基于催化陶瓷纤维滤管的一体化烟气净化工艺处理危废焚烧烟气的中试示范工程

房豪杰, 邓四化, 赵开兴. 基于催化陶瓷纤维滤管的一体化烟气净化工艺处理危废焚烧烟气的中试示范工程[J]. 环境工程学报, 2022, 16(6): 2073-2079. doi: 10.12030/j.cjee.202104204
引用本文: 房豪杰, 邓四化, 赵开兴. 基于催化陶瓷纤维滤管的一体化烟气净化工艺处理危废焚烧烟气的中试示范工程[J]. 环境工程学报, 2022, 16(6): 2073-2079. doi: 10.12030/j.cjee.202104204
FANG Haojie, DENG Sihua, ZHAO Kaixing. A pilot project of integrated purification technology for hazardous waste incineration flue gas treatment based on catalytic ceramic fiber filter tube[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2022, 16(6): 2073-2079. doi: 10.12030/j.cjee.202104204
Citation: FANG Haojie, DENG Sihua, ZHAO Kaixing. A pilot project of integrated purification technology for hazardous waste incineration flue gas treatment based on catalytic ceramic fiber filter tube[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2022, 16(6): 2073-2079. doi: 10.12030/j.cjee.202104204

基于催化陶瓷纤维滤管的一体化烟气净化工艺处理危废焚烧烟气的中试示范工程

    作者简介: 房豪杰(1979—),男,博士,高级工程师,13918229438@163.com
    通讯作者: 房豪杰(1979—),男,博士,高级工程师,13918229438@163.com
  • 中图分类号: X511

A pilot project of integrated purification technology for hazardous waste incineration flue gas treatment based on catalytic ceramic fiber filter tube

    Corresponding author: FANG Haojie, 13918229438@163.com
  • 摘要: 实现烟气多污染物一体化净化成为危废焚烧烟气治理领域的新趋势。提出了基于催化陶瓷纤维滤管的危废焚烧烟气一体化处理工艺,并依托江苏某危险废物焚烧厂建设了中试示范工程,以考察该工艺的处理效果。结果表明:该工程可实现对危废焚烧烟气进行除尘、脱酸、脱硝及降解二恶英等处理的集约、高效运行;其关键技术为催化陶瓷纤维管的应用;运行成本较传统工艺降低了约30%,且具有处理效率更高、占地面积更小、投资和运行费用更低等优点。本示范工程可为现役危废焚烧烟气净化工程的改造及新建项目实现深度净化提供参考。
  • 污水再生利用是解决水资源短缺的有效途径,微量污染物在污水处理厂出水中频繁检出,威胁再生水用水安全,需要研发高效的深度处理工艺将其去除[1-2]。常用的深度去除技术主要有生物处理、吸附、膜分离、高级氧化等。其中,吸附和膜分离技术只是对微量污染物进行了相转移,通常需要与高级氧化技术结合以实现污染物降解[3-4]。臭氧催化氧化作为常用的高级氧化技术,通过在反应体系中加入催化剂促进臭氧分解,引发自由基链式反应,具有氧化能力强,反应速率快,适用范围广,去除污染物彻底的特点,但也存在催化剂团聚、回收困难的问题[5-7]

    将臭氧催化氧化与陶瓷膜技术结合,构建的陶瓷催化膜-臭氧工艺,弥补了上述方法的不足,在复杂水体微量污染物处理中有广阔的应用前景。GUO等[8]的研究表明,2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮(benzophenone-3, BP-3)的初始质量浓度为0.5 mg·L−1时,陶瓷膜-臭氧工艺对BP-3的去除率约为75%,CuMn2O4改性的陶瓷催化膜-臭氧工艺对BP-3的去除率提高至90%。LEE等[9]的研究表明,在双酚A(bisphenol,BPA)、苯并三唑(benzotriazole,BTA)、氯贝酸(clofibric acid,CA)的初始质量浓度为3 mg·L−1时,与陶瓷膜-臭氧工艺相比,CeOx改性的陶瓷催化膜-臭氧工艺对BPA的去除率由20%增至80%,对BTA去除率由50%增至57%,对CA的去除率由30%增至40%。PARK等[10]的研究表明,在对氯苯甲酸(p-chlorbenzoic acid, p-CBA)的初始质量浓度为5 mg·L−1时,与陶瓷膜-臭氧工艺相比,Fe2O3改性的陶瓷催化膜-臭氧工艺对p-CBA的去除率由28%增至46%。上述关于陶瓷催化膜-臭氧工艺去除微量污染物的研究中,实验进水均为以纯水为背景的自配水,对实际应用的参考价值有限。实际二级出水成分复杂,微量污染物与水中的有机物竞争催化臭氧氧化产生的活性氧物种,需要进一步研究陶瓷催化膜-臭氧工艺处理实际污水中微量污染物的特性。

    在催化剂的选择方面,BYUN等[11]比较了铁氧化物、锰氧化物负载的陶瓷催化膜对富营养化湖泊中的有机物的去除效果,发现与铁氧化物相比,锰氧化物负载的陶瓷催化膜对TOC的去除率更高。与锰氧化物相比,锰基双金属氧化物由于双金属氧化物的存在,具有更高的催化性能[12-14]。因此,有必要进一步研究锰基双金属氧化物MnMeOx(Me=Fe、Co、Ce)改性陶瓷催化膜的性能。

