显著,烟气治理工艺全流程的SO3总脱除效率从79.70%提高至96.31%~99.25%,电除尘器前后喷射(摩尔比(0.5+0.5)∶1)时SO3排放浓度最低,为5.3 mg·m−3;NOx、SO2和颗粒物排放均满足超低排放限值要求。研究结果可为后续烧结(球团)烟气的SO3排放控制提供参考。
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  • 图 1  SO3测试系统

    Figure 1.  SO3 test system

    图 2  GB/T 21508-2008规定的SO3采样系统

    Figure 2.  SO3 measurement system prescribed by GB/T 21508-2008

    图 3  SO3浓度测试结果对比

    Figure 3.  Comparison of SO3 concentration test results

    图 4  各项目的烟气治理工艺及SO3现场测点

    Figure 4.  Flue gas control process of each project and the schematic diagram of SO3 sampling and measurement sites

    图 5  SO3测试结果

    Figure 5.  Test results of SO3

    图 6  脱SO3效率测试结果

    Figure 6.  Test results of SO3 removal rate

    图 7  碱喷射脱除SO3工艺流程图

    Figure 7.  Flow chart of alkali jet SO3 removal process

    图 8  不同工况条件下SO3测试结果

    Figure 8.  Test results of SO3 at different operating conditions

    图 9  SO3排放浓度及总脱除效率测试结果

    Figure 9.  Test results of SO3 emission concentration and total removal rate

    图 10  湿式电除尘器对SO3脱除效率

    Figure 10.  Removal efficiency of SO3 by wet electrostatic precipitator

    图 11  污染物排放测试结果

    Figure 11.  Test results of pollutant discharge

    表 1  主要设计参数

    Table 1.  Main design parameters

    项目编号球团产量/(104 t·a−1)设计烟气量/(m3·h−1)设计烟气温度/℃设计SO2浓度/(mg·m−3)
    A1200.7×106120~170约5 000
    B2001.06×106115~1702 000~3 500
    C5002.2×106约175800~2 000
    D650.27×106110~170650~2 000
    E1200.75×106约120约800
    项目编号球团产量/(104 t·a−1)设计烟气量/(m3·h−1)设计烟气温度/℃设计SO2浓度/(mg·m−3)
    A1200.7×106120~170约5 000
    B2001.06×106115~1702 000~3 500
    C5002.2×106约175800~2 000
    D650.27×106110~170650~2 000
    E1200.75×106约120约800
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  • [1] 杨用龙, 苏秋凤, 张杨, 等. 燃煤电站典型超低排放工艺的SO3脱除性能及排放特性[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(10): 2962-2969.
    [2] 李小龙, 李军状, 段玖祥, 等. 燃煤电厂烟气中SO3协同控制情况及排放现状研究[J]. 中国电力, 2019, 32(6): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1007-3361.2019.06.001
    [3] 李兰新. 燃煤硫氧化物排放及环境影响[J]. 煤炭与化工, 2018, 41(4): 128-130.
    [4] 竹涛, 张书庆, 郭娜. 火电行业SO3控制技术研究进展[J]. 环境工程, 2018, 36(2): 109-112.
    [5] 李小龙, 段玖祥, 李军状, 等. 燃煤电厂烟气中SO3控制技术及测试方法探讨[J]. 环境工程, 2017, 35(5): 98-102.
    [6] 文少飞, 李杰, 商克峰, 等. O3氧化- ${\rm{SO}}_3^{2 - }$ 还原燃煤烟气脱硝[J]. 环境工程学报, 2017, 11(9): 5071-5077. doi: 10.12030/j.cjee.201609177
    [7] 刘宇, 单广波, 闫松, 等. 燃煤锅炉烟气中SO3的生成、危害及控制技术研究进展[J]. 环境工程, 2016, 34(11): 93-97.
