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危险废物是指具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、感染性等危险特性,会对环境或人群健康带来有害影响的固体废物(包括液态废物)[1]。目前,我国危险废物无害化处理或处置仍以焚烧或填埋为主,其中焚烧处理的占比超过45%[2]。在危废产量逐步上升、城市土地资源紧张的背景下,焚烧仍是我国危废无害化处理的主要方式[3]。
目前,危废焚烧产生的烟气主要采用“选择性非催化还原(selective non-catalytic reduction,SNCR)+急冷塔+干法脱酸+活性炭+袋式除尘+湿法脱酸+烟气加热”工艺处理[4]。该工艺可脱除约50%的NOx,排放值一般为200~300 mg·m−3,很难满足NOx最新排放标准《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2020)。此外,对烟气中重金属和二恶英的处理主要采用“活性炭吸附+布袋”工艺。该工艺可将气态二恶英吸附至活性炭中,而产生的废活性炭(颗粒状)被布袋拦截并转至飞灰中[5]。然而,飞灰仍为危险废物,需经预处理后再送至安全填埋场处置。另外,该工艺还存在活性炭与烟气混合不均的问题,亦会带来超标排放的风险。
近年来,由于污染物排放标准日趋严格、投资运营成本的增大,烟气净化技术逐步从“单一污染物控制”发展至“多污染物协同控制”[6-9],一体化协同脱除技术成为热点[10-14]。已被成功开发的一体化净化技术有活性炭吸附法[15]、脉冲电晕等离子体法[16]、催化布袋法等。然而,单独采用上述方法脱除NOx仍无法满足超低排放要求,故应组合成本较低、技术成熟的多种工艺对污染物进行脱除。
本团队提出了一种基于催化陶纤维滤管的烟气一体化净化技术,并依托江苏省某危废焚烧厂搭建中试示范工程,考察其对SO2、NOx、颗粒物及二恶英等污染物的去除效果,以期为危废焚烧烟气的集约、高效处理提供参考。
基于催化陶瓷纤维滤管的一体化烟气净化工艺处理危废焚烧烟气的中试示范工程
A pilot project of integrated purification technology for hazardous waste incineration flue gas treatment based on catalytic ceramic fiber filter tube
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摘要: 实现烟气多污染物一体化净化成为危废焚烧烟气治理领域的新趋势。提出了基于催化陶瓷纤维滤管的危废焚烧烟气一体化处理工艺,并依托江苏某危险废物焚烧厂建设了中试示范工程,以考察该工艺的处理效果。结果表明:该工程可实现对危废焚烧烟气进行除尘、脱酸、脱硝及降解二恶英等处理的集约、高效运行;其关键技术为催化陶瓷纤维管的应用;运行成本较传统工艺降低了约30%,且具有处理效率更高、占地面积更小、投资和运行费用更低等优点。本示范工程可为现役危废焚烧烟气净化工程的改造及新建项目实现深度净化提供参考。Abstract: The realization of integrated purification of flue gas with multi-pollutants has become a new trend in the field of treatment of flue gas from hazardous waste incineration. An multi-pollutants integrated purification technology for flue gas from hazardous waste incineration based on catalytic ceramic fiber filter tube was proposed, and the application of this technology in a pilot project of a waste incineration plant in Jiangsu was introduced to investigate the treatment effect. The result indicated that this technology could realize the intensive and efficient removal of multiple pollutants such as nitrate, dust, acid and dioxin in the flue gas of hazardous waste incineration. The key technology was the application of catalytic ceramic fiber tube. Compared with the traditional process, the operating cost was reduced by about 30%. The ingegrated technology had the advantages of higher proceessing efficiency, smaller footprint, lower incestment and oprating costs. This domenstration project can provide technical support to fully control multi-pollutants in flue gas from hazardous waste incineration.
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表 1 余热锅炉出口烟气污染物浓度检测值及排放限值(24 h)
Table 1. Values of pollutant concentration in exhaust gas of waste heat boiler and mission concentration limits (24 h)
mg·Nm−3 污染物项目 余热锅炉出口
浓度质量烟气污染物
排放浓度限值颗粒物 18 200~26 500 20 SO2 240~1 160 80 NOx 250~480 mg 250 HCl 3 600~13 800 50 注:烟气污染物排放浓度限值执行国标《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2020)。 表 2 示范工程的主要设计参数
Table 2. Main design parameters of demonstration projects
流程单元 主要部件 工艺参数 喷淋急冷降温系统 水泵 流量300 L·h−1,压力1.0 MPa 喷枪 二流体喷枪,材质316 L 干法脱酸系统 干粉料仓 容积3 m3 螺旋喂料机 最大给料量50 kg·h−1 真空上料机 型号QVC-3,上料量1 500 kg·h−1 催化陶纤管反应器 催化陶纤管 规格L×D=3 000 mm×150 mm;数量36根;过滤风速0.8 m·min−1;
压力损失1 300~1 800 Pa氨水喷淋系统 仓室 1个 喷枪 二流体喷枪,材质316 L 表 3 示范工程的工况
Table 3. Working conditions of p ilot projects
参数 取值 烟气量 1 000~2 000 Nm³·h−1 余热锅炉出口温度 540~560 ℃ 陶瓷纤维滤管入口温度 190~200 ℃ 钙硫比(Ca/S) 2 钙氯比(Ca/Cl) 1 氨氮比(NH3/NOx) 1.2 表 4 SO2、HCl和NOx脱除效果
Table 4. The removal efficiency of SO2, HCl and NOx
污染物类型 不同采样点的污染物质量浓度/(mg·Nm−3) 脱除效率 余热锅炉出口A 陶纤管入口B 陶纤管出口C SO2 865.8 129.6 63.9 92.6% HCl 3 310.8 16.1 10.2 99.7% NOx 364.6 355.8 39.8 89.1% 表 5 本工艺与传统工艺的运行费用对比
Table 5. Operation cost comparison of this process and the traditional process
项目 本工艺
费用/万元传统工艺
费用/万元备注 关键部件的维护 1.26 1.2 本工艺每8年更换陶纤管;传统工艺每3年更换布袋 消石灰的消耗 3.6 3.6 药剂种类和消耗均相同 压缩空气的使用 2.0 2.0 药剂种类和消耗均相同 SCR催化剂的成本 0 5.0 本工艺的催化剂附着于管壁,无需单独再购买催化剂,此处成本已含入
关键部件维护中;传统工艺用到的催化剂每2年需更新蒸汽的使用 0 2.4 传统工艺需额外使用蒸汽对SCR催化剂进行升温 氨水的使用 1.3 1.3 药剂种类和消耗均相同 NaOH的使用 0 4.0 传统工艺需额外使用NaOH为湿法药剂 电费 8.2 14.4 本工艺的电耗主要在风机、电动葫芦等,无需升温;传统工艺需加热使用蒸汽 人工成本 18 18 均设置2人即可 合计 34.36 51.9 — -
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