    本课题组前期研究[15]成功制备了4种基于α-MnO2的锰系陶瓷催化膜,包括单独α-MnO2 的催化膜和基于α-MnO2的MnMe双金属氧化物(Me=Fe、Co、Ce)的陶瓷催化膜(Mn-CM、MnFe-CM、MnCo-CM、MnCe-CM),表征了陶瓷催化膜的物相结构,构建了陶瓷催化膜-臭氧反应器,研究了其在批式运行条件下对阿特拉津的去除特性,与陶瓷膜相比,基于α-MnO2的Mn-CM催化臭氧氧化对阿特拉津的去除率提高了21.15%。与MnCM和MnMe-CM相比,MnCe-CM对阿特拉津的反应速率常数最大(1.62 min−1),去除率最高(99.99%),催化性能最优。进一步的机理分析表明,锰铈催化膜中丰富的微米反应器在臭氧催化氧化微量污染物中的重要作用,首先,电镜结果表明基于抽吸-原位氧化沉淀法制备的锰铈催化膜表面和孔内均存在明显的催化剂沉积;其次,锰铈催化膜-臭氧工艺对阿特拉津的总去除率为79%,其中,膜孔内的催化臭氧反应对阿特拉津的去除率为61%,膜孔催化与过滤对污染物去除的贡献率为77%;根据XPS表征、EPR表征和分子探针实验,MnCe-CM的2组氧化还原对(Ce3+/Ce4+和Mn3+/Mn4+)为锰铈催化膜催化氧化提供更多的氧空位,促进臭氧分解产生大量•OH(9.82 μmol·L−1)和•O2(1.3 μmol·L−1),自由基氧化是锰铈催化膜催化臭氧氧化微量污染物的主要途径。

    本研究基于课题组的前期成果,建立了锰铈催化膜-臭氧工艺(O3/MnCe-CM),并开展了连续运行实验,评估了其在不同臭氧投加量下对实际二级出水中4种典型微量污染物的去除特性,确定了最佳臭氧投加量,并分析了锰铈催化膜-臭氧工艺对实际二级出水中常规污染物的去除特性,目的是为锰铈催化膜-臭氧工艺的实际应用提供参考。

    本研究使用的陶瓷膜(0.1 μm,中清环境,中国)为平板多通道膜,陶瓷膜的支撑层和膜层均为α-Al2O3,过滤方式为外进内吸,尺寸长10 cm,宽10 cm,高0.5 cm。通过抽吸-煅烧法制备锰铈催化膜,具体制备过程见之前的研究[15]。主要步骤为:将陶瓷膜放入0.03 mol·L−1 Mn(Ac)2和0.01 mol·L−1 Ce(NO3)3·6H2O的混合溶液中,通过蠕动泵过滤,过滤速度为10 mL·min−1,过滤时间为16 h,抽滤完成后,冲洗干燥,去掉多余的溶液。接着将陶瓷膜缓慢放置于0.04 mol·L−1 KMnO4中,通过蠕动泵过滤,过滤速度为200 μL·min−1,过滤时间为16 h。在过滤过程中,KMnO4与金属硝酸盐发生氧化还原反应,原位生成锰铈氧化物,锰铈催化膜记为MnCe-CM。将锰铈催化膜用无机胶封装在膜组件中,室温干燥12 h,待封层牢固即可使用。

    实验用水以二级出水为背景,选择了4种在二级出水中频繁检出、臭氧难降解的微量污染物:避蚊胺(kO3<10 mol·(L·s) -1)、苯并三唑(kO3=20 mol·(L·s)−1)、阿特拉津(kO3=6 mol·(L·s) -1)、西玛津(kO3=8.7 mol·(L·s)−1),其中kO3为这些物质与臭氧的反应动力学常数,考虑到微量污染物在实际二级出水中的检出质量浓度,确定投加量为10 μg·L−1[16-19]。二级出水来自北京某再生水厂,工艺流程为粗格栅-细格栅-厌氧/缺氧/好氧池-二沉池-无阀滤池,DOC的质量浓度为3.7~4.3 mg·L−1,UV254的为0.11~0.09 cm−1,多糖的质量浓度为12.6~13.2 mg·L−1,蛋白质的质量浓度为0.037~0.04 mg·L−1

    陶瓷催化膜-臭氧工艺的实验装置如图1所示,臭氧由臭氧发生器产生,经过气体流量计和流量控制器,通过曝气头进入膜池。浸没式膜池体积为1 L,配有钛曝气头和膜组件。实验进水通过蠕动泵进入膜池,臭氧曝气与膜过滤同时进行,膜出水通过蠕动泵至出水桶。膜池出口多余的臭氧被臭氧破坏器破坏后排出。系统运行方式为连续运行,过滤方式为死端过滤,臭氧流速为100 mL·min−1,通过调节进气臭氧浓度,控制臭氧投加量分别为2.5 mg·L−1和5 mg·L−1。膜通量为60 L·(m−1·h)−1,膜池停留时间为100 min,过滤时间为180 min,每隔5 min在出水桶中取一次样品。将样品通过0.45 μm聚四氟乙烯滤膜,检测样品微量污染物和常规污染物的质量浓度,评估锰铈催化膜-臭氧工艺在不同臭氧投加量下对污染物的去除效果。采用CC0表示微量污染物的去除效果,其中CC0分别为t时间和污染物的初始浓度,mg·L−1或者μg·L−1。在相同条件下,所有实验重复3次,误差小于10%(保证数据的准确性)。

    图 1  锰铈催化膜-臭氧工艺的实验装置图
    Figure 1.  Experimental setup of the O3/MnCe-CM process

    采用总有机碳分析仪(TOC-L,岛津,日本)测定样品中有机物质量浓度;采用紫外分光光度计(DR/5000,哈希,美国)测定样品中有机物在波长254 nm下的吸光度;采用蒽酮-硫酸比色法测定样品中的总糖含量,以葡萄糖为标准溶液,取样品提取液0.4 mL,加入1.6 mL蒽酮试剂,混匀,水浴后冷却至室温,测定样品在620 nm处的吸光度;采用考马斯亮蓝法测定样品中蛋白质的含量,以牛血清白蛋白为标准品,取样品0.1 mL,加入5 mL 考马斯亮蓝G-250,混匀,静置2 min,测定样品在595 nm处的吸光度[20]

    采用液相色谱-质谱联用系统(1290/6460,安捷伦,美国)检测微量污染物的浓度,色谱柱为Acclaim RSLC 120 C18(2.1 mm×100 mm,2.2 μm)。检测时间为10 min,阿特拉津、避蚊胺、苯并三唑、西玛津的出峰时间分别为3.09、4.01、2.58、3.57 min。流动相为甲醇(A)和纯水(B),梯度为:0 min-10%A+90% B;1.5 min-30%A+70%B;3 min-50%A+50%B;4.5 min-70%A+30%B;6 min-90%A+10%B,流速为0.2 mL·min−1,检测模式为ESI正离子模式[15, 21]