    [8] 蒋海涛, 蔡兴飞, 付玉玲, 等. 燃煤电厂SO3形成、危害及控制技术[J]. 发电设备, 2013, 27(5): 366-368. doi: 10.3969/j.issn.1671-086X.2013.05.018
    [9] 中国环境保护产业协会电除尘委员会. 燃煤电厂烟气超低排放技术[M]. 北京: 中国电力出版社, 2015.
    [10] 赵毅, 韩立鹏. 超低排放燃煤电站三氧化硫的迁移和排放特征[J]. 环境科学学报, 2019, 13(7): 1-8.
    [11] 刘仕尧, 黄家玉, 罗锦洪, 等. 富氧燃烧方式下烟气中SO3和Hg的排放及控制研究进展[J]. 过程工程学报, 2019, 19(增刊1): 115-122.
    [12] 刘含笑, 陈招妹, 王少权, 等. 燃煤电厂SO3排放特征及其脱除技术[J]. 环境工程学报, 2019, 13(5): 1128-1138. doi: 10.12030/j.cjee.201812137
    [13] 朱法华, 李军状. 我国燃煤电厂SO3和可凝结颗粒物控制存在问题与建议[J]. 环境影响评价, 2019, 41(3): 1-5.
    [14] 王圣. 燃煤电厂非传统大气污染物控制展望[J]. 中国电力, 2018, 51(8): 173-179.
    [15] 朱法华, 李军状, 马修元, 等. 清洁煤电烟气中非常规污染物的排放与控制[J]. 电力科技与环保, 2018, 34(1): 23-26. doi: 10.3969/j.issn.1674-8069.2018.01.006
    [16] 胡冬, 王海刚, 郭婷婷, 等. 燃煤电厂烟气SO3控制技术的研究及进展[J]. 科学技术与工程, 2015, 15(35): 92-99. doi: 10.3969/j.issn.1671-1815.2015.35.017
    [17] 刘勇. 碱基吸收剂喷射脱除燃煤烟气中SO3的实验研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2018.
    [18] 陈鹏. 钙基吸收剂脱除燃煤烟气中SO3的研究[D]. 济南: 山东大学, 2011.
    [19] FLEIG D, ANDERSSON K, NORMANN F, et al. SO3 formation under oxyfuel combustion conditions[J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2011, 50(14): 8505-8514.
    [20] EENER T C, KHANG S J. Kinetics of the sodium bicarbonate-sulfur dioxide reaction[J]. Chemical Engineering Science, 1993, 48(16): 2859-2865. doi: 10.1016/0009-2509(93)80032-L
    [21] ZHENG C H, WANG Y F, LIU Y, et al. Formation, transformation, measurement, and control of SO3 in coal-fired power plants[J]. Fuel, 2019, 33(9): 327-346. doi: 10.1016/j.fuel.2018.12.039
    [22] 赵羚杰. 中国钢铁行业大气巧染物排放清单及碱排成本研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2016.
    [23] 张殿印, 李惊涛. 冶金烟气治理新技术手册[M]. 北京: 化学工业出版社, 2018.
    [24] 杨金保, 朱辛州, 刘金英, 等. 首钢球团烟气脱硫工艺及设备的优化与改造[J]. 烧结球团, 2015, 40(6): 23-26.
    [25] 刘金英, 杨金保, 朱辛州, 等. 脱硫除尘一体化技术在首钢球团厂的应用[J]. 烧结球团, 2015, 40(3): 53-56.
    [26] 束云峰, 赵克宇. 石灰-石膏法烟气脱硫在高硫矿氧化球团生产中的运用[J]. 烧结球团, 2013, 38(6): 52-54.
    [27] 王定帮, 雷鸣, 余福胜, 等. 燃煤机组SO3迁移规律及排放特性试验[J]. 热力发电, 2018, 47(11): 96-101.
    [28] 杨玮, 孙彬彬, 王雪, 等. 山西某电厂燃煤烟气SO3与颗粒物排放特征[J]. 环境工程, 2018, 36(1): 83-87. doi: 10.11835/j.issn.1674-4764.2018.01.012
    [29] 杨丁, 陈永强, 陈威祥, 等. SO3采样技术改进及烟气处理设备SO3脱除能力测试[J]. 中国电力, 2018, 51(7): 157-161.
    [30] 陈鹏芳, 朱庚富, 张俊翔. 基于实测的燃煤电厂烟气协同控制技术对SO3去除效果的研究[J]. 环境污染与防治, 2017, 39(3): 232-235.
    [31] 潘丹萍, 吴昊, 鲍静静, 等. 电厂湿法脱硫系统对烟气中细颗粒物及SO3酸雾脱除作用研究[J]. 中国电机工程学报, 2016, 36(16): 4356-4362.
    [32] 魏宏鸽, 程雪山, 马颜斌, 等. 燃煤烟气中SO3的产生与转化及其抑制对策[J]. 发电与空调, 2012, 33(2): 1-4. doi: 10.3969/J.ISSN.2095-3429.2012.02.001
    [33] 许瑶, 李钧. 石灰石-石膏湿法脱硫装置中影响脱硫效率的关键设计参数[J]. 工业安全与环保, 2015, 41(6): 98-99. doi: 10.3969/j.issn.1001-425X.2015.06.027
    [34] SRIVASTAVA R, MILLER C, ERICKSON C, et al. Emissions of sulfur trioxide from coal-fired power plants[J]. Journal of the Air & Waste Management Association, 2004, 54(6): 750-762.
    [35] 莫华, 朱杰, 黄志杰, 等. 超低排放下不同湿法脱硫技术脱除SO3效果测试与分析[J]. 中国电力, 2017, 50(3): 46-51. doi: 10.3969/j.issn.1007-3361.2017.03.011
    [36] 蒋路漫, 周振, 俞杰, 等. 烟气脱硫中亚硫酸钙铁锰复合催化氧化优化[J]. 环境工程学报, 2017, 11(12): 6332-6338. doi: 10.12030/j.cjee.201702031
    [37] YANG Z D, ZHENG C H, ZHANG X F, et al. Highly efficient removal of sulfuric acid aerosol by a combined wet electrostatic precipitator[J]. RSC Advances, 2018, 8(1): 59-66. doi: 10.1039/C7RA11520B
    [38] 张雪峰, 杨正大, 李响, 等. SO3对高湿静电场中电晕放电的影响机制研究[J]. 中国环境科学, 2017, 37(9): 3268-3275. doi: 10.3969/j.issn.1000-6923.2017.09.008
    [39] YANG Z D, ZHENG C H, ZHANG X F, et al. Sulfuric acid aerosol formation and collection by corona discharge in a wet electrostatic precipitator[J]. Energy & Fuels, 2017, 31(8): 8400-8406.
    [40] 舒喜, 田原润, 惠润堂. SO3在燃煤电厂各设备中形成和脱除现状研究[J]. 环境科学与技术, 2017, 40(11): 121-126.
    [41] 姚璐, 刘清才, 方诗惠, 等. 半干法烧结烟气脱硫灰的氧化改性[J]. 环境工程学报, 2016, 10(6): 3147-3151. doi: 10.12030/j.cjee.201501149
    [42] 陈奎续. 电袋复合除尘+湿法脱硫工艺脱除多污染物的效果研究[J]. 环境污染与防治, 2018, 40(4): 398-403.
    [43] 陈奎续. 电袋复合除尘器协同脱除Hg及SO3[J]. 环境工程学报, 2017, 11(11): 5937-5942. doi: 10.12030/j.cjee.201703113
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出版历程
  • 收稿日期:  2019-07-28
  • 录用日期:  2019-08-28
  • 刊出日期:  2020-06-01
连风宝. 烧结(球团)烟气典型环保工艺的SO3排放及NaHSO3喷射脱SO3技术的工程应用[J]. 环境工程学报, 2020, 14(6): 1619-1628. doi: 10.12030/j.cjee.201907163
引用本文: 连风宝. 烧结(球团)烟气典型环保工艺的SO3排放及NaHSO3喷射脱SO3技术的工程应用[J]. 环境工程学报, 2020, 14(6): 1619-1628. doi: 10.12030/j.cjee.201907163
LIAN Fengbao. SO3 emission status from sintering (pellet) flue gas treated by typical environmentally friendly process and engineering application of NaHSO3 jet SO3 removal technology[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2020, 14(6): 1619-1628. doi: 10.12030/j.cjee.201907163
Citation: LIAN Fengbao. SO3 emission status from sintering (pellet) flue gas treated by typical environmentally friendly process and engineering application of NaHSO3 jet SO3 removal technology[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2020, 14(6): 1619-1628. doi: 10.12030/j.cjee.201907163