    采用荧光分光光度计(F-2500,日立,日本)检测样品中的有机物成分。测试条件为:扫描速度12 000 nm·min−1,激发光波长200~500 nm,发射光波长200~450 nm,步长均为5 nm。根据CHEN等关于荧光数据分区的研究结果[22],将得到的数据分成5个区域,包括腐殖酸类、富里酸类、色氨酸类、酪氨酸类和微生物代谢副产物类。利用Matlab R2018对数据进行批处理积分,得到每个区域的积分面积及占比,从而对样品中有机物含量进行定性及半定量分析。

    采用凝胶色谱(Rid-20A,岛津,日本)测定水样的分子质量分布,检测器为示差折光检测器,色谱柱为水相凝胶色谱柱(TSKgelGMPWXL,TOSOH,日本),柱温35 ℃。流动相为0.1 mol·L−1的NaNO3和0.05%的NaN3溶液,流动相流速为0.6 mL·min−1。采用分子质量为903 000、580 000、146 000、44 200、1 000、600 Da的聚乙二醇标样组做标准曲线[23]

    采用微孔板型多功能检测仪(Promega,美国)测定水中发光细菌急性毒性,测试方法参考ISO11348-3[24],用1 mL NaCl溶液将费氏弧菌(NRRLB-11177)冻干粉复苏,将180 μL待测溶液和20 μL菌液加至96孔细胞培养板(Corning,美国)中,在多功能检测仪中测定其发光强度,最后计算费氏弧菌抑制率IR%。

    不同臭氧投加量下锰铈催化膜-臭氧工艺对四种典型微量污染物的去除效果如图2所示,阿特拉津、苯并三唑、西玛津、避蚊胺在二级出水中的初始质量浓度为10 μg·L−1。由于二级出水中有机物的存在,膜过滤对微量污染物的去除率随着时间的增加而增加,说明有机物的存在有利于膜对污染物的截留。其中,运行180 min,陶瓷膜过滤阿特拉津、苯并三唑、西玛津、避蚊胺的去除率分别为50%、20%、58%、52%(图2(a))。截留率与4种微量污染物的分子质量有关,陶瓷膜对阿特拉津(分子质量215.68 Da)、西玛津(分子质量201.6 Da)、避蚊胺(分子质量191.27 Da)3种分子质量较大的污染物截留率较高,而对分子质量小的苯并三唑(119 Da)截留率较低。因此,对于膜过滤去除二级出水体系的微量污染物,孔径筛分起主要作用。锰铈催化膜过滤对阿特拉津、苯并三唑、避蚊胺和西玛津的去除率分别为56%、22%、60%、45%,去除趋势与陶瓷膜过滤相似,去除率随着过滤时间的增加而增加(图2(b))。过滤前后锰铈催化膜表面的电镜表征对比如图3所示,与过滤前相比,过滤后锰铈催化膜表面有明显的颗粒物沉积,膜表面孔径减小,进一步证明了孔径筛分在锰铈催化膜过滤去除微量污染物中起重要作用。这与胡尊芳[24]的研究结果一致,二级出水中的SS为微量污染物的去除提供吸附位点,超滤膜表面沉积的有机物有利于截留微量污染物。

    图 2  不同臭氧投加量下锰铈催化膜-臭氧工艺和陶瓷膜-臭氧工艺对微量污染物的去除效果
    Figure 2.  Removal performance of the O3/CM and O3/MnCe-CM process
    图 3  过滤前后锰铈催化膜表面的SEM图
    Figure 3.  SEM images of the MnCe-CM before and after filtration

    臭氧投加量为2.5 mg·L−1时,陶瓷膜-臭氧工艺在180 min对阿特拉津、苯并三唑、避蚊胺和西玛津的去除率分别为23%、28%、65%、56%(图2(c)),锰铈催化膜-臭氧氧化在180 min对阿特拉津、苯并三唑、避蚊胺和西玛津的去除率分别为25%、30%、69%、62%,略高于陶瓷膜(图2(d))。由于二级出水有机物的存在,微量污染物除了彼此竞争羟基自由基外,还需要和水中的有机物竞争。MAILLER等的研究也表明由于实际二级出水中的有机物与微量污染物竞争活性炭的吸附位点,活性炭对微量污染物的吸附量降低,分子质量大的微量污染物对有机物的竞争更敏感[25]。二级出水的大分子有机物被氧化成小分子,消耗了部分臭氧,因此,在复杂水体中去除微量污染物需要更长的反应时间和更高的臭氧投加量。

    臭氧投加量5 mg·L−1时,陶瓷膜-臭氧工艺在180 min内对阿特拉津、苯并三唑、避蚊胺和西玛津的去除率分别为40%、72%、78%、55%(图2(e))。如表1所示,伪一级反应动力学常数为0.003~0.009 min−1,约为臭氧投加量2.5 mg·L−1时的1~8倍。锰铈催化膜-臭氧工艺在180 min内对阿特拉津、苯并三唑、避蚊胺和西玛津的去除率分别为80%、94%、96%、92%(图2(f)),伪一级反应动力学常数为0.006~0.016 min−1,约为臭氧投加量2.5 mg·L−1时的2.7~8倍,约为陶瓷膜-臭氧工艺的1.7~3倍。陶瓷膜-臭氧工艺和锰铈催化膜-臭氧工艺对微量污染物的降解效果随着臭氧投加量的增加而增加,锰铈催化膜-臭氧工艺在臭氧投加量5 mg·L−1、运行时间180 min时对4种微量污染物的去除率大于80%。