烧结(球团)烟气典型环保工艺的SO3排放及NaHSO3喷射脱SO3技术的工程应用

    通讯作者: 连风宝, E-mail: lijlbx@163.com
    作者简介: 连风宝(1966—),男,学士,高级工程师。研究方向:大气污染防治。E-mail:lijlbx@163.com
  • 山西省太原生态环境监测中心,太原 030000
基金项目:
山西省科技重大专项(20181101016);山西省低碳联合基金资助项目(U1610101)

摘要: SO3对人体及环境的危害均远大于SO2,为了较全面地表征烧结(球团)烟气SO3排放特征并研究其SO3控制技术,以实验研究为基础,对不同SO3测试方法进行了对比分析;采用PENTOL SO3分析仪,首次对5个典型的烧结(球团)工程实施SO3测试,研究其SO3排放特征及现有设备的SO3脱除规律。测试结果表明:烧结(球团)烟气SO3排放浓度为9.1~145.2 mg·m−3,高于燃煤电厂的SO3排放量,这主要与烧结(球团)工程原料、燃料含硫量有关;烟气治理工艺全流程的总SO3脱除效率为79.93%~93.75%,且循环流化床干法脱硫+袋式除尘器的工艺组合对SO3的脱除性能明显优于石灰石-石膏湿法脱硫。针对高SO3的烧结(球团)项目(723.6 mg·m−3)首次实施碱喷射脱SO3改造,工程实验表明,不同摩尔比(Na2:SO3)亚硫酸氢钠干粉喷射后,SO3排放浓度降幅显著,烟气治理工艺全流程的SO3总脱除效率从79.70%提高至96.31%~99.25%,电除尘器前后喷射(摩尔比(0.5+0.5)∶1)时SO3排放浓度最低,为5.3 mg·m−3;NOx、SO2和颗粒物排放均满足超低排放限值要求。研究结果可为后续烧结(球团)烟气的SO3排放控制提供参考。

English Abstract

  • 与SO2相比,SO3的腐蚀性、刺激性及毒性更强,对人体和环境的危害性更大[1-8],相关研究[9]表明,SO3的毒性要比SO2大10倍。目前,已有研究人员[10-11]针对燃煤电厂的SO3排放及控制技术开展了相关研究,超低排放燃煤机组烟气净化装置对SO3的协同脱除效率约为67%~94%,SO3排放浓度为0.3~22.7 mg·m−3[12]。同时,也有学者[13-15]提出控制燃煤电厂烟气中SO3的建议,这些建议主要包括在SCR脱硝装置前后喷射碱基干粉,如钠基、钙基、镁基等[16-20]。在不同碱/硫比条件下,各类碱基喷射技术的SO3脱除效率在50%~90%[21],主要喷射在SCR脱硝、空气预热器前,但各碱性吸附剂喷入烟气后也势必会跟SO2等酸性气体发生反应,而关于烧结(球团)烟气SO3排放特征及其控制技术的相关报道比较少见。

    烧结(球团)工序的生产设施主要包括烧结机机头球团竖炉、链篦机-回转窑和袋式球团焙烧机等。2019年4月28日,中华人民共和国生态环境部等联合发布了《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气[2019]35号),要求烧结机机头球团竖炉(16%基准含氧量)、链篦机-回转窑和袋式球团焙烧机(18%基准含氧量)的NOx、SO2和颗粒物排放限值分别为50、35和10 mg·m−3。据测算,烧结(球团)生产工序产生的SO2约占全部钢铁生产流程的80%[22],烧结(球团)生产工序所用的铁矿粉、燃料、溶剂等都含有硫分,每生产1 t烧结矿,排出含SO2烟气约3 600~4 300 m3,SO2浓度一般为1 000~3 000 mg·m−3[23]。该浓度值主要与原料、燃料等的含硫量有关,当使用低硫矿粉时,SO2浓度可控制在800 mg·m−3以内[24-25];但当使用高硫矿时,SO2浓度可达8 000 mg·m−3[26],甚至更高。即使烧结(球团)工序中仅有1%的SO2转化成SO3,则烟气中SO3浓度一般可达10~30 mg·m−3,最高可达80 mg·m−3,已接近甚至超过钢铁行业超低排放对SO2的限值要求,而SO3的危害远远超过SO2,因此,对烧结(球团)工序实施SO3监测及排放控制意义重大。鉴于烧结(球团)烟气治理工艺流程特点及物料回收工艺,与燃煤电厂相比,其烟气中SO3脱除的难度更大。