    表 1  不同臭氧投加量下锰铈催化膜-臭氧工艺和陶瓷膜-臭氧工艺对微量污染物的反应动力学常数
    Table 1.  The reaction kinetic constants of the O3/CM and O3/MnCe-CM process
    臭氧投加量/(mg·L−1)工艺反应动力学常数/min−1
    阿特拉津苯并三唑避蚊胺西玛津
    2.5陶瓷膜-臭氧0.0020.0020.0050.005
    锰铈催化膜-臭氧0.0020.0020.0060.004
    5陶瓷膜-臭氧0.0030.0080.0090.005
    锰铈催化膜-臭氧0.0060.0160.0160.015
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    国家生态环境部《水回用指南 再生水中药品和个人护理品类微量污染物处理技术》(T/CSES 42-2021)中推荐的单位DOC的臭氧投加量为0.35~1.50 mg[26]。针对本研究实验进水的DOC,计算出《指南》推荐臭氧投加量为1.6~7 mg·L−1。本研究建立的锰铈催化膜-臭氧氧化工艺在臭氧投加量5 mg·L−1条件下,对4种微量污染物的去除率大于80%,满足《指南》提出微量污染物去除率大于80%的目标,也满足瑞士对污水处理厂12种指示物去除率高于80%的标准[27]

    通过计算CT值,即氧化剂投加量(C)和作用时间(T)的乘积,比较本研究与前人的研究结果。锰铈催化膜-臭氧工艺的最佳臭氧投加量为5 mg·L−1,水力停留时间为2.5 min,锰铈催化膜-臭氧工艺的CT值为12.5 mg·min·L−1,对4种典型微量污染物的去除率均大于80%,满足国家生态环境部《水回用指南 再生水中药品和个人护理品类微量污染物处理技术》(T/CSES 42-2021)关于微量污染物去除的标准。李先华等[28]研究了臭氧脱色在己内酰胺废水中的应用,结果表明水力停留时间15 min,臭氧投加量30 mg·L−1CT值为450 mg·min·L−1,COD降低了27%,色度从450倍降至40倍。张云辉等[29]采用臭氧脱色工艺对污水处理厂进行提标改造,结果表明接触时间55 min,臭氧投加量18~25 mg·L−1CT值990~1375 mg·min·L−1,色度和COD的去除率分别为70%和15%,出水水质符合标准。与上述臭氧脱色工艺的CT值相比,锰铈催化膜-臭氧工艺的CT值远低于臭氧脱色,锰铈催化膜-臭氧工艺能在更低的臭氧投加量和更短的作用时间实现微量污染物的高效去除。

    为了深入分析锰铈催化膜-臭氧工艺对二级出水有机物的去除特性,取运行时间30 h的出水,通过分子质量分析、荧光分析的方法表征出水有机物的性质。锰铈催化膜-臭氧工艺对二级出水中TOC、UV254、多糖、蛋白质的去除如图4所示。陶瓷膜过滤对TOC的去除率为5%,锰铈催化膜过滤对TOC的去除率略高于陶瓷膜。锰铈催化膜-臭氧工艺对TOC的去除率为32%,是单独锰铈催化膜过滤的5倍,单独膜过滤对TOC的去除十分有限,耦合臭氧可以提高对TOC的去除。陶瓷膜和锰铈催化膜过滤对UV254的去除率分别为11%和15%,陶瓷膜-臭氧工艺和锰铈催化膜-臭氧工艺对UV254的去除率分别是单独膜过滤的4.1倍和4.4倍,说明臭氧氧化可以提高水中腐殖酸类大分子及芳香族化合物的去除。陶瓷膜-臭氧工艺与锰铈催化膜-臭氧工艺对多糖和蛋白质的去除也表现出相似的规律,其中,锰铈催化膜-臭氧工艺对多糖的去除率比单独膜过滤约提高了10%,对蛋白质的去除率比单独膜过滤约提高了4%。原因是臭氧催化氧化与膜过滤协同作用会产生羟基自由基,提高对水中有机物的去除[15]

    图 4  不同处理工艺对常规污染物的去除效果
    Figure 4.  The removal performance of conventional pollutants by different processes

    陶瓷膜过滤、陶瓷膜-臭氧工艺、锰铈催化膜过滤、锰铈催化膜-臭氧工艺进出水有机物的分子质量和荧光表征如图5图6所示,将分子质量分布积分,得到0.01~1 000、1 000~2 000、2 000~3 000 Da的积分面积,实际二级出水的分子质量在684~3 586 Da,主要以腐殖酸类物质为主,锰铈催化膜-臭氧工艺在0.01~1 000、1 000~2 000、2 000~3 000 Da的积分面积均最小。该工艺可以有效矿化水中的有机物,实现对有机物的完全去除,这与工艺对TOC去除率的结果一致。

    图 5  不同处理工艺对有机物的去除特性
    Figure 5.  The removal characteristics of conventional pollutants by different processes
    图 6  陶瓷膜和锰铈催化膜耦合臭氧工艺进出水有机物的三维荧光光谱图
    Figure 6.  3D EEM characterization of conventional pollutants along the O3/CM and O3/MnCe-CM process

    对荧光光谱进行分区积分,得到陶瓷膜和锰铈催化膜出水中各组分荧光强度占比以及平均荧光强度。二级出水的平均荧光强度为246.38,陶瓷膜过滤对平均荧光强度的去除率为6%,加入臭氧后,平均荧光强度去除率提高至18%,锰铈催化膜过滤对平均荧光强度的去除率为10%,加入臭氧后,平均荧光强度的去除率提高至48%。臭氧的加入可以降低水中荧光物质,锰铈催化膜-臭氧工艺荧光强度去除率的增加证明了臭氧催化氧化与膜过滤协同作用。二级出水中有机物主要以腐殖酸、微生物代谢产物、富里酸、酪氨酸为主,所占比例分别为29%、26%、19%、19%。锰铈催化膜过滤后,富里酸、酪氨酸、色氨酸的去除率分别为18%、22%、20%。耦合臭氧后,陶瓷膜-臭氧工艺和锰铈催化膜-臭氧工艺均对腐殖酸的去除率最高,去除率分别为24%和51%。锰铈催化膜-臭氧工艺对水中腐殖酸类荧光物质的去除率高于陶瓷膜-臭氧工艺,说明臭氧的加入主要通过去除水中的腐殖酸类物质,进而降低水中的荧光强度。锰铈催化膜-臭氧工艺运行180 min,锰离子溶出质量浓度为0.06 μg·L−1,未检测到铈离子溶出,锰离子的溶出质量浓度小于国家《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-85)规定值(0.1 mg·L−1)[28],也远低于前人研究CeOx改性的陶瓷催化膜运行60 min,铈的溶出质量浓度为0.61 mg·L−1,MnOx改性的陶瓷催化膜运行60 min,锰离子的溶出质量浓度为5.99 mg·L−1[9]。锰铈催化膜-臭氧工艺进水的费氏弧菌发光强度为3.95×107 cd,平均抑制率为5%,出水的费氏弧菌发光强度平均抑制率为0,表明锰铈催化膜-臭氧工艺出水无生物急性毒性。

    1)孔径筛分在膜过滤去除二级出水体系中微量污染物起主要作用。锰铈催化膜过滤对阿特拉津、苯并三唑、避蚊胺和西玛津的去除率分别为56%、22%、60%、45%,去除率随着工艺运行时间的增加而增加。

    2)与陶瓷膜-臭氧工艺相比,锰铈催化膜-臭氧工艺对阿特拉津、苯并三唑、避蚊胺和西玛津的去除率显著提高,臭氧投加量5 mg·L−1时,锰铈催化膜-臭氧工艺反应动力学常数为陶瓷膜-臭氧工艺的1.7~3倍。

    3)锰铈催化膜-臭氧工艺在二级出水体系中最佳臭氧投加量为5 mg·L−1,此时工艺对4种典型微量污染物的去除率均大于80%,满足国家生态环境部《水回用指南 再生水中药品和个人护理品类微量污染物处理技术》(T/CSES 42-2021)关于微量污染物去除的标准。

    4)当臭氧投加量5 mg·L−1时,锰铈催化膜-臭氧工艺对二级出水中TOC的去除率为32%,对UV254的去除率为66%,工艺通过降解水中的腐殖酸类荧光物质去除有机物,工艺出水无急性毒性。

  • 图 1  危废焚烧烟气一体化净化中试示范工程的工艺流程图

    Figure 1.  Process flow chart of the pilot plant for co-processing of multi-pollutants of hazardous waste incineration gas

    图 2  二恶英的脱除效果

    Figure 2.  The removal efficiency of dioxin

    表 1  余热锅炉出口烟气污染物浓度检测值及排放限值(24 h)

    Table 1.  Values of pollutant concentration in exhaust gas of waste heat boiler and mission concentration limits (24 h) mg·Nm−3

    污染物项目余热锅炉出口浓度质量烟气污染物排放浓度限值
    颗粒物18 200~26 50020
    SO2240~1 16080
    NOx250~480 mg250
    HCl3 600~13 80050
      注:烟气污染物排放浓度限值执行国标《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2020)。
    污染物项目余热锅炉出口浓度质量烟气污染物排放浓度限值
    颗粒物18 200~26 50020
    SO2240~1 16080
    NOx250~480 mg250
    HCl3 600~13 80050
      注:烟气污染物排放浓度限值执行国标《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2020)。
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    表 2  示范工程的主要设计参数

    Table 2.  Main design parameters of demonstration projects

    流程单元主要部件工艺参数
    喷淋急冷降温系统水泵流量300 L·h−1,压力1.0 MPa
    喷枪二流体喷枪,材质316 L
    干法脱酸系统干粉料仓容积3 m3
    螺旋喂料机最大给料量50 kg·h−1
    真空上料机型号QVC-3,上料量1 500 kg·h−1
    催化陶纤管反应器催化陶纤管规格L×D=3 000 mm×150 mm;数量36根;过滤风速0.8 m·min−1;压力损失1 300~1 800 Pa
    氨水喷淋系统仓室1个
    喷枪二流体喷枪,材质316 L
    流程单元主要部件工艺参数
    喷淋急冷降温系统水泵流量300 L·h−1,压力1.0 MPa
    喷枪二流体喷枪,材质316 L
    干法脱酸系统干粉料仓容积3 m3
    螺旋喂料机最大给料量50 kg·h−1
    真空上料机型号QVC-3,上料量1 500 kg·h−1
    催化陶纤管反应器催化陶纤管规格L×D=3 000 mm×150 mm;数量36根;过滤风速0.8 m·min−1;压力损失1 300~1 800 Pa
    氨水喷淋系统仓室1个
    喷枪二流体喷枪,材质316 L
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    表 3  示范工程的工况

    Table 3.  Working conditions of p ilot projects

    参数取值
    烟气量1 000~2 000 Nm³·h−1
    余热锅炉出口温度540~560 ℃
    陶瓷纤维滤管入口温度190~200 ℃
    钙硫比(Ca/S)2
    钙氯比(Ca/Cl)1
    氨氮比(NH3/NOx)1.2
    参数取值
    烟气量1 000~2 000 Nm³·h−1
    余热锅炉出口温度540~560 ℃
    陶瓷纤维滤管入口温度190~200 ℃
    钙硫比(Ca/S)2
    钙氯比(Ca/Cl)1
    氨氮比(NH3/NOx)1.2
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    表 4  SO2、HCl和NOx脱除效果

    Table 4.  The removal efficiency of SO2, HCl and NOx

    污染物类型不同采样点的污染物质量浓度/(mg·Nm−3)脱除效率
    余热锅炉出口A陶纤管入口B陶纤管出口C
    SO2865.8129.663.992.6%
    HCl3 310.816.110.299.7%
    NOx364.6355.839.889.1%
    污染物类型不同采样点的污染物质量浓度/(mg·Nm−3)脱除效率
    余热锅炉出口A陶纤管入口B陶纤管出口C
    SO2865.8129.663.992.6%
    HCl3 310.816.110.299.7%
    NOx364.6355.839.889.1%
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    表 5  本工艺与传统工艺的运行费用对比