    本研究采用SO3在线测试仪对几个典型的烧结(球团)工程实施现场实测,研究其排放特征及现有设备的脱除规律,并针对某高浓度SO3工程实施碱基喷射脱除技术,取得了较好的减排效果,为后续烧结(球团)烟气的SO3排放控制提供参考。

  • 采用PENTOL SO3分析仪测定烟气中的SO3浓度,测试系统如图1所示。系统主要包括采样枪、分析模块、控制单元及相关连接件,采样枪自带控制器,枪身加热温度可保持在280 ℃,内置石英棉,用于过滤粉尘。分析模块安装在一个通过EMC测试的48.26 cm标准铝合金框架外壳箱中,光学测量池(光度计)和氯冉酸钡流化床、玻璃组件、气/液分离器一同安置在前面板后的保温组件(简称ISE组件)中,与其相邻的另一保温组件中包含有质量流量控制器(简称MFC组件);在前面板后还放有2瓶校准液,与ISE组件和MFC组件相邻;在外壳箱中装有1个气体泵、多个电磁阀、1个4通道蠕动泵、1个真空开关、1个信号转换装置、1个低液位指示装置。控制模块安装在1个通过EMC测试的48.26 cm标准铝合金框架外壳箱中,包含1个带有控制面板、独立电源和数据采集器的AllenBradley SLC 500型PLC,采集器可存储长达1年的数据。

    在采样过程中,抽取到的烟气与80%异丙醇水溶液接触,气体中的SO3和H2SO4被异丙醇溶液选择性吸收,转化为硫酸根离子,含有硫酸根离子的溶液经过氯冉酸钡流化床,硫酸根与氯冉酸钡反应生成硫酸钡和氯冉酸根,反应如式(1)所示。电离出的氯冉酸根离子在535 nm处产生吸收峰,其浓度可以在光学测量池(分光光度计)中进行测量。通过维持样气流速和吸收液流速之间的稳定关系,氯冉酸根离子浓度能直接反映出异丙醇溶液中的硫酸根离子浓度,从而得出样气中的SO3浓度。该仪器具有响应时间快(<120 s)、抗SO2干扰能力强(异丙醇对SO3是选择性吸收)、测试精度高(≤±1%)等优点,可以实现烟气的SO3在线监测。

  • 为验证PENTOL SO3分析仪测试数据的准确性,针对工况稳定的某燃煤电厂,与《燃煤烟气脱硫设备性能测试方法》(GB/T 21508-2008)规定的控制冷凝法进行比对测试,GB/T 21508-2008规定的控制冷凝法测试系统如图2所示,采样方法和相关参数控制均参照GB/T 21508-2008的规定。为提高2种测试方法的可比性,同样采用80%异丙醇溶液对冷凝盘管进行清洗,且硫酸根离子的测定也采用分光光度计法(哈希DR6000紫外-可见分光光度计)。在2种不同工况条件下,分别采用2种方法同时进行测试,PENTOL SO3分析仪连续在线测试1 h,然后计算该时段内平均值;GB/T 21508-2008规定的控制冷凝法采集3组样品,并计算该3组样品的平均值。不同工况条件下2种测试方法的测试结果如图3所示,工况1条件下PENTOL在线测试和GB/T 21508-2008方法测试结果分别为14.7 mg·m−3和14.1 mg·m−3,工况2条件下测试结果分别为23.6 mg·m−3和22.9 mg·m−3,测试结果均较为接近,且GB/T 21508-2008方法测试结果稍低一些,可能是因为手工操作过程中造成样品损失所致。图3显示连续监测结果存在一定的离散度,将前20 min的测试结果进行统计并计算平均值,分别为14.4 mg·m−3和22.8 mg·m−3,与1 h平均值较为接近,因此,后续实验的每次连续采样时间定为20 min。

  • 以某5个实际烧结(球团)工程项目为研究对象,各项目的主要设计参数如表1所示。烟气治理工艺及SO3现场测点如图4所示。采用PENTOL SO3分析仪测量各测点的SO3浓度,连续在线测试20 min,然后计算该时段内的平均值。测试期间尽量保持工况稳定,但烧结(球团)烟气参数仍有较大程度的波动,因此,针对各个工程项目,分别在08:30—11:30时段、13:30—16:30时段测定2组数据。