    Table 5.  Operation cost comparison of this process and the traditional process

    项目本工艺费用/万元传统工艺费用/万元备注
    关键部件的维护1.261.2本工艺每8年更换陶纤管;传统工艺每3年更换布袋
    消石灰的消耗3.63.6药剂种类和消耗均相同
    压缩空气的使用2.02.0药剂种类和消耗均相同
    SCR催化剂的成本05.0本工艺的催化剂附着于管壁,无需单独再购买催化剂,此处成本已含入关键部件维护中;传统工艺用到的催化剂每2年需更新
    蒸汽的使用02.4传统工艺需额外使用蒸汽对SCR催化剂进行升温
    氨水的使用1.31.3药剂种类和消耗均相同
    NaOH的使用04.0传统工艺需额外使用NaOH为湿法药剂
    电费8.214.4本工艺的电耗主要在风机、电动葫芦等,无需升温;传统工艺需加热使用蒸汽
    人工成本1818均设置2人即可
    合计34.3651.9
    项目本工艺费用/万元传统工艺费用/万元备注
    关键部件的维护1.261.2本工艺每8年更换陶纤管;传统工艺每3年更换布袋
    消石灰的消耗3.63.6药剂种类和消耗均相同
    压缩空气的使用2.02.0药剂种类和消耗均相同
    SCR催化剂的成本05.0本工艺的催化剂附着于管壁,无需单独再购买催化剂,此处成本已含入关键部件维护中;传统工艺用到的催化剂每2年需更新
    蒸汽的使用02.4传统工艺需额外使用蒸汽对SCR催化剂进行升温
    氨水的使用1.31.3药剂种类和消耗均相同
    NaOH的使用04.0传统工艺需额外使用NaOH为湿法药剂
    电费8.214.4本工艺的电耗主要在风机、电动葫芦等,无需升温;传统工艺需加热使用蒸汽
    人工成本1818均设置2人即可
    合计34.3651.9
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出版历程
  • 收稿日期:  2021-04-28
  • 录用日期:  2022-02-07
  • 刊出日期:  2022-06-10
房豪杰, 邓四化, 赵开兴. 基于催化陶瓷纤维滤管的一体化烟气净化工艺处理危废焚烧烟气的中试示范工程[J]. 环境工程学报, 2022, 16(6): 2073-2079. doi: 10.12030/j.cjee.202104204
引用本文: 房豪杰, 邓四化, 赵开兴. 基于催化陶瓷纤维滤管的一体化烟气净化工艺处理危废焚烧烟气的中试示范工程[J]. 环境工程学报, 2022, 16(6): 2073-2079. doi: 10.12030/j.cjee.202104204
FANG Haojie, DENG Sihua, ZHAO Kaixing. A pilot project of integrated purification technology for hazardous waste incineration flue gas treatment based on catalytic ceramic fiber filter tube[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2022, 16(6): 2073-2079. doi: 10.12030/j.cjee.202104204
Citation: FANG Haojie, DENG Sihua, ZHAO Kaixing. A pilot project of integrated purification technology for hazardous waste incineration flue gas treatment based on catalytic ceramic fiber filter tube[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2022, 16(6): 2073-2079. doi: 10.12030/j.cjee.202104204

基于催化陶瓷纤维滤管的一体化烟气净化工艺处理危废焚烧烟气的中试示范工程

    通讯作者: 房豪杰(1979—),男,博士,高级工程师,13918229438@163.com
    作者简介: 房豪杰(1979—),男,博士,高级工程师,13918229438@163.com
  • 上海市机电设计研究院有限公司,上海 200040

摘要: 实现烟气多污染物一体化净化成为危废焚烧烟气治理领域的新趋势。提出了基于催化陶瓷纤维滤管的危废焚烧烟气一体化处理工艺,并依托江苏某危险废物焚烧厂建设了中试示范工程,以考察该工艺的处理效果。结果表明:该工程可实现对危废焚烧烟气进行除尘、脱酸、脱硝及降解二恶英等处理的集约、高效运行;其关键技术为催化陶瓷纤维管的应用;运行成本较传统工艺降低了约30%,且具有处理效率更高、占地面积更小、投资和运行费用更低等优点。本示范工程可为现役危废焚烧烟气净化工程的改造及新建项目实现深度净化提供参考。

English Abstract

  • 危险废物是指具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、感染性等危险特性,会对环境或人群健康带来有害影响的固体废物(包括液态废物)[1]。目前,我国危险废物无害化处理或处置仍以焚烧或填埋为主,其中焚烧处理的占比超过45%[2]。在危废产量逐步上升、城市土地资源紧张的背景下,焚烧仍是我国危废无害化处理的主要方式[3]

    目前,危废焚烧产生的烟气主要采用“选择性非催化还原(selective non-catalytic reduction,SNCR)+急冷塔+干法脱酸+活性炭+袋式除尘+湿法脱酸+烟气加热”工艺处理[4]。该工艺可脱除约50%的NOx,排放值一般为200~300 mg·m−3,很难满足NOx最新排放标准《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2020)。此外,对烟气中重金属和二恶英的处理主要采用“活性炭吸附+布袋”工艺。该工艺可将气态二恶英吸附至活性炭中,而产生的废活性炭(颗粒状)被布袋拦截并转至飞灰中[5]。然而,飞灰仍为危险废物,需经预处理后再送至安全填埋场处置。另外,该工艺还存在活性炭与烟气混合不均的问题,亦会带来超标排放的风险。

    近年来,由于污染物排放标准日趋严格、投资运营成本的增大,烟气净化技术逐步从“单一污染物控制”发展至“多污染物协同控制”[6-9],一体化协同脱除技术成为热点[10-14]。已被成功开发的一体化净化技术有活性炭吸附法[15]、脉冲电晕等离子体法[16]、催化布袋法等。然而,单独采用上述方法脱除NOx仍无法满足超低排放要求,故应组合成本较低、技术成熟的多种工艺对污染物进行脱除。

    本团队提出了一种基于催化陶纤维滤管的烟气一体化净化技术,并依托江苏省某危废焚烧厂搭建中试示范工程,考察其对SO2、NOx、颗粒物及二恶英等污染物的去除效果,以期为危废焚烧烟气的集约、高效处理提供参考。

    • 江苏省南通市某危废焚烧厂2018年建成投产,主要处理南通市、盐城市的危险废物。该厂的危废处理规模为10 000 t·a−1,采用“回转窑+二燃室”焚烧处理技术。目前,该焚烧厂的烟气净化系统采用“SNCR+急冷+干法脱酸+活性炭喷射+布袋除尘器+湿法脱酸+烟气再热”处理工艺。该危废焚烧处理生产线的余热锅炉出口烟气温度540~560℃,烟气污染物排放按照《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484—2020)标准执行,余热锅炉出口烟气常规污染物浓度检测值及排放限值(24 h)见表1。另外,余热锅炉出口烟气二恶英浓度检测值(毒性当量值)为1.3~3.4 ng·Nm−3,其规定的排放限值为0.5 ng·Nm−3。在自主研发的基础上,通过工艺技术的集成优化,在该危废厂搭建了每小时烟气处理量为1 500 Nm3的多污染物一体化净化中试示范工程。该示范工程采用“喷淋急冷降温+高效消石灰干法脱酸+喷氨+催化陶纤管一体化”工艺。

    • 该示范工程可实现烟气中SO2、NOx、颗粒物及二恶英等污染物的去除。其中,最重要的处理过程为脱酸、脱硝、除尘。脱酸处理即对烟气中酸性气体的去除:先用干法脱酸去除烟气中的主要酸性气体(SO2、HCl、HF等);之后残余酸性气体经过预喷涂NaHCO3或Ca(OH)2(消石灰)的滤管预涂层,实现进一步的脱酸。脱酸工艺反应见式(1)~(4),其过程参数应考虑合适的钙硫比、钙氯比,以达到较高的处理效率。

      脱硝处理主要发生在喷氨系统和催化陶瓷纤维滤管(以下简称“陶纤管”)反应器2个工艺段。首先喷入氨水雾化成氨气,并设定一定的氨氮比,将其与NOx充分混合。然后,在管壁外附着的SCR催化剂作用下,进行选择性催化还原反应,使得系统可保持较高的脱硝效率。脱硝处理的反应见式(5)和(6)。

      陶瓷纤维滤管以陶瓷纤维为原材料,在高温高压下用模具压制而成。普通陶纤管为白管,具有高温除尘功能,并可定期反吹再生。催化陶纤管即黄管,是在白管内部附着SCR系列催化剂制得。这表明催化陶纤管可同时实现高效除尘和脱硝的功能,因此,催化陶纤管为本示范工程的关键技术部件。催化陶纤管附着的负载催化剂为V2O5-WO3/TiO2,使得该反应器具有与传统SCR工艺接近的脱硝效率。而催化剂颗粒又具有多孔性、体积小、比表面积大等优点,可高效地催化气态反应且无扩散限制。再加上结构的原因,烟气在催化陶纤管中的流速(0.8~1.2 m·min−1)远远低于烟气在蜂窝式催化剂里的流速(6 m·s−1)。另外,在该示范工程中,烟气的停留时间较长,亦相当于增加了活性表面积,从而使得催化剂的利用率可逼近100%[16]

    • 该示范工程的流程图及现场照片见图1,工程设计参数见表2,工况见表3。工艺流程主要包含如下4部分。1)降温脱酸处理。经余热锅炉出来的高温烟气(550℃)引出先降温,然后进入干式除酸系统进行净化。在脱酸连接烟道处设有石灰粉喷射装置,大比表面积的高效消石灰药剂被输送至此。此处的物料温度已降至350~370℃。在干法脱酸系统中,烟气中的SO2、HCl、HF等酸性成分被去除。2)随后为烟气喷淋氨水阶段。此阶段物料降温至200℃,且使得NH3与其他气态污染物得以充分混合,以发生进一步的反应。3)之后烟气进入催化陶纤管反应器。烟气中滞留的细微粉尘、前段脱酸系统的脱硫副产物及未反应完的脱硫剂粉末在进入反应器后,被吸附在陶纤管上,而未反应完全的脱硫剂则继续反应并被吸收。除尘后烟气经过陶纤管时与管壁附着的催化充分接触,烟气中的二恶英被催化分解最终实现达标排放。4)催化陶纤管反应器出口烟气再通过引风机返回布袋除尘器入口,并进入主烟道。

    • 1)喷淋急冷降温系统。本项目设置两段式喷淋降温,一用一备。一段设置在余热锅炉出口,将烟气温度由550℃降至中温(370℃),以满足干喷脱硫的最佳反应温度,提高脱硫效率,减少物料的消耗;二段喷淋降温将中温(370℃)烟气的温度降至200℃,以满足催化陶瓷纤维管分解二恶英的最佳反应温度,从而提高或保证二恶英的脱除效率。

      2)干法脱酸系统。脱酸剂通过吨袋方式运至厂内吸收剂区域,再通过吨袋卸料站、真空上料机运送至粉仓内储存备用。粉仓中的脱酸剂再由粉体气力输送泵送至干喷脱酸段。吨包上料系统由配套导轨及2 t的电动葫芦组成,并配备振动器及除尘设备。料仓容积为3 m3,用于储存脱酸剂。螺旋喂料机的电机为变频电机系统。

      3)氨水喷淋系统。由氨水喷射系统将氨水(体积分数25%)引至催化陶纤管一体化反应器前烟道中,完成对烟气的喷淋过程。该过程使得烟气与氨充分混合并进入催化陶纤管反应器。

      4)催化陶纤管反应器。该段反应器由陶纤管、仓室、灰斗、钢结构支架、喷吹系统及卸灰系统等组成。本工程共配置36支催化陶纤管。单仓陶纤管采用6×6布置,共1个仓室。烟气在仓室中为下进上出。仓室和整个反应器均为直立式焊接钢结构容器。其中,内部设有高温复合陶瓷滤筒支撑结构,能承受内部压力、地震负荷、烟尘负荷、催化负荷及热应力等;外部设有加固肋及保温层。仓体入口设气流均布装置,即在仓体入口及出口段设导流板,在入口设整流装置。清灰采用压缩空气低压脉冲方式。仓体灰斗设有1个排灰口(尺寸为200 mm×200 mm),以避免灰尘搭桥,使反应器能承受长期的温度、湿度变化及振动等。同时,反应器中接触高温烟气部件均采用Q345B标准的钢材制作。