    现场实测结果如图5所示。各烟气治理工艺入口烟气中SO3浓度差异较大,最高的为A项目,达723.6 mg·m−3,最小的为E项目,为121.7 mg·m−3。从规律上来看,一般项目设计的SO2浓度越高,烟气中相应的SO3也会越高,这主要跟烧结(球团)生产工序所用的铁矿粉、燃料、溶剂等所含硫分有关。A项目所用燃煤、铁矿粉的含硫量均较高,燃煤的含硫量达1.2%(用量约为3.5 t·h−1),铁矿粉的含硫量约为1%(用量约为200 t·h−1)。经测定,烟气中SO2浓度竟超过1×104 mg·m−3,远超设计值。经烟气治理设备的协同脱除后,5个项目的最终SO3排放浓度为9.1~145.2 mg·m−3,与燃煤电厂的SO3排放数据[12, 27-31]相比要高出许多。一方面是因为烧结烟气使用高硫原料、燃料导致烟气中SO3初始浓度较高;另一方面,还因为现有的烧结烟气污染物治理设备较燃煤电厂要低一些,因此,相应的协同脱除SO3能力也会弱一些。与燃煤电厂的SO3排放控制相比,烧结(球团)烟气的SO3治理更加紧迫。

    5个项目烟气治理工艺中各设备及全流程的SO3脱除效率如图6所示。电除尘器对SO3脱除效率较低,为3.61%~14.62%,主要是依靠飞灰对SO3的吸附作用[32]。石灰石-石膏湿法脱硫对SO2脱除效率较高,最高可达99%[33],可用于高硫铁矿粉、燃料的烧结(球团)工序SO2治理;但湿法脱硫塔内烟气温度较低,一般为45~55 ℃,低于烟气酸露点,此时SO3是以纳米级气溶胶颗粒[34]的形式存在,脱硫浆液的液滴与纳米级气溶胶颗粒之间的传质主要依靠惯性碰撞、布朗扩散、重力沉降等作用实现[35-36]。而鉴于纳米级颗粒对连续相的跟随性较好,脱硫浆液的液滴对其捕集效率并不高,经计算,A、B 2个项目的石灰石-石膏湿法脱硫对SO3脱除效率为62.99%~65.40%。湿式电除尘器对SO3具有较高的脱除效率,一般为60%以上[37],但A项目中2电场金属板式湿式电除尘器运行数据异常,第1电场的二次电流几乎为0,第2个电场的二次电流也不到10 mA,其SO3脱除效率仅约42%,可能是因为SO3浓度过高,影响了湿电场的放电特性[38-39]所致。循环流化床干法脱硫工艺的反应温度约为70 ℃,虽然也在酸露点以下,但循环流化床内物料密度大,可达20 kg·m−3,且氢氧化钙的粒径小,仅为2~5 μm左右,比表面积大,可达20 m3·g−1,大大增加了氢氧化钙颗粒与硫酸气溶胶的接触、吸附机会[40-41]。因此,C、D、E项目的循环流化床干法脱硫对SO3具有较好的脱除效果,脱除效率为71.70%~75.41%。袋式除尘器的滤袋表面会有一层过滤性能较强的粉饼层,飞灰中富含钾、钙、钠等碱性氧化物,因此,对SO3也具有较好的吸附脱除效果[42-43],C、D、E项目的袋式除尘器对SO3的脱除效率为66.74%~73.80%。各项目的烟气治理工艺全流程的总SO3脱除效率为79.93%~93.75%,且循环流化床干法脱硫+袋式除尘器的工艺组合对SO3的脱除性能明显优于石灰石-石膏湿法脱硫。

  • 鉴于A项目烟气中的SO3浓度过高,已经影响了设备的正常运行(湿式电除尘器性能异常)。由于该项目为新建项目,测试时运行尚不足3个月,因此,烟气中SO3浓度一直居高不下,这势必会造成烟道及各环保设备的严重腐蚀,严重影响各设备的污染物脱除性能,造成常规污染物超标,严重时甚至会引发安全事故。后来对该项目实施了碱喷射脱SO3工艺改造,即在电除尘器前总直烟道10 m处及电除尘器出口总烟道处分别喷射碱基干粉,用于脱除烟气中的气态SO3,工艺流程如图7所示。