    • 在陶纤管入口烟气的温度为190~200 ℃、过滤速度为0.8 m·min−1的条件下,分别在余热锅炉出口A、陶纤管入口B、陶纤管出口C布置采样点(采样点布置下同),监测烟气颗粒物的含量,并取算术平均值进行分析。结果表明:A点颗粒物平均质量浓度为26 427.8 mg·Nm−3;喷射干粉后的B点颗粒物平均质量浓度为60 928.2 mg·Nm−3(实际干粉喷射量为38 000 mg·Nm−3,故此处数据比A点高);经陶纤管除尘器除尘后C点颗粒物平均质量浓度为8.99 mg·Nm−3。计算得到陶纤管对颗粒物去除效率达99.9%。因此,本项目采用的陶纤管具有极高的除尘效率,可保证烟气出口颗粒物质量浓度低于20 mg·Nm−3

      陶纤管具有高孔隙率结构,其孔隙直径为2~3 μm。烟气进入其中后通过表面过滤,粒径较大的粉尘在重力作用下沉降,粒径小的粉尘停留在滤料表面,形成尘饼层。当进行反向脉冲清灰时,附着在表面的尘饼层被剥离落入灰斗。因此,陶纤管除了具备较好的除尘效果,还可通过反向脉冲实现循环使用。

    • 干法脱酸采用高效消石灰进行。在反应温度350~370 ℃时,考察了Ca/S=2、Ca/Cl=1条件下工程的干法脱酸性能。另外,在喷淋阶段采用25%氨水做还原剂,同时将陶纤管进口烟气温度降至190~200℃,以考察其在NH3/NOx=1.2条件下的脱硝特性。分别在A、B、C点进行3次采样测试烟气中的SO2、HCl、NOx含量(取算术平均值进行分析),结果见表4

      在干法脱酸阶段,温度为350~370 ℃的烟气被喷入脱酸药剂后,药剂中的Ca(OH)2与SO2、HCl等酸性污染物反应,发生一次脱酸过程。烟气中的大部分酸性污染物在此阶段被去除。在烟气进入陶纤管反应器后,携带脱酸药剂的小粒径粉尘沉积在滤管表面,形成尘饼。当烟气冲刷陶纤管外表面时,烟气中的酸性气体在陶瓷管表面的尘饼层上进行二次脱酸过程。两次脱酸过程后,烟气出口处的SO2质量浓度低于80 mg·Nm−3,HCl质量浓度低于50 mg·Nm−3

      本工程中主要脱硝工艺在“喷氨+催化陶纤管”两段,其脱硝效率可达到传统蜂窝状SCR体系的脱硝水平。在烟气出口处,NOx质量浓度远低于200 mg·Nm−3。对运行寿命进行对比,传统SCR催化剂寿命仅约为2 a,而催化陶纤管可正常运行超过8 a,故本工程采用的脱硝工艺比传统工艺更有优势。

    • 图2为A、B、C 3个测点的二恶英浓度检测结果。其中,A点二恶英质量浓度为1.37 ng·Nm−3;在降温至200℃后于B点发生二恶英低温合成后,其质量浓度为2.6 ng·Nm−3;在C点二恶英质量浓度为0.15 ng·Nm−3。计算得到催化陶纤管对二恶英去除效率为94.2%,且其质量浓度低于目标值0.5 ng·Nm−3

      烟气中二恶英以气态和固态2种形态存在。A点数据表明,气态和固态二恶英质量浓度分别为0.60和 0.77 ng·Nm−3。由余热锅炉出口喷淋降温至200℃以下后,在B点测得气态和固体二恶英质量浓度分别为1.51和 1.09 ng·Nm−3。这表明降温后气态二恶英的合成占比更多。其中,气态二恶英合成2.52倍、固态二恶英合成1.42倍。烟气经过催化陶纤管反应器后,在C点测得气态和固态二恶英质量浓度分别为0.09和 0.06 ng·Nm−33。这表明陶纤管对气态二恶英的分解效率为94.0%,对固态二恶英的截留效率为94.5%。

      气态二恶英去除机理见式(7)。气态二恶英在高温状态下穿过陶纤管,并与附着的催化剂接触,在钒基催化剂的作用下,与氧气发生反应,被氧化分解[16]。而固态二恶英的去除则为截留和阻断其二次生成的过程。固态二恶英存在于焚烧飞灰表面,经过陶纤管时被拦截,最终进入灰斗。因此,陶纤管也阻隔了飞灰表面金属氧化物与烟气中其他污染物,避免其进一步反应生成二恶英。

    • 将本示范工程的“喷淋急冷降温+高效消石灰干法脱酸+喷氨+催化陶纤管一体化”烟气净化工艺,与同等处理规模的传统“急冷+干法脱酸+布袋除尘器+湿法脱酸+SGH升温”工艺进行对比,分析其运行经济性,结果见表5

      该示范工程的运行成本主要包括:陶纤管成本与维护费用、药剂费用、电耗和人工费等。与传统工艺相比,没有催化剂的更新、升温及NaOH药剂的使用等成本,在操作上也更简便。在考虑折旧等消耗后,按年运行8 000 h计算,得到该示范工程的年平均运行成本为34.36万元。这表明本示范工程与传统工艺相比,运行成本降低了至少30%。

      另外,本示范工程为一体化净化工艺,具有处理效率更高、占地面积小、投资费用低等优点,可降低危废处置企业的投资运行成本,并确保危废焚烧烟气的达标排放。因此,本示范工程为危废烟气的净化提供了一种集约、高效的一体化解决方案,亦可为现役危废焚烧烟气净化工程的改造及新建项目实现深度净化提供参考。

    参考文献 (16)

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