    目前,用于脱除烟气中SO3的碱基干粉主要有钠基(NaOH、NaHCO3、Na2CO3、NaHSO3、Na2SO3等)、钙基(Ca(OH)2、CaO、CaCO3等)和镁基(Mg(OH)2、MgO等)等,根据化学反应的强弱及反应产物的稳定性,排序为钠基>钙基>镁基。但考虑到烟气中SO2浓度过高,常规碱基喷入后,势必会有相当量的碱基跟SO2反应,造成碱基耗量过大。电除尘器收集下来的飞灰要回炉循环使用,使用钙基后,硫酸钙易在窑炉中再次分解,造成污染物富集,且钙基喷入量增大后,会造成粉尘的工况比电阻升高,影响电除尘性能。因此,最终选择亚硫酸氢钠(NaHSO3)作为SO3的碱基吸附剂,其反应方程如式(2)和式(3)所示。

    电除尘器前有一段长10 m多的总直烟道,干粉喷入后,在烟气中有近1 s的停留时间,以便亚硫酸氢钠干粉与烟气充分反应。分别按不同的摩尔比(Na2∶SO3)喷射亚硫酸氢钠干粉以开展SO3脱除实验,实验结果如图8图9所示。亚硫酸氢钠干粉喷入后,各测点处SO3浓度明显降低,电除尘器前喷射摩尔比为0.5∶1、1∶1时,SO3浓度从706.9 mg·m−3分别降至257.9 mg·m−3和103.2 mg·m−3,碱基干粉在10 m长烟道内对SO3的脱除效率分别达63.52%和85.40%,这对减少电除尘器内部件的低温腐蚀很有帮助。不同的摩尔比(Na2∶SO3)亚硫酸氢钠干粉喷射后,SO3排放浓度降幅显著,其中,电除尘器前、后喷射(摩尔比(0.5+0.5)∶1)时SO3浓度最低,达5.3 mg·m−3。不同的摩尔比(Na2∶SO3)亚硫酸氢钠干粉喷射后,烟气治理工艺全流程的SO3总脱除效率从79.70%提高至96.31%~99.25%。亚硫酸氢钠干粉喷射后,湿式电除尘器的运行参数恢复正常,其SO3脱除效率均在60%以上,结果如图10所示。

    电除尘器前、后喷射(摩尔比(0.5+0.5)∶1)亚硫酸氢钠,测定湿式电除尘器出口的NOx、SO2和颗粒物排放浓度,测试结果如图11所示。各污染物的排放指标均满足超低排放限值(50、35和10 mg·m−3)的要求,且SO3浓度远低于SO2浓度值。

  • 1) PENTOL SO3分析仪与GB/T 21508-2008规定的控制冷凝法测试结果一致性较好,且PENTOL SO3分析仪具有响应时间快、抗SO2干扰能力强等特点,可实现烟气SO3在线监测。

    2) 对5个烧结(球团)项目开展现场测试,发现不同项目烟气中SO3浓度差异较大,使用高硫铁矿粉及燃料(煤)的A项目烟气中SO3浓度高达723.6 mg·m−3,最小的E项目为121.7 mg·m−3,经烟气治理设备的协同脱除后,5个项目的最终SO3排放浓度为9.1~145.2 mg·m−3,与燃煤电厂的SO3排放数据相比要高出许多。

    3) 经测算,5个烧结(球团)项目的烟气治理工艺全流程的总SO3脱除效率为79.93%~93.75%,各设备SO3脱除效率如下:电除尘器为3.61%~14.62%,石灰石-石膏湿法脱硫为62.99%~65.40%,湿式电除尘器约为42%(运行参数异常),循环流化床干法脱硫为71.70%~75.41%,袋式除尘器为66.74%~73.80%,且循环流化床干法脱硫+袋式除尘器的工艺组合对SO3的脱除性能明显优于石灰石-石膏湿法脱硫。

    4)对A项目实施碱喷射脱SO3改造,不同的摩尔比(Na2:SO3)亚硫酸氢钠干粉喷射后,SO3排放浓度降幅显著,烟气治理工艺全流程的SO3总脱除效率从79.70%提高至96.31%~99.25%,其中,电除尘器前、后喷射(摩尔比(0.5+0.5∶1)时SO3排放浓度达到最低,为5.3 mg·m−3。亚硫酸氢钠干粉喷射后,湿式电除尘器的运行参数恢复正常,其SO3脱除效率均在60%以上。各污染物排放均满足超低排放要求。

参考文献 (43)

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